论综采工作面安装拆除硐室起吊行车的改进
2018-08-24张庆虎
摘 要:本文首先介绍了综采工作面安装拆除硐室起吊行车存在的问题,其次阐述了关键技术及技术方案,然后对综采工作面安装拆除硐室起吊行车的改进实施过程进行说明,最后对该起吊行车改进的应用成效及经济进行分析。
关键词:综采工作面; 安装拆除 ;起吊行车; 技术 ;方案
安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿以综合机械化开采为主,因副井口及井下巷道运输条件限制,综采支架、刮板输送机等大件设备均需解体成散件进行运输。在井下以往采用JH-8型回柱绞车对大件设备进行起吊安装或拆除。该绞车安全系数低,故障率高,维修量大,严重制约了综采工作面安装拆除工程的安全高效进行。通过对该起吊行车进行改进,使用德国JDN风动葫芦作为起吊装置,同时增加横向及纵向移动装置,大大提高起吊行车机械化程度,有效提高井下大件起吊作业的安全性、可靠性和准确性,为今后综采设备的安装拆除积 累了宝贵的实践经验。
1 综采工作面安装拆除硐室起吊行车存在的问题
综采工作面安装拆除硐室一般使用自制电动行车进行起吊作业,采用JH-8型回柱绞车作为起吊装置。该行车在使用过程中存在以下问题:
(1)不便于操作控制,起吊定位不精确,起吊设备时需要反复点动进行位置调整,工作效率低。
(2)频繁点动会加快绞车蜗轮蜗杆的磨损,从而出现不自保现象,在起吊时,大件快速下滑,失去控制,安全威胁极大。
(3)电动绞车故障率高、检修量大。经常登高作业检修或更换绞车,这样不但增加了安全隐患,也降低了施工效率。
(4)起吊跑车的前后左右移动全靠人力拉拽,负载移动时,需要8-9人才能拉动,费工费力,效率低。人员拉拽跑车时,如果跑车受力不平衡,容易出现跑车掉道、侧翻事故,对人身造成伤害。
基于以上问题,为了保证井下起吊作业的安全,必须对现有行车进行优化改进。应充分利用井下风能、电能、液压能等动力源,对行车的起吊装置、行走装置、保护装置等进行改进,实现行车起吊、移动远距离一体化集中控制,改变多人拉拽移动行车方式,达到机械化减人的目的。
2 关键技术及技术方案
2.1 关键技术
一是使用德国JDN风动葫芦作为起吊装置,利用风能实现行车的上下起吊。二是利用液压能实现横向跑车的左右移动。三是利用无极牵引原理实现纵向跑车的前后移动。
2.2 技术方案
(1)起吊装置的改进:利用德国JDN风动葫芦替代传统JH-8型回柱绞车,将原来的起吊装置由电动改为风动。现有行车整体框架不变,设计加工可吊挂风动葫芦的小跑车即可。
(2)横向跑车的改进:利用液压千斤顶推动实现横向跑车的移动。
(3)纵向跑车的改进:利用无极牵引原理,采用一台收放绞车实现纵向跑车的移动。
(4)设计安装电气、机械保护,如横向跑车防侧翻保护、纵向跑车防越位保护等。
3 实施过程说明
3.1 起吊装置的改进
利用德国JDN风动葫芦替代JH-8型回柱绞车,采用风动葫芦作为起吊装置,通過操作风动葫芦控制器来实现行车的垂直起吊功能。JDN风动葫芦优势:操作简便,精确定位;实现远距离控制操作,安全系数高;维护率低、故障率低,适合长的工作周期;重量轻,安装、拆除、转移方便;有气动失压保护、紧急制动保护和安全过载保护。
3.2 横向跑车的改进
设计加工可吊挂风动葫芦的横向跑车。采用高强度工字钢加工横向跑车框架。横向跑车的行走采用2个千斤顶推动,从临时乳化泵站给千斤顶供液,通过操作片阀手把来控制跑车的左右行走。
3.3 纵向跑车的改进
利用无极牵引的原理:
(1)在行车一端横梁上固定一台2.2KW的收放绞车,相当于无极绳绞车主机。
(2)将原先的两台纵向跑车改为使用一台,并对纵向跑车框架进行整体加固,相当于无极绳梭车。
(3)在行车两端横梁上各设计安装一套简易张紧装置,通过顶丝、弹簧张紧钢丝绳,相当于无极绳绞车张紧器。
(4)利用动滑轮原理,降低纵向跑车移动速度,同时增加牵引力。
(5)设计加工导绳装置,保证行车纵向平稳运行。
3.4 其它方面的改进
一是设计加工操作台,实现了行车起吊、移动远距离一体化集中控制。二是安装纵向跑车过卷保护,跑车越位后自动断电,防止误操作。三是设计安装横向跑车防侧翻装置,提高跑车运行稳定性和安全性。四是设计管路拖挂装置,保证管路移动顺畅。五是采用高压过滤器和三联体过滤器两道风源过滤装置,降低风动葫芦故障率。六是采用专用起吊组件,钩挂牢靠,安全系数高,避免了传统C形钩起吊组件损坏伤人隐患,保证了作业安全。
4 应用成效及经济分析
4.1 安全效果分析
起吊装置改用风动葫芦,具有操作简便、定位精确的优点,便于大件设备的组装和拆解。风动葫芦起吊安全系数高,实现远距离控制操作,消除了大件起吊电动行车不自保的不安全因素。横向跑车、纵向跑车实现机械化移动,替换人工拖拽,同时设计安装跑车防侧翻和防过卷保护,避免了跑车掉道、侧翻伤人的风险。
4.2 劳动效率分析
原先的电动行车至少需要8人在硐室配合作业,拉拽行车,改进后的起吊行车,前后左右移动无需人工拖拽,现在只需要5人即可满足作业,达到了机械化减人的目的,同时降低了工人劳动强度,提高了施工效率。改进后的行车日常检修量小,故障率低,减少了检修人员的投入,降低了检修人员劳动强度。
4.3 经济效益分析
购置一套JDN风动行车需120~140万元,在现有行车的基础上进行改进,综合利用井下风、液、电等动力,仅需20~30万元即可完成行车改造,节省设备购置费100万元,达到了降本增效的目的。
5 结语
改进后的起吊行车综合利用井下风能、电能、液压能等动力,大大提高起吊行车机械化程度,改变了以往多人拉拽移动行车方式,达到了机械化减人的目的。在现有起吊行车的基础上进行改进,改进量小,易于操作,节约大量成本,且组装、拆解灵活方便,可以满足综采工作面安装、拆除作业的要求。因此,广泛推广应用该项改进,将有效提高井下大件起吊作业的安全性、可靠性和准确性。
参考文献:
[1]神东寸草塔二矿标准作业流程实施探索之路[J]. 杨真.煤矿现代化. 2014(06)
[2]岗位标准作业流程在大柳塔煤矿的推广应用[J]. 李瑞群,杨凤燕.煤矿安全. 2015(03)
[3]标准作业流程(SOP)在神华煤炭企业的应用[J]. 张玉华,苏慎忠,田志伟.露天采矿技术. 2014(11)
作者简介:
张庆虎(1988.08),男,汉族,机电副区长,毕业于中国矿业大学,工程力学专业,主要从事煤矿综采设备的安装与拆除工作。