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投运低压省煤器后汽轮机背压变化分析

2018-09-10刘传玲柳明辉陈振江宋昂

发电技术 2018年4期
关键词:汽量背压省煤器

刘传玲,柳明辉,陈振江,宋昂

(1.华电电力科学研究院有限公司,浙江省,杭州市 310030;2.华电龙口发电股份有限公司,山东省,烟台市 265700)

0 引言

国内电站锅炉普遍存在排烟温度偏高的问题,针对这一问题,常加装低压省煤器来提高机组的运行经济性[1-3]。机组加装低压省煤器后,锅炉的烟气余热进入回热系统,排挤回热系统的抽汽,以达到节能的目的,同时排挤抽汽进入凝汽器,会引起汽轮机背压的升高。有研究认为投运低压省煤器对汽轮机背压的影响可以忽略[4],以往采用“等效焓降法”进行低压省煤器节能[5-6]分析中,也忽略了这方面的影响。本文通过试验与计算发现,该影响不能忽略;为准确计算投运低压省煤器后汽轮机背压的变化,及该变化对投运低压省煤器节能效果的影响,文中建立了汽轮机背压变化计算模型,并对模型进行了验证。

1 汽轮机背压变化的计算模型

汽轮机背压的变化,主要由凝汽器排汽量的变化引起,因此在计算模型的建立过程中,首先要建立凝汽器排汽量的增量计算模型,然后通过凝汽器变工况计算,得出汽轮机背压的变化量。

1.1 凝汽器排汽量的增量计算

机组投运低压省煤器后,锅炉的烟气余热进入回热系统加热凝结水,排挤回热系统的抽汽返回低压缸作功。机组在同负荷下,所需要的主蒸汽流量减少,排汽量也相应下降;同时由于排挤抽汽在低压缸作功后,进入凝汽器,引起排汽量增加。因此凝汽器排汽量的增量需要计算上述两方面的影响。

主蒸汽流量变化引起的凝汽器排汽的减少计算如下:

式中:ΔDn-0为主蒸汽流量变化引起的凝汽器排汽的减少量,t⋅h-1;ΔD0为投入低压省煤器后主蒸汽流量的减少量,t·h-1;αn为凝汽器排汽量占主蒸汽流量的份额;D00为投入低压省煤器后主蒸汽流量,t⋅h-1;δq为投入低压省煤器后热耗率的变化率,%。

图1为典型的锅炉低压省煤器的热力系统示意图[7-9]。凝结水分别由i-1、i级低压加热器出口引出,混合后流经锅炉低压省煤器,吸收锅炉烟气余热,由i+1级低压加热器出口处返回凝结水。

图1 典型的锅炉低压省煤器热力系统示意图Fig. 1 Schematic diagram of typical boiler low pressure economizer thermal system

根据等效焓降理论[10-11],按照图1所示,低压省煤器投运后,将排挤i级、i+1级、i+2级低压加热器抽汽量,从而引起凝汽器排汽量的增加:

式中:ΔDn-i为i级低加排挤抽汽引起的凝汽器排汽量的增量,t⋅h-1;ΔDn-(i+1)为 i+1 级低加排挤抽汽引起的凝汽器排汽量的增量,t⋅h-1;ΔDn-(i+2)为i+2级低加排挤抽汽引起的凝汽器排汽量的增量,t⋅h-1;Dds-i-1为i-1级低加出口进入低压省煤器的凝结水流量,t⋅h-1;Dds为进入低压省煤器总的凝结水流量,t⋅h-1;ho-ds为低压省煤器出口凝结水焓值,kJ⋅kg-1;hi-(i+2)为i+2级低加入口凝结水焓值,kJ⋅kg-1;ti+1为i+1级低加凝结水焓升,kJ⋅kg-1;ti为 i 级低加凝结水焓升,kJ⋅kg-1;ti-1为i-1级低加凝结水焓升,kJ⋅kg-1;qi+1为i+1级低加抽汽放热量,kJ⋅kg-1;qi为 i级低加抽汽放热量,kJ⋅kg-1;qi-1为 i-1级低加抽汽放热量,kJ⋅kg-1;γi+1为 i+1 级低加疏水放热量,kJ⋅kg-1;γi为 i级低加疏水放热量,kJ⋅kg-1。

