电除尘系统设备及故障整治
2018-05-26徐海龙
徐海龙
摘 要:本文通过介绍某电厂的电除尘系统设备,及分析出现的静电除尘器无故障报警自动跳闸、小湿电频繁跳闸且升不起电压等异常问题,通过整治,大大提高电除尘器运行稳定性,频繁出现故障情况得到有效解决,不仅提高了机组的环保排放水平,保障了机组的安全稳定运行,而且具有一定的经济效益及社会效果。
关键词:静电除尘器;小湿电;控制主板;整流变压器
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.09.052
1 引言
电除尘系统是火力发电厂必备的配套设备,如果电除尘系统出现故障,导致环保排放指标不达标,轻则受到考核,重则需要强制停机处理,所以电除尘系统的稳定运行直接影响机组的可靠性[1]。某电厂的电除尘系统投产后问题较多,经常出现无故障报警自动跳闸、小湿电频繁跳闸且升不起电压等异常问题。由于电除尘器相关设备多,两台机组电场数量就达到40多个,如此频繁出现故障成为十分棘手的问题。
2 静电除尘器问题出现及解决方案
2.1 电除尘的设备概述
某厂 两 台 600MW 机 组 锅 炉 电 除 尘 采 用 2BEH511/2-5/22/450/13.62/-G 型双室五电场低低温静电除尘器,保证除尘效率≥99.85%或除尘器出口浓度≤50 mg/Nm3(LGGH 未投入时),或≥99.91%或除尘器出口浓度≤30 mg/Nm3(LGGH 投入时),还通过加大除尘器的比收尘面积、采用高频电源以及 LGGH 等措施保证静电除尘器除尘效率。每台电除尘处理烟气量为 3529222Nm3/h ,从锅炉排出的烟气进入前置 LGGH 将烟气温度降成 90~100℃左右经引风机进入电除尘分二路进入二个进口喇叭,经多孔均流板分别流入两个室内,沿着气流方向途经 10 个通电单元(五个电场)后,再经竖置横槽形板折流,分别从二个出口喇叭出去进入吸收塔反应区,净化后的洁净烟气进入后置 LGGH 将温度加热至 80 度左右由烟囱排出。每台电除尘器配 10 台高频电源,每台炉共 20 台高频电源。每台电除尘下设 40 个灰斗(按 5 排 8 列排列)用于粉尘收集,后一级电场输灰均可作为前一级电场输灰备用[2]。
电加热控制包括保温箱加热和灰斗加热等。灰斗加热的主要目的是防止粉尘结块,影响灰斗卸灰,同时防止灰斗产生拱桥现象。
电磁锤振打器的工作原理:当线圈通电时,线圈周围便产生磁场,振打棒在磁场力的作用下被提升,达到一定高度时,线圈断电,磁场消失,振打棒在重力作用下自由下落,撞击振打杆,由振打杆将振打力传递到电除尘器内部的阴、阳极系统或气流分布装置上,达到振打清灰的目的。
2.2 电除尘问题出现及解决方案
该电厂投产以来,静电除尘器电场经常无故障跳闸。常规跳闸故障可能为:
(1)整流变压器发热严重,整流变温升超过40℃或设备内部有明显的闪络、拉弧、振动等。
(2)阻尼电阻起火。
(3)高压绝缘部件闪络,高压电缆头有闪络放电。
(4)供电装置失控,出现大的电流冲击。
(5)电场内部短路。
(6)灰斗堵灰严重。
但技术人员到现场检查后,发现设备无上述异常,且跟正常设备无异常。通知运行人员启动试运行之后,电流、电压参数正常,电场运行正常。一段时间后,又跳闸,正常运行时间毫无规律,运行人员监控压力重大。
技术人员通过多次试验对比发现主要是由控制主板运行不稳定所致,为此根据实际运行情况重新优化控制参数,对每个主板程序进行升级更新,同时对二次回路接线重新校正、紧固,使得控制主板故障率大大下降,静电除尘器运行稳定性得到大大提高,无故障跳闸情况基本解决。
3 小湿电频问题出现及解决方案
3.1 小湿电设备概述
某厂 EPM(电风拦截湿式电除尘器装置)为新一代辅助除尘、除酸、除雾装置(俗称小湿电)。主要由气流分布装置、阴阳极、壳体、冲洗系统、高压电源、保温箱、吹扫风机、加热器、楼梯走道及控制系统、滴液收集器等组成。其中,阴阳极采用特殊的横向组排结构,由数十个烟气通道组成,每个通道由一对阳极板+一根针刺型阴极电晕线组成静电收集电场,阴阳极均采用特殊防腐材料设计制造。
来自上游的湿冷烟气以一定的速度流经该小湿电各个电场通道,在电场的作用下,烟气中的液滴及粉状颗粒等被荷上电,并在电场力、气流流经阳极板时产生的离心力和惯性力的多重作用下,烟气内的雾滴撞击到阳极板上汇集形成水膜,在重力作用下,下落至壳体下部收集器内。实现了气液分离,使得流经小湿电的烟气达到除酸、除尘、除雾要求后排出。HEW 小湿电电场电压可稳定运行在 60kV 以上,对应的除雾效果较为明显,结构紧凑、易于与烟道结合布置,由于适应 5-7m/s 较高风速特点,特别适合作为燃煤电厂湿法脱硫后的辅助除尘除酸除雾的补充手段,满足 10mg/Nm3粉尘排放场合 [3]。
4 应用效益、效果情况
经济效益:如不进行整治,按原来的故障率,一个月内电除尘系统非正常投入时间数大于20个小时,按《锅炉气污染物排放标准》,将造成烟尘排放浓度超标。根据超低排放电价加价政策,一个月将至少损失近30万元。若因为故障电除尘系统出现严重故障,烟尘排放浓度严重超标,则需强制停机,开停机时间和故障处理时间按7天计算,直接造成的经济损失达500多万元,所以此次电除尘系统故障整治具有非常大的经济效益。
社会效果:对电除尘系统故障整治后至今,电除尘系统故障率大大下降,以前频繁出现故障的问题得到解决,机组稳定运行时,烟尘排放浓度稳定在2~4mg/m?范围内(超低排放上限值为10mg/m?),达到理想的环保排放水平,未发生因为电除尘故障导致环保排放超标的情况,大大提高了电除尘器运行的可靠性,为机组的安全稳定运行提供了有力保障,同时也为树立企业环保形象提供了保障。
参考文献:
[1]李立,李清毅,胡达清,孟炜.低温电除尘对烟气烟尘脱除的影响[J].化工时刊,2015,29(06):11-15.
[2]盧元明.燃煤电厂湿式电除尘技术研究及应用[D].华北电力大学,2015.
[3]李奎中,莫建松.火电厂电除尘器应用现状及新技术探讨[J].环境工程技术学报,2013,3(03):231-239.