APP下载

循环水泵双速泵改造在电厂中的运用

2018-07-13胡海杰

河南科技 2018年16期
关键词:技术改造节能降耗

胡海杰

摘 要:某燃气电厂为提高系统运行的安全性和经济性,进一步降低发电成本,提高经济效益,针对机组运行指标现状和存在的差距,以循环水泵双速泵改造为例,展开了节能降耗技术改造。

关键词:循环水泵;双速泵;热工控制;技术改造;节能降耗

中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2018)16-0029-02

Transformation of Circulating Water Pump to Double

Speed Pump in Power Plant

HU Haijie

Abstract: In order to improve the safety and economy of the system, to further reduce the cost of power generation and to improve the economic benefit, a gas power plant had been reformed as an example for the dual speed pump of a circulating pump as an example.

Keywords: circulating pump;double speed pump;thermal control;technical transformation;energy saving and consumption reduction

1 循环水泵双速改造热工控制的可行性

1.1 循环水系统运行现状

某燃气电厂循环水泵双速泵改造前的循环水系统运行情况为2台循环水泵由长沙水泵厂制造,型号是48LKXB-23.2,电机为工频电机YLST630-8(湘潭电机厂制造),转速为745r/min,功率为900kW,电压:6 000V。运行方式为夏季双泵运行,无备用;冬季环境温度低于-5℃,单台泵运行,高于-1℃双泵运行。

考虑到冬季单泵运行时单循环泵容易发生运行故障,循环水会瞬间消失,易导致机组停运事故,因此对循环泵进行双速改造,以实现双泵高速运行、单高速+單低速运行、双低速运行以及单高速运行和单低速运行,便于运行人员根据实际工况调节运行。

进行循环泵双速改造后,水泵转速由745r/min降至595r/min,单泵功率由900kW降至450kW。通过合理的高低速泵配合运行,可以降低部分厂用电率,达到节能的目的。

经过统计分析和调研,根据笔者所在公司的实际情况,确定将现有2台循环水泵改为双速泵,是比较合理、经济的改造方式。

1.2 DCS系统资源使用状况

目前,华电包头发电厂(以下简称“华电发电厂”)循环水泵的相关联锁保护控制模块的扫描周期为0.5s,负荷率为45%~55%。本次改造新增组态所需增加或更改功能块20个左右后,对控制模块负荷率几乎没有变化,且满足了电力行业标准的要求[1],即控制模块负荷率小于60%,能够保证设备的正常运行。可见,华电发电厂DCS控制系统完全满足循环水泵变频改造的要求。

1.3 控制方式

循环水泵双速泵改造前,控制方式为夏季双泵运行,无备用;冬季环境温度低于-5℃,单台泵运行,高于-1℃双泵运行。单泵运行时,运行泵为主泵,主泵跳泵后,备用泵联锁启动。

循环水泵双速泵改造后,控制方式为单高运行、双低运行、一高一低运行和双高运行共4种运行方式。单高运行时,高速泵跳闸联锁启动备用高速泵;双低运行时,一台低速泵跳闸,另一台运行中的低速泵联锁停止,延时1s启动高速泵。一高一低运行运行时,高速泵跳闸,低速泵联锁停止,延时1s启动高速泵;低速泵跳闸,高速泵保持高速运行方式。双高运行时,一台高速泵跳闸,另一台高速泵保持高速运行方式。

2 循环水泵双速泵改造热控设计方案说明

2.1 循环水泵双速泵正常启泵过程

2.1.1 主备选择。确定CWP A/B的主备,但需要注意,单泵运行方式需要进行主备方式选择,双泵运行时只有高速泵可投入备用状态。

2.1.2 选择组启动方式。①循环水泵A组启(A泵为主):循环水泵A高速组启动为GR11_ON;循环水泵A低速组启动为GR12_ON。②循环水泵B组启(B泵为主):循环水泵B高速组启动为GR12_ON;循环水泵B低速组启动为GR22_ON。

