地面筒仓下口技术改造治理瓦斯积聚
2018-06-01陈瑞勇
陈瑞勇
(晋煤集团赵庄二号井,山西 晋城 048000)
1 赵庄二号井瓦斯治理现况分析
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司赵庄二号井(简称赵庄二号井)隶属于山西晋城无烟煤矿业集团限责任公司,属于证照齐全的合法矿井,赵庄二号井2007年3月正式开工建设,2010年4月开始生产,矿井设计生产能力0.9 Mt/a,但在建设中留有富余系数,实际生产能力略高于此。
赵庄二号井3#煤层瓦斯含量测定结果表如表1所示。从表1可以看出,常压下赵庄二号井3#煤层可解吸含量占煤层原始含量比例为4.2%~35.4%,残存瓦斯含量占煤层原始含量比例高达64.6%~95.8%。
因赵庄煤矿井下煤体具有较高的瓦斯含量,在地面筒仓内存储的煤炭资源会释放大量瓦斯气体到筒仓内,易使筒仓内发生瓦斯积聚现象,这样埋下重大安全隐患进而影响煤矿安全生产。当瓦斯积聚现象较严重时,还有可能引发筒仓内瓦斯爆炸事故,但因筒仓内瓦斯涌出现象较复杂,加之筒仓几乎属于封闭容器,这些因素都会在某种程度上增加筒仓内瓦斯治理的难度及其特殊性;当人们在筒仓下口给煤机周围开展装车放煤工作时,装卸口内的瓦斯易释放出来,而筒仓下口又属于一相对较封闭的环境,筒仓下口放煤0.5 h后,放煤口上部空间内瓦斯的浓度可达到2%~3%,给煤机四周的瓦斯甚至高达6%~7%,这样会导致筒仓下口出现高浓度瓦斯积聚现象,会给地面筒仓装车外运埋下重大安全隐患。如何治理筒仓下口瓦斯积聚,防止瓦斯事故发生,保证地面筒仓的正常安全生产,根据其它矿井治理经验,决定对筒仓放煤口以上的密闭空间进行充填,杜绝瓦斯积聚的根源。
表1 赵庄二号井3#煤层瓦斯含量测定结果
2 地面筒仓下口充填治理瓦斯
2.1 治理思路及治理措施
地面筒仓下口附近存在空间,形成了类似于井下采煤工作面回风隅角的隅角涡流区,放煤时,煤体释放的瓦斯由于浮力作用,易上浮充填隅角涡流区,造成瓦斯积聚。
结合赵庄二号井筒仓实际情况,通过对筒仓下口顶部充填新型充填材料使充填区内瓦斯为0,其它区域降到安全浓度以下。通过对赵庄二号井地面筒仓下口顶部充填阻燃材料,可有效防止隅角瓦斯积聚现象,形成相对较完善的自然通风来稀释排放筒仓下口处积聚瓦斯,实现筒仓本质安全,确保安全高效生产。具体措施如下,充填后现场效果见图1:
(1)对瓦斯积聚区充填无机材料防止瓦斯积聚,撤除原来监测瓦斯设备,治理瓦斯达到一劳永逸的效果。
(2)充填区吊顶材料、充填材料必须采用阻燃材料。充填区材料填充要严实,无空隙且充填物不吸附瓦斯。同时充填区吊顶要稳固、牢靠,不得影响其它设备运转、检修。另外充填后表面要光滑、平整,煤尘不易粘附。
(3)充填区域瓦斯浓度应很低,且仓下未充填区域在自然通风状态下瓦斯浓度不超过0.5%。
图1 充填后现场效果
2.2 填充材料性能
(1)填充材料Ⅱ是一种新型无机液体填充材料,反应物流淌性小,能够快速发泡,快速成型与充填,并能高倍发泡,在低温下便可反应。加之填充材料Ⅱ成型后具有较好的韧性,可承受部分抗压强度,可在某种程度上起到支撑作用与缓冲作用。此外,固化物的韧性与实际变形性都较好,不会出现发脆开裂现象,密封性能良好。
(2)填充材料Ⅱ固化物不燃烧(即使使用喷灯、电焊也不会燃烧),也不延燃、抗静电性优。
同时填充材料Ⅱ为无毒、无刺激气味,对环境和人员无任何污染(符合环保要求),且运输方便。
(3)填充材料Ⅱ采用机械化操作的充填方式,大幅度提高了工作效率的同时也大大的降低了工人工作强度,且充填设备动力规格符合井下安全生产要求。且填充材料Ⅱ发泡倍数大,单位立方充填量少,能减轻下部支撑物的载荷。此外填充材料Ⅱ闭孔率低,在1mm厚度下都不会漏风,不会出现瓦斯二次吸附,施工简单,操作方便。在处理瓦斯、火区有独特的优势。
2.3 施工注意事项
(1)保护充填区域的设备设施,做好测量工作,确保底板尽量水平后,再搭架。安装满堂红支架,底部为角钢做为主支架,用工字钢做梁,每个工字钢间以距为3.0 m布置。
(2)预留充填孔,充填孔距离最顶端不大于20 cm。同时在支架上方铺设彩钢板,进行封底。在彩钢板上铺设风筒布,防止漏浆。并通过预留的充填孔进行充填施工。
(3)实地查看注浆地点施工情况,配合矿方做好相应准备工作。并把泵及配件、誉邦填充材料Ⅱ号充填材料运至施工地点,准备清洗剂和若干棉纱。准备工作就绪后,接好与泵所连接的管路和混合枪,接通压风管(供风管路快速接头为A19,供风压力为0.4~0.8 MPa,流量>3m3/min。 ),试验泵所连接的管路是否畅通及出料比例是否合格。
(4)待施工技术人员核实泵能正常运转后,把A、B两组份的进料管插入相应吸料桶;正常施工时,确保材料始终按配比为1∶1的体积比混合,绝对不能出现断料现象。在注浆过程中,必须注意观察泵及注浆孔,当泵的压力表指示数值达到标准,可以停止向该孔注浆,并转移至下一注浆孔;如此循环,直至充填工程施工结束。
(5)用施工前所准备的清洗剂清洗气动多功能注浆泵及其配件,检查清点数量。并协助矿方做好回撤设备及整理现场工作。
3 经济、社会效益分析
赵庄二号井地面筒仓下口顶部安全隐患区域使用充填阻燃材料前,由于经常发生瓦斯超限等情况,按每次超限停产1 h计算,每次将影响产量500 t左右,使用充填阻燃材料后没有发生瓦斯超限等情况,并撤除了瓦斯监测设备,减少了设备、监测费用和电费每年约12万元,经济效益可观。
充填阻燃材料后在充填区域内瓦斯浓度降为0,仓下未充填区域在自然通风状态下瓦斯浓度未超过0.5%,保障筒仓的正常安全生产;保证了作业区域的正常进行,杜绝了瓦斯事故的发生,为作业人员提供了安全良好的工作场所,提升人员工作安全感,社会效益显著。
4 结语
本项目研究具有普适性,大大提高了经济效益,保证了作业区域的正常进行,杜绝了瓦斯事故的发生,为作业 人员提供了安全良好的工作场所,提升人员工作安全感。项目的研制成功不仅可以在晋煤集团地面筒仓推广应用,也可以在全国的有瓦斯危害的筒仓推广应用,前景广阔。
〔1〕江 山,李旭泽.采面上隅角煤体空隙充填瓦斯治理技术[J].中州煤炭,2011(6):30-32.