凝汽器排汽净增量计算:

1.2 汽轮机背压的增量计算

机组投运低压省煤器后,进入凝汽器的排汽量发生变化,改变了凝汽器的负荷,在凝汽器入口冷却水温和冷却水量不变时,凝汽器的压力将发生变化,通过凝汽器变工况[10]计算,得出汽轮机背压的变化量。式中:tn为未投运低压省煤器时的凝汽器温度,℃;twi为循环水入口温度,℃;Dn为未投运低压省煤器时的凝汽器排汽量,t⋅h-1;tn0为投运低压省煤器时的凝汽器温度,℃;Dn0为投运低压省煤器时的凝汽器排汽量,t⋅h-1;Pn0为未投运低压省煤器时的汽轮机背压,kPa;Pn为投运低压省煤器时的汽轮机背压,kPa;ΔPn为汽轮机背压的增量,kPa。

2 汽轮机背压变化的实例计算

某220MW机组在加装低压省煤器后,为测量低压省煤器的节能效果,分别进行了投运与停运低压省煤器的热力性能试验。试验工况见表1。

表1 低压省煤器节能效果试验工况Tab. 1 Test conditions of Low pressure economizer energy savings effect

以该机组为例,根据上文中的计算模型,分别计算上述3个试验工况下,投运低压省煤器后凝汽净增量,并由凝汽器变工况模型,计算未投运低压省煤器时凝汽器压力,最终得到投运低压省煤器后汽轮机背压的增量。计算结果如表2所示。

表2 投运省煤器后汽轮机背压增量Tab. 2 Back pressure increment after the installation of economizer

由表2可以看出,由该文计算模型得出的机组未投运低省时的凝汽器压力,与经过循环水入口温度修正后的试验测量值相比,3个工况相对偏差最大为 1.12%,验证了该计算模型;投入低压省煤器后,由于凝汽器排汽量的变化,汽轮机背压有所上升,在220MW工况下,汽轮机背压上升 0.29kPa,该变化对机组投运低省后的经济性会产生部分抵消作用。

3 汽轮机背压变化对低压省煤器节能效果的影响

目前在分析低压省煤器的热经济性时,存在的两种主流方法,分别是汽轮机热力性能试验法和等效焓降法。在以往“等效焓降法”计算低压省煤器节能量的过程中,未考虑背压变化的影响,在上述推导的基础上,对以往“等效焓降法”进行了背压变化的修正。3种方法计算结果对比见表3。

由表3可以看出,“等效焓降法”计算出的节能量要高于“热力试验法”。这是因为在“热力试验法”中,投、停低压省煤器时机组的热耗率均进行了背压修正;而“等效焓降法”只是计算了低压省煤器吸收的锅炉余热返回热力系统,排挤抽汽带来的机组做功增加,未考虑到汽轮机背压升高引起的机组作功下降。背压变化修正后“等效焓降法”节能量,与“热力试验法”节能量更加接近。

表3 投运低压省煤器后节能量Tab. 3 Energy saving after the installation of economizer

4 结论

根据等效焓降理论,建立了机组投运低压省煤器后,汽轮机背压变化的计算模型。在某220MW 机组投运低压省煤器的实例分析中,模型计算与试验测量的相对偏差最大值为 1.12%,验证了该文建立的模型;机组投运低压省煤器后,在220MW工况下,汽轮机背压上升0.29kPa,影响机组热耗率 0.19%,该变化对机组投运低压省煤器后的经济性会产生部分抵消作用。机组投运低压省煤器后的节能效果分析中,在以往“等效焓降法”的基础上,还需要考虑背压变化对节能量的影响。

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