2.1.3 组启过程。①单泵组启。启动循环水泵润滑水系统—开主泵液控蝶阀15%—启循环水泵主泵—液控蝶阀全开—组启动完成。②A泵运行中,B泵组启。启动循环水泵润滑水系统—启循环水泵B—开B泵液控蝶阀—液控蝶阀全开—组启动完成。③B泵运行中,A泵组启。启动循环水泵润滑水系统—启循环水泵A—开A泵液控蝶阀—液控蝶阀全开—组启动完成。

2.2 循环水泵双速泵故障联锁逻辑

第一,低速泵无故障联锁逻辑,即主泵跳闸后联锁备用的高速泵。第二,双泵运行时低速泵跳闸:若另一台泵为高速泵,泵维持原状;若另一台泵为低速泵,泵进行低联高切换,即泵由低速切换到高速运行方式,泵切换过程中(7s)出口蝶阀保持开状态。第三,单泵运行时主泵跳闸:联锁备用高速泵运行。

2.3 双速泵的手动切换方式

系统运行过程中,运行人员可直接通过操作面板将循环水泵由低速切换到高速运行。泵在低-高速的切换过程中,出口蝶阀保持开状态;若泵需要从高速切换到低速泵运行,需要运行人员手动将高速泵停运,再进行低速泵启动操作。

2.4 循环水泵双速泵正常停泵过程

进行组停时,同时给高速、低速泵发停止指令。停泵顺序:先关主泵液控蝶阀75%,然后停循环水泵,高速泵和低速泵全部停运(7s)后联锁关闭液控蝶阀,蝶阀全关后组停完成。

3 循环水泵双速泵改造性能分析比较

3.1 效益評价模型

[ΔH=AN1-N2] (1)

其中,[ΔH]是维护费用减少量,单位是万元;A是电价,单位是万元;[N1]是改造前耗电量,单位是kW?h;[N2]是改造后耗电量,单位是kW?h。

3.2 效益预评价

3.2.1 改造前高速运行状态下的累计耗电量计算。根据2013至2014年供热期(2013年11月15日至2014年3月15日)循环水泵的实际运行情况,按照整个供暖季共120d,循环水泵以目前的节能措施,环境温度为0℃以上双循环水泵运行,-5℃以下单循环水泵运行的方式,通过电量采集系统统计整个供暖季#1、#2循环水泵用电量统计,如表1所示。

2013至2014年的供暖季,#1、#2循环水泵实际耗电量总计4 918 680kW?h,平均单台实际累计耗电量为2 459 340kW?h。

3.2.2 改造后低速状态下的累计耗电量计算。改造后电动机功率为470kW,一个供暖季按照120d计算,改造后单台循环水泵电机累计耗电量为1 353 600kW?h,2台循环水泵电机累计耗电量为2 707 200kW?h。

①一个供暖季双循环水泵低速工作时间为2 880h(120d),电费为ΔH=A(N1-N2)=0.65/10 000×(4 981 680-2 707 200)=143.75万元。

②一个供暖季循环水泵高低速工作时间为2 880h(120d),电费为ΔH=A(N1-N2)=0.65/10 000×(4 981 680-(2 459 340+1 353 600))=71.87万元。

因此,改造后,一个供暖季至少可节约电费71.88(143.75-71.87)万元。

4 结语

从节能角度分析,冬季供热可由双高速改为单高、高低速、双低速运行,其中,高低速运行节能率达30%;采用双低速运行虽然能耗较单高速运行略增加19%,但带来的是循环水量增加,背压近一步降低,增加了机组出力,最重要的是提高了冬季运行的可靠性。

参考文献:

[1]国家发展和改革委员会.火力发电厂热工控制系统设计技术规定:DL/T 5175—2003[S].北京:中国电力出版社,2003.

猜你喜欢

技术改造节能降耗
稻米加工企业节能降耗的控制途径
论建筑企业节能降耗的科学途径
石油机械制造中热处理技术的现状与技术改造探讨
新余市广播电视台新闻演播室技术改造
对现代工业企业能源计量的规范化管理探讨
煤炭企业全面加强节能降耗的策略措施