三门汽水分离再热器运行控制分析
2018-07-27徐伟平
徐伟平
【摘 要】三门核电厂常规岛采用的汽水分离再热器(MSR)为三菱设计,哈锅制造。本文对其运行控制进行了阐述,通过对比秦山核电厂MSR的运行控制方式,探讨分析三门MSR具有的控制特点及后续投运后的关注问题。
【关键词】汽水分离再热器(MSR);再热温度控制器(RTC);热启动;冷启动
中图分类号: TM623.4 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2018)09-0110-002
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2018.09.051
0 引言
汽水分离再热器(MSR)是核电站常规岛重要设备之一,其功能是降低高压缸排汽的湿度,并使蒸汽具有一定的过热度,从而改善低压缸的工作条件,提高热力循环效率。
MSR可靠、安全的运行,关键在不受到诸如热应力,振动等造成的损坏。据2004年IAEA的成员国核电厂经验反馈报道,由于MSR故障造成的降功率停堆事件多达27次。正确认识MSR的特性,合理运行并能够及时发现故障,避免故障扩大对运行人员说显得尤为重要。三门核电厂采用三菱技术制造的MSR,其在国内尚无运行经验可以参考,通过对比分析了解其运行控制特点,对今后的调试运行实践来说具有一定意义。
1 三门MSR运行与控制逻辑分析
1.1 三门MSR介绍
三门核电厂常规岛有两台卧式MSR,布置在汽机两侧。每台MSR由壳体,汽水分离器,两个一级再热管束和两个二级再热管束组成,长约30米,直径达4.6米,为第三代“特大容器”型汽水分离再热器。再热管束采用传统的双流程方形布置,汽水分离采用V形波纹板,设计分离效率达到98%。
1.2 三门MSR冷态、热态启动过程
汽机开始冲转后,即对MSR一级管道进行暖管预热。由于新蒸汽温度压力很高,因此投入二级再热器时需要对这部分蒸汽管道和加热管束进行预热。当汽机负荷大于10%后(即图1的A点),MSR二级再热预暖阀开始开启,以少量蒸汽对下游管道及二级再热管束进行预热,并且扫除积留在管道内的不凝结性气体。当继续升负荷使汽机负荷达到35%时,MSR温度控制系统对二级再热蒸汽进行控制。此后,控制系统进入对温度控制阀的PI控制,控制MSR二级加热蒸汽的压力逐渐升高,使得 MSR出口蒸汽的温度,即低压缸入口蒸汽温度从图1所示的B点,以45°C/h的速率达到负荷设定温度(C点)。调节系统按照负荷设定温度模式运行直到负荷达到50%,温度控制阀全开后,控制系统即退出MSR温度的PI控制,将温度控制阀旁路阀打开。控制过程就此结束,之后由于主蒸汽的压力随机组负荷增加而减少,MSR二级加热蒸汽温度及压力也随之减小,低压缸入口蒸汽温度也相应减小。直到机组满功率运行,MSR即处于稳定工况。
如果汽机复置时低压缸的入口金属温度大于150℃,那么MSR即自动进入热启动模式。与冷启动过程不同的是,由于此时转子处于高温状态,为了减少对低压缸转子的热冲击并且快速提高转子温度,使得汽机可以尽快投入,控制系统将温度控制阀打开5%开度之后(保持3分钟),将并网时低压缸入口金属温度所对应的饱和压力,作为控制目标初始值,控制温度控制阀开度。因此,MSR出口蒸汽温度有个迅速提高的过程,以达到转子温度所对应的值。此后控制系统即控制低压缸入口蒸汽温度以45°C/h的速率达到负荷设定温度(204°C,L点)。之后的过程和正常冷态启动的过程一致。
2 三门与秦山核电厂MSR运行控制差异分析
2.1 控制手段的差异
秦山核电厂MSR的RTC使用直接测量蒸汽温度的方式,通过闭环控制最终低压缸入口蒸汽温度。而三门采用开环控制,测量并控制二级加热蒸汽的压力,从而达到间接控制MSR出口蒸汽温度目的。由于蒸汽压力的变化,反应在温度的变化上会有个滞后。因此通过函数对应的方式,采用压力控制MSR出口蒸汽温度,避免了温度反应滞后带来的控制困难。
2.2 热启动过程的差异
对于秦山核电长MSR RTC系统,汽机在复置后达到600rpm时,就开始通过大小控制阀控制二级再热蒸汽温度,使MSR出口蒸汽温度从低压缸入口金属温度升高到204℃。
