APP下载

三相分离器结构优化设计与应用

2018-06-09吉效科

设备管理与维修 2018年6期
关键词:长庆油田旋流油水

吉效科

(1.西南石油大学机电工程学院,四川成都 610500;2.长庆油田公司设备管理处,陕西西安 710018)

0 引言

随着油田的日益开采,原油含水率不断上升,原油处理成本居高不下。解决好原油脱水,确保油气密闭处理工艺的正常运行,使原油处理保持较低的生产成本,已经成为油田地面工程发展的迫切需要[1]。长庆油田于2003年在西一联成功试验油气水三相分离器技术,并在油田全面推广应用。但是,随着油田开采工况和工艺条件的变化,三相分离器在运行过程中出现4个问题:①油水界面调整费时费力,可调范围小;②来液波动大,影响分离效果,处理效率降低;③设备内部部件腐蚀严重,使用寿命缩短;④冲砂、清淤、防泥砂能力不足。

针对长庆油田三相分离器在应用过程中存在的上述问题,结合油田场站的生产工况和简化的地面工艺现状,于2013年开始积极探索、引进三相分离器先进的工艺技术,优化改进三相分离器结构、配置和工艺,并在油田试验评价和规模应用,取得显著效果。

1 三相分离器的技术分析

1.1 工作原理

油气水混合来液进入三相分离器后,初步进行液气两相分离。伴生气通过一级分离、二级捕雾器处理后,进入站内气处理系统。油水混合物进入预分离室,经过整流、消泡、聚集等处理后,至沉降室开始分离,形成油水层。通过调节水室导水管的高度,形成稳定的油水界面。沉降室上部的油溢流进油室,通过浮子液面调节阀调节出油阀的开度,自动控制油室液面高度。而沉降室底部的水通过导水管流入水室,通过浮子液面调节阀调节出水阀的开度,自动控制水室液面高度。

1.2 结构改进

1.2.1 采用旋流分离技术

将传统三相分离器重力沉降分离结构改为旋流分离结构。在入口构件上,采用旋流分离器作为气、液预分离,并辅以二级气体旋流除沫器设计。气相基本不进入沉降室,这样减少了气流对预分离室内的液相扰动,有利于沉降室的油水分离。根据Trapp和Mortensen提出的离散颗粒模型理论,用拉格朗日法将流体主相视为连续相并求解其Navier-Stokes方程,同时选择通用性较好的欧拉方法结合雷诺应力湍流模型优化设计。气液旋流预分离器、气沫旋流除沫器结构型式如图1、图2所示。

1.2.2 采用消能器技术

经旋流预分离器分离出的液相进入三相分离器沉降室,设计安装椭圆型消能器进行消能,流体通过消能器转向整流,减少流体对设备的冲击、冲蚀。消能后的来液通过布液板、整流板整流后形成平稳流态。

1.2.3 内部结构优化改进

(1)布液、整流装置采用防腐性能好的非金属材质加工,并设计采用可拆装结构。

(2)罐内设计整流凝聚、一级捕雾填料。整流凝聚、一级捕雾填料采用316不锈钢材料的刺孔压延波纹填料,提高油水分离效果;依据润湿、聚结作用原理,除去>50 μm 的液滴。

图1 气液旋流预分离器

图2 气沫旋流除雾器

(3)油出口设计内置式油室,采用非金属防腐材料。分离出的原油通过溢流进入油室,起到原油缓冲存储作用,使流体流态平稳,溢流口设置在流体路径的最远端,尽量延长油相的有效停留时间。出水口设置于尽量远的油室结构下方,增大有效停留容积,且有更佳的防涡效果。

(4)沉降室设计集砂斜板、冲砂排管和多个集砂斗。分离器液相出口设置防涡流挡板,分离器气出口设置挡板,减少气相夹带雾沫。

1.2.4 沉降技术优化设计

沉降室的总体尺寸计算主要取决于液相有效停留时间。所需的有效停留时间与分离器内部结构、运行参数、流体的物性参数等有关。液相流经沉降室中有效停留时间取决于沉降室的有效停留容积。沉降室的有效停留容积为稳流状态、油水共存。因此确定液相的有效停留时间需考虑2个方面:①原油沉降时间要保证水足以从油中脱出;②水的沉降时间要保证油足以从水中脱出。

根据沉降理论中的Navier-Stokes方程式,计算进入沉降室的气相和液相的体积比,确定为1∶5。

1.2.5 防腐处理工艺技术

(1)在工艺设计、结构设计过程,选用耐腐蚀材料,简化罐内结构,内构件拆装方便,便于组装部位在防腐处理时不留死角

(2)防腐处理采用内表面及内构件喷铝工艺,厚度指标(150~200)μm,并加涂厚度 50 μm 的环氧树脂。

(3)增加电流阴极保护系统,提供三相分离器内部所需的保护电流,使内壁的各种材料整体达到保护电位,消除电偶腐蚀。

优化后的三相分离器主体结构如图3所示。

图3 优化后的三相分离器结构示意

2 应用实例

2015年7月,长庆油田A联合站改进后的三相分离器投产使用。该站来液量2000 m3/d,波动范围较大,含水率60%~80%。2016年3月1—3日连续对该三相分离器的运行状况连续跟踪,取样时间间隔为1 h,测试数据见表1。

从表1可以看出,改进后三相分离器进口原油含水率>73%,出口原油评价含水率<0.15%,出口水中含油<98 mg/L,三相分离器运行平稳,满足现场需要。

表1 A联合站改进后的三相分离器运行测试数据

3 结论

(1)针对长庆油田三相分离器在应用过程中出现的问题,结合油田实际工况和工艺要求,优化改进三相分离器内部结构,采用旋流分离、消能器消能、沉降室优化等技术,采用特殊的防腐处理工艺,提高三相分离器的油气水分离能力,延长内部部件的使用寿命。

(2)改进后的三相分离器出口原油含水率<0.15%,出口水中含油<98 mg/L,三相分离器运行平稳,达到优化设计的目的。

[1]王国栋.重力式分离器内部不同构件流场的数值模拟和分离特性研究[D].青岛:中国石油大学(华东),2005.

[2]寇玮.三相分离器内部构件试验研究[D].青岛:中国石油大学(华东),2005.

[3]李永军,董艳国,高红.立式溢流沉降罐参数确定及脱水效果影响因素[J].油气田地面工程,2012,31(2):46-48.

猜你喜欢

长庆油田旋流油水
长庆油田节能技术研究
长庆油田设备再制造又创三个国内第一
油水两相流超声波衰减测试方法
上旋流厌氧反应器在造纸废水处理中的应用
一级旋流偏置对双旋流杯下游流场的影响
微气泡旋流气浮选设备的研究与应用
旋流脱气性能影响因素的CFD模拟
误区:维生素K需补充,但要远离“油水”
长庆油田的环保之争
油水(双语加油站●跟我学)