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某款车型零部件的气味性整改提升

2018-05-26胡隽隽刘凯吴向东

汽车实用技术 2018年8期
关键词:顶棚仪表板胶水

胡隽隽,刘凯,吴向东

(安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心,安徽 合肥 230601)

1 背景

自GB/T 27630《乘用车内空气质量评价指南》发布以来,车内空气质量已成为衡量汽车品质的重要指标,气味性已成为消费者选择购车的重要指标之一;2016年1月22日国家环保部发布GB 27630意见稿,对汽车的环保性要求随之加严,解决汽车零部件的气味性问题已刻不容缓[1-4]。

2 某款车型零部件气味性问题点及提升方案

将整车拆解为零部件总成,测试零部件总成的气味性,与江淮零部件企标限值进行对比[5],发现不达标的零部件总成主要有以下5个,详见表1:

表1 整改前不达标的零部件总成一览表

2.1 座椅总成

将零部件总成分解至二级部件材料分别进行分析,座椅总成主要拆分为座椅发泡、座椅面套、金属嵌件、金属骨架四部分,其中金属件对气味性无影响,主要从发泡和面套排查座椅重点影响源,从发泡与面套检测对比结果来看(详见表2、表3),重点改进的零部件为发泡。

通过分析,主要从以下两个方面来改善座椅总成气味性:

1)原材料变更:发泡配方中增加醛类消除剂;

2)工艺变更:a)发泡浇注采用机器人浇注替代手工浇注,浇注时产生的气体通过专用管道排放到户外,不会对车间的发泡造成污染;b)管道改造,发泡真空开泡机的开泡排气通过管道排入户外,不会造成二次污染;c)仓储变更:发泡上悬挂链后熟化,摆放有一定间隙,避免排放紧密。

表2 座椅总成发泡材料有害化学物质统计表

表3 座椅总成面套材料有害化学物质统计表

座椅总成经整改后满足企标要求,检测结果详见表4:

表4 座椅总成整改前后气味性对比表

2.2 仪表板总成

将零部件总成分解至二级部件材料分别进行分析,仪表板总成主要由塑料本体及喷涂件构成,详细影响因素如下:

(1)塑料件本体

塑料粒子本身乙醛表现不佳,且零件长时间存放乙醛不会明显衰减,PP降解主要在注塑过程中,在高温与剪切的作用下,聚丙烯降解,生成甲醛、乙醛、丙酮等小分子物质。通过生产线改造,对苯类有改善,但对醛类很难达到有效控制。聚丙烯基料在聚合过程中存在单体和高聚物,并且需添加溶剂、催化剂等,这些都会对原材料气味性产生影响。

(2)出风口、装饰条、中控面板

涂料是甲苯、乙苯、二甲苯的主要来源,经过对基材原料、生产工艺和油漆配方进行多轮调整,改善效果明显。

通过分析,主要从以下三个方面来改善仪表板总成气味性(详见表5):

1)原材料变更:a)通过使用低 VOC环保原材料(如普利特低VOC的PP+EPDM-T20等);

b)采用低苯油漆。

2)工艺变更:a)严格控制注塑工艺,避免温度过高,例注塑PP时温度控制在210~230度之间

b)对包覆产品在供方进行烘烤处理;

3)仓储变更:产品存放于工位架,仓库通风。

表5 仪表板总成材料变更方案

仪表板总成经改进后满足企标要求,检测结果详见表6:

表6 仪表板总成整改前后气味性对比表

2.3 门板总成

将零部件总成分解至二级部件材料分别进行分析,主要由零部件本体、吸音棉、包覆表皮、防撞块组成,详细影响因素如下:

(1)零部件本体

构成零部件本体的原材料都是PP、ABS,对甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛等挥发有影响。

(2)吸音棉

吸音棉材料为棉毡,采用胶水固定,对甲苯、乙苯、二甲苯、甲醛、乙醛等挥发有影响。

(3)包覆表皮

包覆表皮材料为 PVC+泡沫,同样采用胶水固定,对甲苯、乙苯、二甲苯等挥发有较大影响。

(4)防撞块

防撞块的材料为EPS,对乙苯、苯乙烯等挥发有影响。

通过分析,主要从以下三个方面改善门板总成气味性:

