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庙沟铁矿选厂铁精矿增产实践

2018-08-01席江伟

现代矿业 2018年6期
关键词:铁精矿旋流器磨机

席江伟

(河钢集团矿业公司)

庙沟铁矿选矿厂提铁降硅项目改造完成后,铁精矿品位由65.2%提高至66.0%以上,但产率下降0.86个百分点。按前一年原矿处理量计算,铁精矿产量降低1.8万t/a,影响企业经济效益。因此,庙沟铁矿通过引进新型高效设备应用到磨矿—分级、选别、脱水、过滤等工序,优化工艺技术参数,稳定生产流程,以提高选矿处理能力和铁精矿产量。

1 存在问题与原因分析

选矿厂采用磨矿—磁选原则工艺流程进行生产。原矿经一段磨矿—分级后,溢流给入一段磁选,一磁精矿给入二段磁选,二磁精矿由渣浆泵给入一段旋流器分级,溢流(-0.074 mm 50%)进入细筛分级,沉砂给入二段球磨;细筛筛上返回一段旋流器分级,筛下(-0.074 mm 71%)进入三段磁选。三磁精矿给入二段旋流器分级,溢流(-0.074 mm 96%)进入浓缩磁选,沉砂进入塔磨机再磨。浓缩磁选精矿经两段淘洗机精选后成为最终铁精矿,淘洗机尾矿进入斜板浓缩。磁选尾矿和斜板浓缩底流经圆盘强磁机进一步回收铁后,精矿返回一段旋流器分级再磨再选,尾矿和斜板浓缩溢流经浓缩池浓缩后,成为最终尾矿。选矿工艺流程见图1。

1.1 一段磨矿处理能力偏低

一段磨矿球磨机台时处理能力仅42.8 t/h,主要原因:①从磨机工作电流看,介质充填率基本正常,但由于长时间未清理磨机内的钢球、给矿粒度较粗,造成磨矿介质级配不合适;②当磨矿条件差、原矿铁品位低时,为尽力控制分级机溢流粒度,在一定程度上影响磨机处理量;③一段磨矿细度较粗,导致分级效率低、返砂量增大,磨矿处理量偏低。

图1 选矿工艺流程

1.2 三段磨矿效果差

三段磨矿塔磨机磨矿效果差,产品磨矿细度较给矿仅提高6.6个百分点,主要原因:①磨矿浓度低,仅68.2%,应为75.0%左右;②给矿粒度较细,存在过磨现象,设计给矿细度-0.074 mm 60%;③塔磨机磨矿—分级闭路循环负荷较大,返砂比接近300%。

1.3 分级效率低

主要原因:①给矿浓度偏高;②给矿粒度较粗,平均细度-0.074 mm 35.4%,二段磨矿产品粒度粗,造成旋流器分级效果差;③旋流器溢流管磨损,设计管径105 mm,现磨损至120 mm,使溢流粒度较粗,影响分级效果。

1.4 淘洗机选别效果不理想

主要原因:①给矿铁品位低;②淘洗机水压不足,影响选别效果。

2 改进措施

2.1 增设变频装置

一段磨机给矿是否稳定直接影响磨矿效果。通过在给矿皮带处安装变频器调整带速,控制入磨矿量,缩短调整时间,减少入磨矿量不稳定对磨矿效果的不利影响,提高入磨矿量。

2.2 控制磨矿介质

磨矿钢球在磨机中不断磨损,根据给矿粒度和钢球损耗合理控制钢球补加制度。给矿粒度较大时,用大直径钢球,补加球直径135 mm;反之用小直径钢球,补加球直径120 mm,并定期清理磨机内不符合规格的小直径钢球和碎球,从而提高磨机效率,稳定分级溢流细度,增加磨机台时处理量。

2.3 降低尾矿磁性铁含量

控制一段、二段、三段磁选磁场强度分别为280,176,144 kA/m,浓缩磁选磁场强度240 kA/m,并根据现场实际调整磁选机底槽间隙、磁偏角和冲洗水量,降低尾矿磁性铁含量至1%以下,提高回收率,间接提高铁精矿产量。

2.4 提高分级效率

根据一段旋流器溢流,将细筛(筛网孔径0.074 mm)更换为筛网孔径0.12,0.15 mm的组合筛,可提高筛分效率15%以上,降低了循环负荷,稳定铁精矿品位,提高磨机处理量,从而达到提高铁精矿产量的目的[2]。

改造原一段旋流器给矿泵,增加渣浆泵扬程和流量,旋流器给矿压力由0.06 MPa提高到0.1 MPa。泵池安装补加水管并安装流量计定量补加水,控制旋流器给矿浓度,更换溢流管和沉砂嘴,提高旋流器分级效率,降低流程循环负荷,增大旋流器溢流细度,充分发挥旋流器、细筛联合分级的作用。

2.5 稳定塔磨机磨矿浓度

塔磨机给矿为二段旋流器沉砂,影响沉砂浓度的主要因素是给矿泵池矿量波动,存在抽空现象,沉砂浓度较低。通过调整渣浆泵电机变频器、适当在泵池内补加水,稳定旋流器给矿压力,提高塔磨机磨矿浓度至73%以上,塔磨机排矿细度-0.074 mm含量提高到75%以上。

2.6 提高淘洗机选别能力

改造尾矿库回水管路,增加2根回水补加水管给全自动淘洗机供水。一方面稳定淘洗机供水水压,另一方面回水水质较循环水好,有利于淘洗机选别[3]。通过水流量计控制水量、水压,根据给矿性质设定淘洗机磁场强度,减少铁精矿品位对流程处理量的影响。

2.7 加强铁的回收管理

圆盘回收机精矿和斜板底流矿量15 t/h左右,其中的铁多以细粒连生体的形式存在,难磨难选[1-3]。原来通过事故泵进入主流程,尾矿返回浓缩池,精矿在流程中循环,增加了流程循环量。通过将其给入一期小厂单独进行再磨再选,降低了对主流程处理量的影响,还能提高精矿产量。改进后的选矿工艺流程见图2。

图2 改造后选矿工艺流程

3 实践效果

改进前后,部分选矿生产技术指标见表1。

表1 改进前后部分选矿生产技术指标比较

由表1可看出,改进后,磨机处理能力提高了2.48 t/(台·h),磨机台时效率提高了0.17 t/m3,原矿处理能力提高107 589 t/a。在保证铁精矿品位66.0%的前提下,铁精矿产量提高19 657 t/a,增加经济效益1 043.79万元/a。

4 结 论

庙沟铁矿通过控制入磨矿量和磨矿介质、提高分级效率和淘洗机选别能力、稳定塔磨机磨矿浓度、强化尾矿中铁的回收,对部分工艺设备进行升级改造,在保证铁精矿品位66.0%的前提下,提高铁精矿产量19 657 t/a,显著提高经济效益,实现选矿生产流程的精细化管理,稳定了生产流程,取得预期改进效果。

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