中央空调机组及附属设备设施改造
2018-06-02程向学
李 玲,程向学
(中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所,陕西西安 710089)
1 概况
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所国合中心于2001年建成投用,总建筑面积约2万m2,夏季制冷采用中央空调系统,安装2台溴化锂制冷机组,蒸汽热源,系统末端为风机盘管。在用2台远大空调有限公司生产的BS100VII0.6型溴化锂制冷机组,主要参数:额定制冷量100万Kcal(1163 kW),额定冷水流量200 m3/h,额定冷却水流量260 m3/h,额定蒸汽耗量1240 kg/h,额定蒸汽压力0.6 MPa,冷水额定出入口温度7℃/12℃,冷却水额定出入口温度38℃/32℃,产品设计寿命 20 a,外形尺寸(5420×2100×2510)mm。空调机组制冷原理见图1。空调系统附属设备设施主要包含冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、软水器、凝结泵、分集水器、控制箱柜、管道、阀门、电气线缆和仪器仪表等,主要附属设备参数见表1。
图1 空调机组制冷原理
2台空调机组额定制冷总量2326 kW,冷冻水额定供、回水温度为7℃和2℃,折合面积供冷量116.3 W/m2,根据CJJ 34—2010《城镇供热管网设计规范》对西北地区制冷负荷指标的推荐值为(80~110)W/m2,空调机组初始选型参数合理,满足制冷需求。
2 存在的问题
国合中心中央空调系统运行已达15 a,使用年限较长,设备负荷强度较高,空调机组部件及附属设备腐蚀、磨损、结垢、堵塞严重,电气线缆及元器件老化,致使部分控制功能失灵、失效,维护保养已不能从根本上解决问题,系统故障频繁且逐年递增。空调机组制冷能力下降超过30%,2016年夏季2台空调机组同时运行时的供水温度最低为12℃,与设计值7℃的偏差逐年加大,制冷效果进一步恶化。
表1 主要附属设备参数
2.1 空调机组
(1)2台机组内部锈蚀结垢严重。锈渣垢渣导致溴化锂溶液污染,结垢导致交换效率下降,致使机组制冷能效及出力下降。
(2)2#机组的高温发生器、高/低温热交换器和凝水回热器和均不同程度出现腐蚀、磨损、渗漏和结垢。内部渗漏、串液导致机组制冷效果下降。
(3)1#机组溶液由于之前泄漏,溶液量损失及浓度降低,导致机组制冷能效及出力下降。
(4)2台机组配套的真空泵磨损严重、间隙增大、性能下降,加之机组密封件老化,机组真空维持困难。
(5)2台机组侧控制线缆、仪器仪表老化严重,部分控制检测功能失灵、失效,故障频繁。
2.2 附属设备设施
(1)水泵泵轴严重磨损,泄漏、异常声响及停机等故障频发,水泵效率下降明显,且部分型号水泵已更新换代,零配件已停产,恢复性维修难度增大且周期加长,影响系统正常运行。
(2)系统配阀磨损严重、关闭不严,运行期间需局部维修时要全部泄空系统存水,维修完毕后重新注水;水泵橡胶挠性接头已产生裂纹,老化严重。
(3)冷却塔壳体老化,部分变形、损坏;填料老化,散热性能差,能效严重下降。
(4)冷却水系统管道锈蚀、结垢严重,管道内部垢渣淤积,系统冷却效果下降。
(5)控制系统的电气元器件和线缆老化严重,故障率越来越高,影响设备的安全稳定运行。加之设备为十五年前产品,而电气元器件更新换代速度快,部分元器件已经停产。
针对存在的问题,决定对空调机组及附属设备设施进行修理改造,消除故障及隐患,恢复并提高系统的整体功能性能,降低系统能耗,保证使用需求。
3 改造方案
3.1 空调机组
通过更新改造空调机组本体零部件,再生、补充溴化锂溶液,清洗换热管,更新整机密封件等措施的实施,消除空调机组故障及隐患,恢复空调机组设计状态,其出力恢复至不低于额定出力的90%。空调机组其他性能指标,通过相关试验检验达到GB/T18431—2014《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》和GB18361—2001《溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求》的规定。
(1)更换2台机组的高温发生器换热管、低温热交换器和真空泵。
