矿山局部区域开采致裂采矿安全治理效果分析
2018-05-23冯相国王听说胡永昭郭慧高
贾 洁,冯相国,王听说,高 雷,胡永昭,郭慧高
(郑州煤电股份有限公司超化煤矿,河南 新密 452370)
22051回采工作面局部区域为二矿层,矿层透气性系数为0.0523m2/MPa2·d,属于难抽采矿产资源。现已经对工作面采取了区域防突措施,钻孔布置比较密集,但是在工作面局部矿厚区域中测定的金属矿元素含量指标,如再采取密集补孔的方法,施工过程中串孔的情况会很严重,影响抽放效率,不但费工费力,且抽放达标时间上也大大延长。因此采取先进的开采致裂增透解吸技术,提高矿山开采安全治理效果和抽采效率、降低抽采成本,缩短矿山开采治理时间是必要的。
1 致裂钻孔施工矿山区域地质情况
22051工作面致裂钻孔施工区域矿层走向125°~134°,倾向215°~224°,倾角13°~22°,矿层厚度17m~21m,控制区域内原始矿层金属元素含量为5.85m3/t~6.63m3/t。致裂钻孔东面为21001运矿联巷(距离16m~27m)和正在施工顺层钻孔的8#钻场(距离44m),西面为正在施工顺层钻孔的7#钻场,南面为22051下付巷,北面为22051底抽巷(距离21m)。
2 致裂钻孔设计方案
在22051下付巷7#钻场向东14m、20m和26m依次各布置一个致裂钻孔,共3个致裂钻孔。钻孔方位垂直22051下付巷向北,3#和2#致裂钻孔终孔位置施工在矿层中部,1#致裂钻孔终孔位置施工至矿层顶板向下2m位置处,钻孔孔深设计55m(平距),如图1、图2所示。
图1 22051回采工作面局部区域致裂钻孔平面布置示意图
3 致裂钻孔施工期间附近矿井二氧化碳浓度变化情况
在22051下付巷7#钻场里20m巷帮处施工了致裂3#钻孔,致裂3#钻孔拔杆后孔口以里0.5m二氧化碳浓度为36.4%;7#钻场二氧化碳浓度5.2%,负压14Kpa,混合流量4.06m3/min;8#钻场二氧化碳浓度5.4%,负压13Kpa,混合流量2.87m3/min。
致裂3#钻孔致裂后拔出致裂器孔口以里0.5m二氧化碳浓度为82%;7#钻场二氧化碳浓度20%,负压13Kpa,混合流量4.52m3/min;8#钻场二氧化碳浓度15.4%,负压11Kpa,混合流量3.16m3/min。
4 致裂钻孔施工后致裂钻孔及附近钻场抽采浓度变化情况
致裂钻孔施工结束后立即封孔并连孔抽放,致裂钻孔和22051下付巷7#和8#钻场抽采情况如图2。
5 效果分析
致裂钻孔致裂期间对附近钻孔影响较大,每当致裂钻孔致裂时,周边钻孔抽采浓度和流量都会明显升高。
致裂钻孔致裂时对22051下付巷7#钻场影响比较明显,因22051下付巷8#钻场距致裂地点较远且中间间隔21001运矿联巷,致裂虽对22051下付巷8#钻场有所影响,但影响不大。
图2 致裂1-3#钻孔抽采浓度变化情况
致裂前22051下付巷7#钻场抽采瓦斯纯量为0.25m3/min,致裂后纯量为0.32m3/min~1.05m3/min,抽采纯量提高了1.3~4.2倍。
致裂钻孔控制区域内矿层储量31320t,瓦斯储量为207651.6m3。9月7日至10月14日致裂区域共抽出瓦斯21613m3,瓦斯含量计算值下降0.69m3/t,残余瓦斯含量计算值为5.94m3/t。经过对瓦斯抽采情况进行测试,共测试瓦斯含量4个,分别为5.57m3/t、5.07m3/t、5.93m3/t和5.65m3/t。
6 结论及建议
致裂2#钻孔致裂时,7#钻场有3个钻孔被冲掉,造成局部CO2卸压,影响了CO2增透解吸效果,因此在以后CO2增透解吸区域尽量先施工致裂钻孔再施工抽采钻孔,避免CO2不能有效保压。
致裂1#钻孔致裂时,在孔口有点卸压现象,致裂钻孔爆破后主要靠液态的CO2汽化产生高压波致裂矿层和利用CO2的亲矿特性和其膨胀过程对矿层吸附瓦斯的驱赶,实现解吸,促进游离,使矿层透气性和瓦斯游离度双重提高提高瓦斯抽采效率,因此致裂器封孔时要严密不卸压。
本次设计主要采用致裂孔接替爆破,从实践来看已达到预期目标,因此建议可以一次多起爆几个致裂孔以提高矿层中CO2汽化产生高压波和矿层中CO2的浓度,达到更好的抽采效果。
参考文献
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