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岩巷快速掘进影响因素分析及优化

2018-09-21刘鹏飞

山东煤炭科技 2018年9期
关键词:板岩锚索工序

刘鹏飞

(晋煤集团金明矿业有限责任公司,山西 晋城 048006)

煤矿岩巷掘进在矿井正常生产中具有重要位置,生产矿井岩巷掘进工程量一般占到矿井掘进总工程量的30%左右。金明煤矿岩巷掘进一直以气腿式凿岩机配耙斗装载机为主,2017年岩巷平均单进82m/月,个别岩巷掘进工作面破百米。矿井岩巷单进水平有所提高,但与国内综掘300m/月、炮掘200m/月的高水平单进相比还有较大差距。金明煤矿以25011工作面底板岩巷为工程背景,研究岩巷快速掘进工作。

1 工作面工程概况

25011工作面底板岩巷位于25采区南部,11204下底板岩巷开口处为半煤岩巷道,上部岩石厚度为1.3m,下部煤层厚度2.3m。掘进范围内上距二1煤层底法距1~15m。二1煤层整体呈单斜构造,最大厚度7m,最小煤厚2.55m,平均4m。煤层直接底为砂质泥岩,局部并发育有L9灰岩。经现场调查,25011工作面底板岩巷掘进过程中在巷道层位选择与支护设计、作业方式、人的因素、爆破参数、掘进设备、组织管理因素和外部环境因素等几个主要方面存在提升空间,有待进一步优化。

2 岩巷快速掘进影响因素

2.1 巷道层位选择与支护设计的影响

2.1.1 原巷道层位设计

25011工作面底板岩巷最初设计层位为L8灰岩底。该矿所采二1煤下部层位依次为砂质泥岩(最小厚度7.7m,最大厚度13.63m,平均厚度11.4m)、L8灰(最小厚度2.12m,最大厚度6.02m,平均厚度4.6m)、一8煤及泥岩(最小厚度0.6m,最大厚度2.7m,平均厚度1.76m)、 L7灰(最小厚度1m,最大厚度4.28m,平均厚度3.1m)。

2.1.2 沿L8灰底施工段情况及成本计算

(1)巷道状况

现场施工中发现,沿L8灰底掘进,巷道围岩破碎,成型极差,淋水点较多,锚杆失效较多。沿L8灰底可能有近煤层,使用锚索钻机勉强探查8m,每班探测,施工困难较大,且影响进度;在该层位施工期间,巷道日进3m,每月按25d核算,月仅能完成75m;底板岩巷距二1煤不得小于10m,否则打钻产生裂隙,影响效果。

(2)成本核算分析

巷道压力大,补打锚杆(索)较多,以25011工作面底板岩巷为例,百米巷道补打锚索100根左右,剩余890m,共需补打锚索890根。每套锚索97.85元,工时费150元/工×890工=133500元,材料费共计97.85×890=87087元。

2.1.3 支护设计分析

25011工作面底板岩巷设计采用锚网喷支护:采用左旋锚杆Φ18×1800mm,间排距800×800mm;双层网为钢筋网+黑色硬质塑料网,网片搭接长度为100mm; 全断面挂网喷浆,喷厚50mm。由于25011工作面底板岩巷主要用于25011工作面瓦斯抽放,服务时间较短(从工作面两巷掘进至工作面回采结束),当巷道岩性比较好时,如果支护设计强度过大,不仅会造成支护材料的浪费,还会影响巷道快速掘进。因此,应实行差异化支护,在岩性较好的区段,合理降低25011工作面底板岩巷的支护强度,节约支护成本,加快掘进速度。

2.2 作业方式因素分析

2.2.1 工序耗时

25011工作面底板岩巷采用“三八制”作业。根据现场跟班写实记录,该岩巷掘进施工工序耗时如图1所示。工序4:打锚杆孔与打炮眼平行作业,两部YT28型气腿式凿岩机施工迎头炮眼,两部KMTQT-130/3.1钻机施工巷道顶板锚杆孔;工序5:出渣过程中,所有人员撤出,迎头无施工人员;工序6:打巷道下部炮眼,然后打巷帮下部两个锚杆孔,并进行上网安装。

工序耗时分析:

(1)岩巷工作面钻机打眼工作耗时最多。风动凿岩钻机打一个2m深炮眼平均需要8min,锚索钻机打一个锚杆孔平均需要10~12min,全断面爆破打眼和支护打一排锚杆需要4~5h,占整个作业循环时间的50~60%,是制约单进的主要因素。

(2)平行作业不充分。部分工序实现了平行作业,但个别可以实现平行作业的工序未能平行作业,平行作业率低。

(3)风压、水压不足导致钻机钻进速度慢,也是影响单进的一个重要因素。

2.2.2 平行作业现状分析

根据图1所示,打锚杆孔与打炮眼平行作业,两部YT28型气腿式凿岩机施工迎头炮眼,两部KMTQT-130/3.1钻机施工巷道顶板锚杆孔,但仍有部分可以实现平行作业而未实现平行作业的工序。有条件但未实现平行作业的工序:

