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一起自旋滑车游乐设施事故的分析

2018-05-26宋帆左一凡

山东工业技术 2018年9期

宋帆 左一凡

摘 要:通过对一起自旋滑车大型游乐设施的事故分析,总结出该类游乐设施存在的安全隐患,并提出解决方法。

关键词:大型游乐设施;自旋滑车;高空滞留

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.09.188

自旋滑车类大型游乐设施,属轨道类单车惯性滑行游乐项目,其特点是滑行单车经牵引(链输送方式)至高点(驼峰)处后,靠其势能顺滑行轨道走势作自由下滑运动,途中急而急剧下冲陡坡,急而飞速行进突然急弯、起伏,非意识的运动状态在惊与险中体味,极具娱乐性和刺激性。

1 事故概况

本次事故中游乐项目自旋滑车满载开始运行,车上共4名游客,每名游客均系有安全带,安全压杠为电动下压到位,事故车辆由始发位置发车,通过提升段后,车辆向前无动力滑行。当车辆滑行5米左右突然非正常制停,停止在距地面高度10米的第一层轨道上,拉伸弹簧断为两节,先后从空中掉落至地面。停车后,游乐设施操作员立即通知了主管领导,几分钟后游乐园快速启动了救援预案展开了紧急救援,后经拨打119救援电话,消防救援人员进入事故现场开展救援,事故未发生人员伤亡。

2 事故现场情况勘察

发生事故的自旋滑车致停在距离提升段2米位置处(图1),车辆上部座舱部位无损坏,下部连接调整拉杆的弹簧断裂(图2),折断部分一部分连接在自旋滑车下部调整螺丝处,一部分掉落地面,表面均无损伤,自旋滑车下部调整拉杆甩出嵌入行走轮中,行走轮卡死在轨道上。

3 事故原因分析

(1)排除人为因素导致事故分析。操作人员对自旋滑车的车辆进行了日检规定项目的检查,没有发现安全问题,经过2次试车操作,设备运行正常。事故车辆发生停车故障前均在线上正常运行。根据游乐园现场情况观察,自旋滑车场地是全封闭的,只有入口和出口,并且在每天开业前就有操作人员进入工作岗位值守,非游乐园的工作人员,难以进入自旋滑车场地。发生断裂的拉伸弹簧是安装在车辆回转部分的下方,并且具有一定的预紧拉力,没有专用工具是很难拆卸的,在安装状态下也是不容易破坏的,拉伸弹簧是在提升段过后5米左右就断掉了,这时拉伸弹簧只是受到预紧拉力,还没有进入到自旋阶段的拉伸,断掉的时机是很难人为控制的。综上所述,可以排除人为造成事故。

(2)设备产生事故的过程为,自旋滑车下部连接调整拉杆的拉簧发生断裂,调整拉杆横向摆动与右前方后轮产生干涉,直至调整拉杆嵌入行走轮中,造成行走轮卡止,自旋滑车制停在轨道上。

事故车辆一直运行良好,拉伸弹簧的突然断裂主要原因经分析为弯曲部位产生疲劳裂纹。结合拉伸弹簧断裂的位置、半圆环钩钩部的制作形状、圆柱形轮子接触面的形状、实际接触痕迹和调整拉杆的摆动分析,拉伸弹簧簧钩钩部的受力点是变化的,即圆柱形轮子的前、左、右是拉伸弹簧的主要受力点,使簧钩的断口不断受到受到“拉伸”、“弯曲”、“扭转”等交变应力作用,致使裂纹不断扩展,图3中所示的近光滑面即为陈旧性裂纹,由于裂纹不断扩展,导致钢丝截面积不断减少,在本次事故设备运行期间,钢丝无法承受运行时产生的工作拉力,发生瞬时开裂。

按照拉伸弹簧与尼龙轮的连接方式分析,钢丝与尼龙轮最良好的接触方式应为面接触,以减小钢丝弯曲部所受的交变应力。通过痕迹比对,实际上由于拉伸弹簧簧钩钩部形状的制造误差,钢丝弯曲部与尼龙轮槽形状未完全啮合,使钢丝的受力为间断性线接触,局部产生了更大的交变应力,因此该装置的结构设置也可能是疲劳裂纹扩展的原因。

4 事故结论

由于拉伸弹簧表面产生疲劳裂纹,拉伸弹簧弯曲部不合理的受力,加速了裂纹的扩展,至事故发生时拉伸弹簧瞬时断裂,与其连接的调整拉杆横向摆动与右前侧行走轮后轮产生干涉,直至调整拉杆嵌入行走轮中,造成行走轮卡止,自旋滑车制停在轨道上。

5 事故产生原因的思考及解决措施

综合此次自旋滑车的事故原因,提出以下解决措施:

(1)增加阻尼摇臂限位装置。限制摇臂的摆动区间,即使弹簧發生断裂也不会使摇臂与车轮发生干涉,防止由于弹簧的质量问题造成的行走轮卡阻;

(2)应在使用说明书易损件清单中增加拉簧项目,在日检中增加对拉簧的检查要求,防止由于忽视拉簧的检查造成的安全隐患;

(3)应加强对弹簧生产质量的要求,避免此类制造缺陷的发生。