侧开式强磁打捞器使用复杂情况分析及改进
2018-06-17任广兵
任广兵
摘要:钻井工程中,一次发生两个、三个钻头牙轮落井的事故时有发生,目前国内大多使用侧开式强磁打捞器。侧开式强磁打捞器用于打捞井下小型吸磁性落物,多次使用证明,可以打捞井下任何形状的小型吸磁性落物,一次下井打捞出全部落物的机率近于百分之百。在井队使用过程中,出现了内置钢板鼓起,致使磁条崩掉落井,从而导致打捞失败。我们仔细查找原因,并进一步进行技术改进,確保安全质量,并通过局部改进,增强打捞效果。
关键词:强磁;安全;抗内压;倒锯齿;打捞
引言
钻井工程中,一次发生两个、三个钻头牙轮落井的事故时有发生,目前国内大多使用侧开式强磁打捞器。侧开式强磁打捞器用于打捞井下小型吸磁性落物,多次使用证明,可以打捞井下任何形状的小型吸磁性落物,一次下井打捞出全部落物的机率近于百分之百。
主要有以下特点:
1、半圆筒内设有循环通道直到井底,液流有效冲起落物,使落物进入筒内。
2、磁铁在半圆筒内呈多层排列,增加了磁场强度及与牙轮的接触面积。
3、磁铁处于打捞筒外壳的保护之中,不易破碎。
4、打捞时,打捞器沿井壁下滑插入到落井牙轮的缝间,同时借助钻井液的冲力使牙轮被吸在磁铁上。提起钻具换一个方向下压,井底其它牙轮把已吸在磁铁上的牙轮上推,同时自已也被磁铁吸住,按此原理落井牙轮逐个被打捞器捕获。
侧开式强磁打捞器由1上接头、2筒体、3封水盘、4敷焊碳化钨合金、5磁极板、6强磁和7固定螺钉构成。
一、井队使用情况
井队在钻井过程中,出现了牙轮落井事故,利用侧开式强磁打捞器进行打捞,离井底2米时,开泵循环清洗井底,泵压11MPa,钻压1-2t,井底温度100℃。在井底打捞20分钟后,决定起钻,起完钻后发现:强磁打捞器内置钢板鼓起,导致磁条崩掉落井,打捞失败。
井队进行二次打捞,下一相同型号的强磁打捞器下井,通过相同打捞参数打捞,起钻后,发现只有两个牙轮,并没有全部打捞成功。经过再一次的下钻打捞,将落物全部打捞成功。
二、原因分析
1、强磁打捞器在内压(11MPa)不高的情况下,出现内置钢板鼓起,是严重的质量问题,生产厂家在设计时为充分考虑抗内压强度问题,内置钢板厚度为10mm,抗内压强度低。
2、第二次没有一次打捞成功,主要是因为该井水平段长,摩阻大,在起钻过程中,重新落井;强磁打捞器磁条包裹层为不锈钢片,降低了磁力,同时表面光滑,减小了打捞成功率。
三、技术改进
我们根据原因分析,做出如下改进:
1、增强抗内压强度设计:将内置钢板厚度增加到了20mm,同时进行抗内压试验,明确使用参数。
2、增设倒锯齿结构,降低其滑脱几率。在不影响磁力的情况下,在磁条表面钢板上增设倒锯齿结构,替换原来的不锈钢片磁条包裹层。增加了落物与强磁表面的摩擦力,减小再次落井几率。
3、增强现场管理,合理存放,降低其消磁几率。将现有侧开式强磁打捞器,进行分类摆放,同时加装档隔板,减少与铁磁类东西接触,同时要求搬运时,轻拿轻放,减少其冲击力,减小消磁几率。
四、抗内压试验
试验目的:测试底板在不同受压情况下变形量
试验方法:模拟侧开强磁打捞器工作状况进行水压试验
试验模型:如图
试验材料 板厚20mm和30mm,材料45号钢
五、结论
1、通过技术改进,将内置钢板加厚,将不锈钢片去除,增强了侧开式强磁打捞器的使用安全性,减小了故障发生率。
2、通过增设倒锯齿结构,减少了因水平段过长,捞获落物重新脱落的现象,给井队节约事故处理时间,避免复杂情况的发生,为井队创造巨大的经济效益,具有较大的社会效益。
(作者单位:中石化胜利石油工程有限公司
管具技术服务中心管具一队)