棒材移送料筐装置改进
2018-08-29亢浩国
亢浩国
摘 要:本文主要论述了棒材生产线的移送料筐装置,在链条选择及润滑方式等方面存在的诸多不当之处,通过改进,使料筐装置故障明显减少,降低了事故时间,节约了生产成本。
关键词:链条;链轮;摇臂;轴承
中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)11-0065-01
1 前言
唐钢二钢轧厂棒材生产线(一棒)1996年10月投产,此生产线引进了达涅利生产技术与设备。设计产能为60万吨/年。到2015年,该生产线年实际产能达到120万吨/年。精整区域的移送料筐设备因产能的提升及设计缺陷,造成故障频发,严重制约了生产线的稳定生产,故对其不合理之处进行分析改进。改进后移送料筐设备运转平稳,故障大大降低。现将改进前存在的问题,原因,解决方法予以介绍。
2 存在问题
2.1 链条选型
移送料筐链条原设计采用16A链条,通过计算与校核,能够满足年产60万吨产量,但目前我厂年产达到120万吨,链条承载能力远远达不到产能要求,造成链条频繁断裂,造成故障。如图1所示。
2.2 移送料筐止口
移动料筐与转动链轮原设计采用止口连接,内孔分别镶嵌铜套,无法进行加油润滑,造成铜套与销轴抱死,且铜套极易磨损,导致止口磨损变形,出现料筐歪斜不平齐,倒节,影响产品收集。如图2所示。
3 改进措施
3.1 校核链条强度
16A-69链条抗拉载荷55.6KN。经过计算链条所需抗拉载荷为50KN。但实际生产中,料筐在接料过程中,10个转臂不能保证同步运行,造成链条频繁断裂,链条所需抗拉载荷成倍增加。故通过计算选择24B-48链条。抗拉载荷160KN.重新设计链轮与转臂,将转臂尺寸652±0.2改为645.4(-0.2,0),通过链条型号的更换,彻底解决了链条频繁断裂现象。如图3所示。
3.2 料筐设计
将料筐和传動链轮设计成整体结构,加工时保证料筐托爪中心线与转动链轮齿槽中心线平齐,即保证了与固定链轮齿槽平齐,同时优化了料筐托爪捆型设计。避免了料筐歪斜和倒节现象。
3.3 料筐止口磨损解决方式
取消止口,链轮加长,料筐与链轮加长部分焊接固定。取消铜套,链轮两端采用球轴承6012,销轴端面压盖控制轴承轴向位移。链轮上设置加油孔为轴承加油,彻底解决转动部位不能加油的设计缺陷。如图4所示。
4 结语
此棒材移送料筐装置改进以来,设备运转平稳,彻底解决了料筐倒节,链子断裂等现象。设备故障由原来的每月10-15次左右下降到目前的1-2次左右,大大降低了工人了劳动强度,节约了设备成本。