(1)工序4迎头打锚杆孔和打炮眼工作(180min)与工序5出渣工作(75min)与未能实现平行作业。

(2)工序6中帮部底脚支护与工序4迎头打锚杆孔和打炮眼工作未能实现平行作业。

(3)工序6打底部炮眼与帮部底脚支护未能实现平行作业。

图1 施工工序及耗时

2.3 掘进设备影响分析

(1)装运:装岩工序在平巷掘进中占整个循环时间的30%~50%,金明煤矿岩巷装运以P型系列耙斗装岩机为主,可在30°以下的斜巷使用,实现高效率连续出渣,装岩效率较高。

(2)钻眼:金明煤矿岩巷掘进普遍使用的仍是气动凿岩机,由于气腿凿岩机输出功率小,钻速低,如要提高工作面钻孔速度,就需要多上几部钻机平行作业。岩巷掘进需要机械化装备,现阶段在这项工序中缺少相应的装备,机械化程度较低。

(3)装岩机与皮带机尾不能实现整体移动,造成移一次装岩机需要4班左右时间,耗时时间长;掘进设备维修不及时,故障率高,制约了岩巷单进的提高。

3 岩巷快速施工方案优化

3.1 优化巷道层位实行差异化支护

(1)针对巷道沿L8底掘进,巷道围岩破碎淋水点较多,锚杆失效较多的问题,将巷道施工层位调整到沿L7灰或上半部沿L7灰施工,在L7灰中上部施工,在L7灰施工期间,避免了淋水影响,现场施工较简单,巷道支护容易。

(2)25011工作面底板岩巷采用断面直墙半圆拱13.3m2,由于底板抽放巷道的服务时间往往较短,本次试验25011工作面底板岩巷采用锚网支护,不再喷浆。锚杆间排距0.8×1m,锚杆配合H型钢带支护上半部,沿灰岩掘进期间锚索隔排单根布置,在顶板破碎或泥岩中掘进时视顶板条件,增加锚索数量。

3.2 岩巷掘进机械化作业线优化

结合25011工作面底板岩巷现场施工地质、技术条件,选择YT28型气腿式凿岩机+P-60B耙斗装载机+DSJ80/2×55型胶带输送机+KMQT-130/3.1气动振动式锚杆钻机的作业线,利用皮带运输配合耙斗装载机时,皮带可实现连续运输,提高出渣排矸的连续性,解决排矸问题。

3.3 快速掘进作业方式优化

25011工作面底板岩巷掘进劳动组织形式采用“三八”工作制,作业方式采用同巷同段和同巷分段平行作业。优化后的作业循环图表如图2所示。在掘进循环作业过程中制定优化措施如下:

(1)根据工作面情况,提高岩巷平行作业水平。在岩性好的前提下,两帮锚杆可滞后耙斗装载机补打;锚索滞后迎头10m补打;耙斗装载机距迎头大于10m后,耙渣作业可与迎头作业同步进行。做到迎头打钻打锚索、耙渣、后面补锚杆同时作业。

(2)加快各工序之间的衔接,提高单个工序施工速度。25011工作面底板岩巷巷道掘进断面13.3m2,要上够4~5部钻,加强职工间相互配合,提高施工熟练程度,缩短单个工序时间消耗。

(3)缩短岩巷移耙斗装载机时间。每掘进30m前移耙斗装载机,并将耙斗装载机前移时间控制在2班。

图2 优化后的正规作业循环图

4 优化效果

4.1 单进水平提升

通过快速掘进方案的优化,优化后25011工作面底板岩巷掘进头实现了日进尺6m,月单进突破160m的技术目标,其中25011工作面底板岩巷2017年1月份验收进尺163m,试验前后月进尺对比如图3所示。

图3 试验前后月进尺对比

4.2 岩巷快速掘进作业线

本次试验岩巷单进实现突破,受益于配套的岩巷生产作业线:气腿式凿岩机+耙斗装载机+胶带输送机。采用多台YT28型气腿式凿岩机平行作业同时打眼,然后进行装药、放炮;装载运输:采用P-60B耙斗装载机将矸石耙到800型胶带输送机上,然后转至溜煤眼,通过箕斗运至地面;支护工艺:采用KMQT-130/3.1气动振动式锚杆钻机打眼,经过现场试验两帮锚杆滞后耙斗装载机补打,锚索滞后迎头10m补打,耙渣作业与迎头作业同步进行。

5 结论

(1)气腿式凿岩机+耙斗装载机+胶带输送机作业线是当前比较适宜于金明煤矿地质条件的作业线。坚持正规作业循环作业,优化后25011工作面底板岩巷掘进头实现月单进突破160m的技术目标。

(2)鉴于巷道服务年限较短,巷道顶板条件较好时,少打一根锚杆节省支护时间8min,少打一根锚索节省支护时间30min左右,合理降低锚网支护密度,有利于节约锚杆(索)施工时间,且巷道不喷浆,减少一道施工工序,节省材料成本和施工时间。

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