加氢裂化原料大幅降低调整小结
2018-09-10刘洪峰
刘洪峰
[摘 要]2018年2月14日,由于常减压装置真空泵故障,我加氢裂化装置受影响极大,直供料大幅降低,几乎临近停工边缘。 通过提前升高原料罐液位,降低裂化反应深度,提高尾油循环量,将航煤组分通过轻柴油线返回原料罐等多种调整手段来维持生产,保证装置不停工,在恢复时用最短的时间将全部产品调整合格。
[关键词]加氢裂化 反应深度 尾油 航煤
中图分类号:TS696 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)32-0399-02
80万吨/年加氢裂化装置与60万吨/年连续重整装置构成联合装置于2007年10月开始建设,2009年8月工程中交,由中国石化工程建设公司设计、中国石油第七工程建设公司施工完成。加氢裂化装置由反应、分馏、和公用工程等部分组成,采用双剂串联、尾油全循环的加氢裂化工艺。反应部分采用单段串联一次通过,炉前混氢方案,冷高分工艺流程;分馏部分采用脱丁烷塔、主分馏塔出轻、重柴油方案,主分馏塔顶出石脑油并设有石脑油分馏塔。主分馏塔采用分馏进料加热炉,催化剂硫化采用干法硫化,催化剂再生采用器外再生方案。
加氢裂化装置主要原料为常减压装置常三、减一蜡油以及三催化、二催化柴油,主要产品为轻石脑油、重石脑油、低凝点柴油、航空煤油以及尾油。2月14日,由于常减压装置真空泵故障,我加氢裂化装置受影响极大,直供料大幅降低,几乎临近停工边缘。现将调整总结如下:
一、调整过程
1、10:30分接到调度指令,预计12:30分常压直供料开始下降,车间指令提前将两个原料罐液位按上限控制,降低裂化反应深度,将二反一床层和二床层各降3℃,适当提高罐区原料,在反冲洗过滤器压差正常的情况下将罐区料提至10T/H,为直供料的大幅下降做好提前准备。
2、15:30分常压直供料降至40T/H,车间将反应进料量降10T/H,继续降低反应深度,提高尾油循环量,打开加氢进料泵返回线,保证进料泵正常运转,根据原料罐液位情况调整反应进料量。
3、16:00分常压直供料降至30T/H,16:30分直供料又繼续下降至22T/H,车间立即将现场航煤流程改至轻柴油,利用长循环流程返回原料罐。由于航煤组分和尾油属于反应生成油,返回以后对床层温升影响很大,车间根据以往经验,结合66T/H进料量,将二反一床层和二床层高点温度均控制在368℃左右,保证分馏部分各组分正常运转。
二、操作数据
主要应急调整过程发生在10:30分至16:30分之间,现将这一时间段重点数据总结如表1,表2:
三、关系曲线
关系一:(图1)
关系二:(图2)
关系三:(图3)
通过关系曲线图可以看出:一反床层温升与罐区原料量成正比,在反应进料组成变化不大的情况下,二反床层温度与反应进料量可呈一一对应关系,所以,在装置恢复调整中,可按照此关系逆向调整。
四、注意事项
1、加氢进料泵属于加氢裂化装置高压重点设备,设计最小流量为70T/H,在反应进料低于70T/H时,需要将泵出口返回线阀门打开,确保泵入口流量不低于70T/H。
2、在温度调整较大的时候,要加强现场各换热器及反应器静密封点的检查,防止冒烟着火。
3、在反应降量和升温的过程中,一定要关注各床层温度,防止径向温差过大,影响后续产品分布。
4、流程变化后,重油管线一定要用轻油置换,防止恢复过程中管线冻凝导致不通。
五、经验总结
1、今后有类似关联上下游装置调整的,一定要多与公司调度沟通,时刻掌握调整幅度和调整时间,以便做出准确应对方案,防止波动太大导致操作难度剧增,具体见图1。
2、尾油、轻柴油等反应生成油回炼量不宜太大,否则精致反应器温升小,裂化反应温度难以控制。
3、今后再有类似原料波动的情况,一定要充分利用好装置两个原料罐进行缓冲,在不大于20T/H的波动下,配合好反应进料一起调整,足以维持3小时平稳生产。
参考文献
[1] 韩崇仁.加氢裂化工艺与工程[M].北京:中国石化出版社出版,2001.