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某煤矿210工作面底板注浆加固技术的实践应用

2018-09-10陈小俊

河南科技 2018年26期
关键词:含水层煤矿

陈小俊

摘 要:为了确保工作面的安全生产,某煤矿采取底板注浆加固的方法对210工作面底板太原组灰岩进行全层全覆盖的注浆,将底板太原组灰岩含水层改造为隔水层,从而将底板突水危险性系数降低到安全值以内,实现了工作面安全回采。

关键词:煤矿;工作面底板;含水层;注浆加固

中图分类号:TD265.4文献标识码:A文章编号:1003-5168(2018)26-0077-02

1 210工作面概况

210工作面位于112采区西翼,该工作面所采煤层为二叠系下统山西组二2煤层,该煤层为全区主要可采煤层,煤层南高北低,走向129°~167°,倾角5°~11°/9°,厚度0.3~5.2m/3.5m。工作面走向长约800m,倾向长约117m,可采储量约40万t,对应地面标高+73.1~+74.7m。煤层上部发育一层厚0.3~4.1m/1.2m的灰黑色炭质泥岩,工作面内无大型断裂构造发育。

2 210工作面的水文地质情况

2.1 主要含水层

影响该工作面回采的主要含水层有:二2煤层顶板砂岩裂隙含水层、二2煤层底板石炭系太原组灰岩承压含水层。

2.1.1 二2煤层顶板砂岩裂隙含水层。二2煤层顶板砂岩裂隙含水层为二2煤层顶板直接充水含水层,由砂质泥岩组成,厚6.80~7.80m/7.58m,裂隙不发育。该含水层富水性不均一,局部富水,以滴水、淋水方式影响工作面采掘,一般影响不大[1]。

2.1.2 二2煤层底板太原组灰岩承压含水层。太原组灰岩一般致密完整,裂隙不发育且常被方解石脉充填,平均厚45.06m,属富水性中等的岩溶裂隙承压水。210工作面太原组灰岩共发育6层,其中主要为2层,由上至下分别为L6太原组灰岩承压水和L4太原组灰岩承压水。

L6太原组灰岩承压水:L6灰岩厚9.2~17.3m/12.1m,210工作面对应水压为0.7~0.9MPa,上距二2煤底14.99~24.95m/21.08m,是威胁210工作面的主要含水层。

L4太原组灰岩承压水:L4灰岩厚为6.8~11.1m/10.3m,210工作面对应水压为1.6~1.8MPa,上距二2煤底36.5~64.9m/51.03m,是威胁210工作面的主要含水层。

2.2 主要隔水层

210工作面至L6灰岩隔水层厚度为14.99~24.95m/21.08m,自上而下分别为火成岩、二1煤、砂质泥岩。火成岩多为正长斑岩,厚度为6.5~9.2m/7.6m,f=10.54;二1煤厚0.31~3.11m/1.05m;砂质泥岩厚8.18~12.64m/12.43m,f=2.5。

L6与L4之间为砂岩隔水层,平均厚度为16.7m。

4 注浆工艺

4.1 注浆材料选择

选用水泥、黄土、海带、锯末、水玻璃等作为主要的注浆材料。注浆材料中水泥选用标号为C325的硅酸盐水泥,黄土取自地面。采用水泥、黄土比为3∶7或4∶6,配比适当的添加剂。注浆比重结合现场实际随时调整,一般在1.25~1.36t/m3。

4.2 注浆方式的确定

工作面受注层位是L4灰和L6灰,两层灰岩厚度均不大,注浆改造以最大量进浆、最大扩散半径、最大限度充填为目的,所以采用分孔序含水层全层连续注浆的方式,直至达到终孔压力为止。若注浆过程中出现跑浆、串浆等情况时,可采用间歇式注浆方式,间歇时间至少为24h。

注浆开始前,先向钻孔压注清水30min,在压注清水过程中记录孔口压力的变化情况,若压注清水过程中压力变化不大,说明受注段受注性较强,需要从井上注浆站进行注浆。若压注清水过程中孔内升压较快,说明受注段受注性弱,注浆吃浆量不大,可采用井下泥浆泵注浆。

4.3 注浆终止条件的确定

①注浆过程中允许的最大注浆压力为:L6灰取静水压力的1.5~2倍;L4灰取静水压力的2~4倍;若L6和L4灰同时注浆,则注浆终压取静水压力的3倍。

②当注浆压力达到相应的最大注浆压力,浆液注入流量小于60L/min,稳定20~30mim后,可停止注浆。

5 底板注浆效果检查

5.1 物探检查

210工作面完成全部设计注浆加固钻孔后,共进行了14次瞬变电磁物探,工作面上下顺槽各7次,全部覆盖了210工作面。上顺槽的7次瞬变电磁物探都做了∠-20°、∠-40°两个切片,下顺槽的7次瞬变电磁物探都做了∠-10°、∠+30°两个切片。通过对切片的分析,所有切片电阻率均大于6,表明工作面煤层底板基本上没有富水异常区,符合工作面底板注浆加固的设计要求。

5.2 钻探检查

210工作面每完成一个底板注浆加固钻场后,均施工了检查孔,共计施工14个检查孔,其中,出水量最大为3m3/h且水压较小。可见,工作面煤层底板富水性较小,符合工作面底板注浆加固的设计要求。

6 结语

通过对210工作面进行瞬变电磁物探验证及施工检查孔验证成果分析可知,210工作面底板注浆加固效果较好。后来经回采期间验证,工作面未发生突水事故,工作面的最大涌水量也不超过10m3/h。

参考文献:

[1]史晓波,韩振先.赵固二矿11050工作面底板注漿改造和断层注浆加固技术[J].河南科技,2015(4):38-39.

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