(2)更换2号机组的高温热交换器和凝水回热器。
(3)再生、补充2台机组的溴化锂溶液;对溶液检测分析,调整溶液pH值,并添加缓蚀阻垢剂。
(4)对2台机组加装溶液再生装置。
(5)对2台机组的换热管进行清洗、钝化,及冷却水质管理。
(6)对2台机组电气升级和整机换线。
(7)更换2台机组整机密封件。
(8)对2台机组整机油漆及防腐翻新处理。
3.2 控制系统
(1)更新操作屏2台,电气箱柜6台,配套更新凝结水泵、冷却风机等的动力线缆;配套更新控制线缆及相关仪器仪表。
(2)控制方案,控制系统由操作屏监控和柜面手动控制两部分组成,其控制权限大小顺序依次为:柜面手动控制、操作屏控制。通过操作屏可实现中央空调系统的一键开关机、集中监视与自动运行控制。自控调节模式:
①通过操作屏一键开/关机,实现空调机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却风机的顺序控制并实现联锁。设置联锁自检、报警等安全保护措施。②正确设定开/关机顺序,确保联锁正常;针对机组防冻结、防结晶、防高温、防高压、内压异常上升、屏蔽泵过载,以及设备故障突发停机等设置自检、联锁保护与报警功能。③冷冻水泵、冷却水泵的投运台数与空调机组投运台数对应。④机组蒸汽流量(高发温度)、溶液循环量、冷剂循环量等,与机组冷冻水出水温度实现自适应调节,使机组冷冻水出水温度趋向设计值。⑤冷却水泵变频控制,水泵频率、冷却风机投运台数与空调机组冷却水进水温度实现自适应调节,使空调机组冷却水进水温度趋向设计值。⑥冷冻水泵、冷却风机工频运行。⑦冷冻水供回水设置压差平衡装置,保证空调机组及冷冻水系统运行稳定。⑧凝结水泵工频运行,其启/停与凝结水箱的液位联锁,高液位启泵、低液位停泵。⑨冷冻水补水在原设计的软水箱软水重力自流补水方式的基础上,增加管道泵手动增压补水。⑩冷却水补水延用原设计的自来水直补、浮球阀控制方式。[11]更新完善制冷量、流量、温度、压力、液位等检测仪表,为系统自控调节和实时监测提供保证。
3.3 附属设备设施
(1)更新冷却塔、冷却泵、冷冻泵、凝结泵、软水器和凝结水箱。
(2)更新锈蚀、渗漏的工艺管道;更换配阀等附件。
(3)管道设施防腐保温翻新处理。
3.4 节能措施
(1)空调机组换热管清洗、除垢,提高交换效率,节约蒸汽和电能。
(2)冷却水管路内部清洗、除垢,节约蒸汽和电能。
(3)冷却水泵自动变频控制,节约电能。
(4)冷却风机投运台数与空调机组冷却水进水温度实现自适应调节,节约电能。
(5)止回阀更新为新式零阻力止回阀,Y型过滤器、除污器更新为新式零阻力过滤集箱,降低系统阻力,节约电能。
(6)3台 45 kW冷却水泵(374 m3/h,H28 m)(2用 2备),均更换为22 kW水泵(315 m3/h,H19 m),节约电能。
(7)原冷却水泵手动设定变频频率、定频率运行,原4台冷却风机视空调机组投运台数、手动调节投运台数,改造为冷却水泵台数/频率、冷却风机投运台数与空调机组冷却水进水温度自适应调节,使空调机组冷却水进水温度趋向设计值。
(8)对空调机组、蒸汽管道、阀门等的保温层进行翻新,提高保温效果,降低散热损失。
4 改造效果
通过此次修理改造,消除了空调系统的故障和隐患,系统运行稳定,整体性能显著改善,控制自动化水平得大幅提升,不仅满足了国合中心的制冷需求,而且节能效果显著。
(1)空调系统自控调节运行稳定,联锁控制、报警保护功能灵敏可靠,各项运行参数比对校准误差符合规定。
(2)经实际检测,空调机组的制冷能力恢复到了额定值的92%左右,机组性能指标符合GB/T18431—2014《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》和GB18361—2001《溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求》的规定。在2017年夏季所遇罕见高温天气期间,空调机组供水温度在8℃左右,房间制冷效果较往年显著改善,完全满足制冷需求。2016年夏季有60 d为2台空调机组同时运行,其余60 d为1台机组运行,改造后2017年夏季实际运行1台机组即可满足制冷运行需要。
(3)中央空调系统整体性能显著提升,不仅满足制冷需求,且节约电能约61 920 kW·h,总体耗电量下降约25%,节能效果显著。