液氯地罐替代液氯钢瓶工艺安全和经济估算
2018-09-10张朝勇
摘 要:将某公司现有钢瓶液氯气化卸氯工艺改造为液氯地罐抽卸氯工艺,并进行安全和经济估算,改造工艺安全、可靠,约3年可收回改造工程投资。
关键词:卸氯;槽车;钢瓶;地罐;磁力;液下泵
某公司每年需外购液氯约25000吨供生产装置用。公司采用钢瓶液氯气化卸氯工艺。购买钢瓶液氯成本较高,液氯钢瓶装卸车存在安全隐患,泄漏点较多,操作人员劳动量大,现有钢瓶液氯气化工艺不满足《液氯使用安全技术要求》中“液氯气瓶使用时,应有称重衡”的规定。为此,根据调研及该公司具体情况,采用液氯地罐替代液氯钢瓶卸氯工艺,并对改造项目进行安全和经济分析,改造工艺安全、可靠,约3年可收回改造项目投资,因此改造工艺是可行的。
1 原鋼瓶液氯气化卸氯工艺
液氯罐区内设有钢瓶液氯水浴池,用热水水浴将外购钢瓶液氯气化,较高压力氯气进入氯气缓冲罐(工作压力1.0MPa),缓冲罐氯气去液氯储罐(工作压力0.7MPa)加压或接入液氯槽车气相管,将液氯槽车内的液氯压入液氯储罐。液氯储罐内的液氯压送至预热气化器和加热气化器,气化器用热水间接加热气化,气化氯气进入装置氯气储罐(工作压力0.3MPa),然后通过管道进入生产装置。原工艺流程简图如图1。
2 改造后的液氯地罐抽卸氯工艺
取消使用钢瓶液氯,在液氯钢瓶水浴池位置新建钢筋砼池,并安装20m3液氯地罐(工作压力0.3MPa,碳钢材质),池底充入液碱作为液碱地池,吸收液氯地罐可能泄漏的氯,液氯地罐上安装两台磁力液下泵,将液氯槽车卸入的液氯泵入液氯储罐,少部分去气化器气化加压去维持液氯储罐压力和液氯槽车压料用。改造后工艺流程简图如图2。
3 改造工艺安全分析
多个液氯钢瓶使用过程中密封点较多,容易产生泄漏,液氯钢瓶需装卸车,液氯钢瓶使用后还留有残液,容易积聚三氯化氮。
取消使用液氯钢瓶,同时就取消了液氯钢瓶装卸车的工序,减少了操作人员劳动量,减少了误操作的机率,缩短了操作人员在危险区域的工作时间,降低了人身伤害风险;取消使用液氯钢瓶,减少了密封点的数量,也减少了泄漏点;同时也满足《液氯使用安全技术要求》的规定。
液氯地罐埋地封闭,安装放空管,接至废气总管,安全性更高,一旦泄漏,首先被地池内的液碱吸收,并且在地池内设置有毒气体报警仪,杜绝氯外泄的可能。液氯地罐带积液坑消除了三氯化氮积聚的可能,避免了三氯化氮积聚产生爆炸的危险。
采用磁力液下泵,双隔离套结构,实现双重静密封,保证零泄漏,密封也不需用干气,多轴结构,只有最下端的短轴与液氯接触,维修简单。
因此,改造工艺安全性比原工艺有较大提高。
4 改造工艺经济估算
本改造项目土建投资约14万元,设备投资约40万元,管道仪表及安装等费用约6万元,项目总投资合计约60万元。
钢瓶液氯比槽车液氯每吨价格高约60元,该公司每年需用钢瓶液氯约3600吨,每年购买钢瓶液氯需多支出21.6万元。项目改造后约3年可收回改造项目投资,改造工艺经济可行。
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作者简介:
张朝勇,男,大学本科,1999年毕业于安徽理工大学精细化工专业,化工工程师,从事化工生产、化工设计、设计管理工作。