300MW汽轮发电机组给水泵密封水回水系统改造
2018-05-26宋红伟
摘 要:本文介绍了徐矿电厂 1号机组给水泵密封水系统改为单级水封筒的技术改造实施方案,有效减少多级水封筒水平衡被破坏,机组真空系统不稳定, 保证给水泵密封水回水畅通, 避免了给水泵润滑油系统进水现象。
关键词:给水泵;密封水;多级水封;单级水封
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.09.008
1 徐矿电厂原给水泵密封水回水系统概述
徐矿电厂1,2号机组为上海汽轮机有限公司引进美国西屋技术制造的300MW高温亚临界机组,每台机组共有两台汽动给水泵和一台电动给水泵。每台给水泵密封水回水分两路:第一路经多级水封筒回地沟或凝汽器;第二路回至前置泵入口处。第一路在正常运行时密封水回水从多级水封回至凝汽器,在机组停运时真空破坏前或机组正常运行时真空系统异常时,由人工操作密封水倒至地沟。徐矿电厂原设计多级水封是三级(如图1),机组运行正常运行时,有时会发生多级水封水平衡破坏,凝汽器真空下降现象,甚至串至给水泵轴承室内,造成给水泵轴承内油质乳化。
2 多级水封投入工作时易出现的问题
(1)机组负荷波动大时,易出现水封筒进空气,凝汽器真空波动;
(2)机组正常运行时,凝结水压力调整不当造成给水泵密封水压力低,密封水系统进空气;
(3)启停机过程中,因密封水回水倒地沟不及时或未充分注水排空气,造成多级水封水平衡破坏。
3 典型事故原因分析及防范措施
3.1 徐矿电厂#1机电动给水泵油中进水事件
(1)事件经过。2012年2月10日,化学化验班人员,对#1机电动给水泵工作油进行取样化验,化验结果为:外观透明,油中含有较大颗粒,含水量为痕量;期间汽机检修班组曾安排滤油。2月17日09:58因炉侧故障,#1机组停运。2月18日,化验班化验#1机电动给水泵润滑油时,发现外观混浊,且油中水分>100mg/l,之后维修部持续滤油4天;2月21日,油质化验结果为外观浑浊,水分>100mg/l。因#1机组计划于2月22日启动,维修部于2月21日18:30对电泵润滑油进行全部更换。
(2)原因分析。经过对2月17日#1机组停机曲线判断,凝汽器真空破坏后,真空下降的同时密封水差压持续上升,最高至214KPa,长达45min。经调查,#1机组正常停机时,在凝汽器真空下降过程中,汽机主值务某未及时安排人员将给泵密封水回水由凝汽器倒至地溝,造成密封水从回水室窜至轴承室,导致轴承进水。
3.2 #1机真空异常分析
(1)事件经过。 2013年11月20日14:40,因工业水检修需停运,经值长马某同意,汽机主值张某将1A循环水泵切换至1B循环水泵运行。1A循环水泵停运后#1机组真空迅速下降,主值张某立即手动减负荷,并重新启动1A循环水泵,并增启1A真空泵。真空回升后,14:57停运1A循环水泵,维持两台真空泵运行,真空维持-94.4Kpa。15:10汽机副值宋某就地进行水封筒注水时,发现电泵水封筒漏空,立即切除水封筒,重新注水后投运,真空恢复稳定,15:28停运1A真空泵,系统稳定。
(2)原因分析。近期环境温度下降较快,真空较高,电泵密封回水量较小,水封带存水被缓慢抽空,导致从电泵密封处大量漏空。
4 单级水封改造方案
经公司安技部研究决定将#1机组给水泵密封水回水系统改造为单级水封(如图2)。
单级水封筒主要由内外两个套筒,单级水封筒内管使用φ108×4钢管,外管使用φ219×6钢管。水封筒出水至凝汽器手动门,凝结水至水封筒注水门,电动给水泵密封水回水手动门,两台汽动给水泵密封水回水手动门组成。单级水封筒布置凝汽器污水排水汇集坑内,单级套筒水封的入口低于Om 以下0.4m,单级套筒水封溢流口位于Om以下1.05m处,内筒距地面0.05m,故单级水封筒回水高度为6m(如图2)。从原多级水封进口处直接连接管道至单级水封筒入口,中间加装手动阀门。
5 结 论
在#1机组正常运行期间,我们对改造后的给水泵密封水回水系统运行状况进行观察及分析,对比发现运行工况良好,回水可正常回至凝汽器和汽前泵入口处。在机组负荷波动时,密封水压力自动调整,仍能维持稳定。可见,此次技术改造很成功,对机组的运行稳定起了保障,且对#2机组给水泵密封水回水系统改造起了模板作用。
参考文献:
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[2]代国超.给水泵润滑油进水原因分析及处理[J].汽轮机技术,2007(12).
[3]侯守凯.发电厂给水泵密封水回水系统改造[J].中国科技博览,2012.
[4]潘炜.电动给水泵密封回水系统改进方案[J].应用能源技术,2014.
作者简介:宋红伟(1984-),江苏丰县人,本科,工学学士,主要从事电厂生产运行工作。