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挤压机减速箱低速轴定位螺栓断裂原因分析与改造

2018-06-28张成瑞葛柯柯李军李科录盛海涛谢佳

中国设备工程 2018年12期
关键词:游隙挤压机剪切力

张成瑞,葛柯柯,李军,李科录,盛海涛,谢佳

(新疆天利石化控股有限公司,新疆 独山子 833699)

某异戊橡胶厂2台进口挤压机减速机低速轴尾部定位螺栓(材料牌号35CrMO,性能等级8.8,螺栓型式3/4"×10×2-1/2"孔用螺栓)在运行过程中曾频繁(使用不到15天)发生断裂,导致挤压机窜轴,螺套及剪切板磨损,设备停机,险些发生事故。以下对定位螺栓断裂原因进行分析,通过制定改进措施,改造效果显著。

1 设备结构及工作工况

图1 设备装配示意图

挤压机用于脱除橡胶中的游离水,低速轴与挤压机螺杆相连,低速轴依靠两列背靠背的单列圆锥滚子轴承安装在减速箱上,运行中低速轴承受拉应力,该螺栓通过定位压板将低速轴固定于推力轴承上,安装结构如图1所示。

2 改进方案及分析

2.1 第一次改进

原设备采用性能等级为8.8的高强螺栓,在使用过程中6个螺栓全部断裂,根据螺栓断裂原因分析结果,认为螺栓的强度不够,于是重新购买强度为10.9的高强螺栓。螺栓安装后,运行不到1周,停机检查仍发现3个螺栓断裂。

对断裂螺栓从断口形貌、材质、强度等方面进行分析试验:螺栓材质确认为35CrMO,经试验强度大于10.9,并查阅同批次螺栓厂家合格证,符合螺栓标准要求,螺栓质量没有问题。同时,从螺栓断口上看,断面无明显缩颈、拉伸现象以及颜色变化,判断强度不足不是螺栓断裂的根本原因。断口照片如图2所示。

图2 螺栓断口照片

2.2 第二次改进及分析

通过第一次改进失败及螺栓检测,证明螺栓断裂绝非螺栓质量和选型问题,需要从降低螺栓受力方面进行分析和改进。通过对定位压板及螺栓的结构和尺寸、螺栓断面分析,螺栓断裂原因为定位压板对螺栓产生剪切力,导致螺栓被剪切冲击断裂。

因橡胶特性及工艺原因,挤压机负荷不稳定,导致定位压板受到周期性轴向冲击力,定位压板与轴端面间的垫片被磨损挤压变形、减薄,定位压板和螺栓松动;同时通过对比测量定位板与螺栓尺寸,发现定位板上螺栓孔直径(22mm)比螺栓外径(19.05mm)大3mm,因间隙比较大,松动的压板随轴转动中对螺栓产生了径向剪切力,从而致使螺栓断裂。因此,避免定位板松动、消减定位板对螺栓的剪切力是防止螺栓断裂的根本。

通过对比干燥机减速箱主轴的定位结构,我们提出了在低速轴上加工大螺纹孔使用大螺栓(方案一如图3所示)、大螺母(方案二如图4所示)的结构型式,考虑到会改变轴的结构型式、受力及加工难度未曾实施。

图3 大螺栓的固定方式(方案一)

图4 大螺母的固定方式(方案二)

为不改变低速轴结构,避免出现新的缺陷,在定位压板上设计直径φ36mm凸台,同时在轴头上加工凹孔,使定位压板凸台与凹孔配合安装,克服定位压板的径向移动;同时减小压板上的螺栓孔直径至φ20.8mm,定做定位螺栓为非全螺纹型式,与压板配合的螺栓光杆部位直径为φ20mm,减小螺栓与压板上螺栓孔之间的间隙至0.8mm,克服了压板的圆周运动,从而解决了定位压板因径向或周向运动时对定位螺栓产生的剪切力(方案三见图5)。

图5 改进后的定位压板及螺栓装配图 (方案三)

为解决定位压板及螺栓的松动问题,查询设备随机资料及单列圆锥滚子轴承的游隙调整规范,通过游隙调整垫片厚度的选用,将低速轴的轴向间隙调整至0.025~0.1mm,既保证了轴承游隙,又确保了定位压板与轴头的紧固合一,解决了定位压板的松动问题。

同时对螺栓头进行了改进,在单头螺栓六角头上钻φ2.2mm的孔,当6个固定螺栓紧固后用φ1mm铁丝将6个螺栓连为一体,加上弹簧垫片的作用进一步解决了螺栓的松动问题。

2.3 效果验证

更换完新的定位压板、定位螺栓、调整间隙垫片,重新安装低速轴轴承,将螺栓紧固后穿铁丝防松,运行一周后检查螺栓无松动,通过渗透探伤未发现缺陷,继续使用;运行15天后停机检查无异常;后每运行30天后定期停机检查定位螺栓和定位压板无异常,每运行90天后更换调整垫片和螺栓。目前已将更换周期延长至5个月。近1年的运行中该螺栓未再发生过断裂问题,彻底解决了挤压机运行的瓶颈问题,为橡胶装置的整体连续运行提供了保证。

3 结语

因设备实际工况与设计工况存在偏差,尤其是进口设备,技术精准,设备操作弹性较小,一旦出现偏差大的情况,将导致设备故障频发,甚至无法正常运转。因此在设备购置技术协议签订过程中,向厂家提设备参数和运行工况时,一定要准确全面。有条件的单位,最好实地考察厂家现役设备,摸清运行情况后,再做购买决定。在设备运行过程中,针对出现的故障,从功能、结构上进行分析,参照相关设备结构进行改造,能有效降低改造风险、缩短改造时间。

[1] 县鹏宇,刘锋.配对圆锥滚子轴承轴向游隙的设计与测量[J].ISSN1000-3762 轴承,2010,(9).

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