三门MSR的热启动过程有所不同,当进入热启动模式后,首先开启预暖阀保持管束为热态,在汽机并网以后微开温度控制阀,等待3分钟后才开始MSR出口蒸汽温度的迅速升高过程。参照秦山秦山核电根据高压转子温度进行的热启动过程,从冲转到并网带5%基荷所需约10分钟,在这10分钟内,低压转子将在冷蒸汽的作用下降温,而后,在MSR二级再热器投入时,转子温度会有个回升的过程,快速升高到204℃。图1 中的M点即为投入MSR二级再热前的MSR出口温度(低于150℃),K点为此时的低压缸入口金属温度,两者存在较大的温差。
2.3 MSR扫汽管线配置差异
MSR管束内的蒸汽并不全部凝结,而是含有 2%左右的蒸汽,这部分余汽便成为扫汽,用来将凝结水以汽液两相流的形式带出。如果管內蒸汽全部凝结,则会形成一段水柱,而水柱在流动过程中会继续冷却,产生过冷现象。过冷不仅会造成MSR热效率下降,而且在水柱产生后,形成“水阻”,流动减慢,在其后蒸汽的推动下,水柱即加速似子弹一样射出,随即大量温度稍高的蒸汽涌出,从而引起震动,并且由于温度的波动,对结构密封的严密性产生威胁。这也是大部分早期MSR产生泄漏的诱因。因此运行过程中,需要保证MSR各级加热器扫汽量符合这个要求。
另外,对于不同负荷水平,扫汽占加热蒸汽的比例不同,典型的一个数值为100%功率下扫汽占2%总加热蒸汽量,而50%功率的时候,需要3~10%的扫汽量才能保证MSR加热管束出口凝结水不过冷[3]。
秦山核电厂扫汽量的调节通过就地调节手动截止阀(见图2),根据管束出口凝结水的温度来确定开度,在满功率运行后就地进行调节。三门MSR二级再热器扫汽管线配置了节流孔板及旁路气动控制阀,随着负荷的变化对扫汽量进行调节,以使MSR工作在最佳稳定工况下(变化曲线如图3所示),提高蒸汽循环效率。如果出现变功率运行,则此阀能自动调节扫汽,无需人为干预。需要运行人员注意的是,扫汽孔板旁路阀动作正常与否,对于整个二回路系统来说可能并不会造成仪表报警,但是对MSR传热管的寿命却至关重要。因此在变功率运行工况下,确认此阀动作到位,扫汽流量正常,是MSR能够安全运行的关键。
2.4 二级再热蒸汽控制阀门组配置差异
秦山核电厂设置了大泄漏阀和小泄漏阀,截留上游隔离阀泄漏的蒸汽。其目的是避免泄漏蒸汽进入到MSR二级再热管内,防止MSR二级再热管束在未满足投入条件时,由于管束受到蒸汽的不均匀加热而变形损坏。对于一级再热管束没有这个问题,因为它是随着汽机启动而投入的,而二级再热管束,由于加热蒸汽温度相对较高,加热不均极易造成传热管向上拱起。启动过程是MSR对热应力比较敏感的时期,世界上第一台MSR就是由于启动时的热应力而损坏的。因此,针对上述情况,在启动过程中,特别是在主蒸汽隔离阀(MSIV)下游蒸汽管道开始暖管的过程中,需要关注MSR二级再热器温度控制阀下游的温度仪表指示。若出现温度异常升高,则表明有泄漏蒸汽存在,此时应采取措施隔离蒸汽。
3 结论
通过对比分析三门与秦山核电厂MSR运行控制方式的差异,总结出以下三门MSR运行控制的特点,以及参考的建议:
(1)MSR采用控制二级再热蒸汽压力,间接控制低压缸入口蒸汽温度,避免了温度反应滞后给控制带来的困难,使得控制简单而有效。
(2)二级再热器扫汽孔板旁路阀的设置,使得扫汽控制完全自动,无需手动调节,并且控制扫汽流量在不同功率运行时做到最优化,提高了效率,值得国内MSR设计制造借鉴。
(3)MSR在热启动时,投入二级再热器的时间较晚,调试期间热启动较多的情况下需关注汽机转子热应力影响。
(4)由于二级再热器的蒸汽控制阀门组没有配置泄漏阀,为了避免泄漏蒸汽影响二级再热管束,在主蒸汽投入的过程中,应密切关注温度控制阀下游的温度指示,必要时关闭上游蒸汽隔离阀。
【参考文献】
[1]曲东平.核电汽水分离再热器管束设计研究,上海汽轮机有限公司.
[2]黄悉然.核电机组汽水分离再热器的发展 上海发电设备研究所.
[3]Jun MANABE and Jiro KASAHARA.Moisture Separator Reheater for NPP Turbines. Mitsubishi Heavy Industries, LTD.