1)原材料变更:a)通过使用低 VOC环保原材料快速提升零部件VOC品质(如低VOC的PP+EPDM-T20等);b)采用双组份吸音棉替代废棉毡;c)采用低VOC油漆;

2)工艺变更:a)严格控制注塑工艺,避免温度过高,如注塑PP时温度控制在210~230度之间。

表7 门板总成材料变更方案

b)采用超声波焊接替代胶水粘接;c)对包覆件进行后处理;

3)仓储变更:a)开设VOC存储区,产品置于工位架,避免产品密集堆放;b)产品放置空间增大,仓库加强通风。

门板总成经整改后满足企标要求,检测结果详见下表:

表8 门板总成整改前后气味性对比表

2.4 顶棚总成

将零部件总成分解至二级部件材料分别进行分析,主要由PU基材、面料、金属灯框、XPE垫块组成,详细影响因素如下:

(1)PU板基材及面料

构成顶棚的原材料都是化工材料,大多容易吸附环境空气,气味性可探测性、可控性难度系数大。PU板主要由多元醇及聚醚、催化剂合成,添加型催化剂一般为胺类物质,具有刺激性气味;面料中的染料及胶水不利于零部件总成气味性。

(2)金属灯框

金属灯框与顶棚粘接使用氯丁胶,胶水中含有挥发性的有机物。

(3)XPE垫块

XPE垫块与顶棚粘接使用热熔胶,胶水中含有挥发性的有机物。

通过分析,主要从以下三个方面来整改顶棚总成的气味性:

1)原材料变更:a)将添加型催化剂改为反应型催化剂;b)面料采用环保染料和胶水。

2)工艺变更:成品面料收卷前增加加热抽风装置。

3)仓储变更:a)原料由堆集摆放变更为分摊摆放;b)增加天窗顶棚挂架车数量。

顶棚总成经改进后满足企标要求,检测结果详见下表:

表9 顶棚总成整改前后气味性对比表

2.5 地毯总成

将零部件总成分解至二级部件材料分别进行分析,详细影响因素如下:

(1)副仪表支撑块材料

副仪表支撑块材料为再生PU、EPS材料,对甲苯、乙苯、二甲苯等挥发有影响。

(2)胶水

所用胶水为非环保胶水(溶剂型万能胶),对地毯总成醛类物质的含量有较大影响。

通过分析,主要从以下三个方面整改地毯总成气味性:

(1)将副仪表支撑块材料由再生PU、EPS更换为EPP材料;

(2)将胶水类型由溶剂型万能胶换成高分子树脂胶;

(3)仓储变更:a)原料由木板垫摆放变更为预成型模摆放;b)厂房顶部开排气孔,有利于空气的流通,改善零部件的气味性。

地毯总成经整改后满足企标要求,检测结果详见表10:

表10 地毯总成整改前后气味性对比表

2.6 整改后某款车型整车气味性测试

将整改后的零部件进行装车,依据江淮整车气味性企标[6],重新对整改车辆开展气味性测试,具体结果详见表11:

表11 整车整改前后气味性对比表

由上表可以看出,整改车辆整车气味性为 3.5级,已达标。

3 结语

随着消费者对汽车健康要求的不断提高,GB/T 27630《乘用车内空气质量评价指南》近期内也将修订为国家强制标准,这将大大促进各大主机厂严格管控车内空气质量,对零部件的原材料、生产工艺等进行严格把关,有效提升车内空气质量。

参考文献

[1] GB/T 27630 乘用车内空气质量评价指南,[S].

[2] 余鹏,郝源增,郝建鑫.汽车内饰件用低 VOC聚丙烯复合材料的制备及性能研究[J].精细石油化工进展,2009,10(12):24-26.

[3] 魏凤玉,余锦城,吴六四,客车车内空气质量评价[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2007,30(8): 992-994.

[4] 范潇潇,项军,孟成铭,郭建鹏.汽车内饰件用低气味耐刮擦聚丙烯的研制[J].塑料工业,2010,38(1):80-87.

[5] Q/JQ 9083-2016车内零部件总成气味性评价方法及等级限值要求[S].

[6] Q/JQ 13128-2016乘用车内整车气味性主观评价方法及等级限值要求[S].

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