氧化铝沉降系统节能提产改造
2018-05-23李芳
李 芳
(国家电投集团山西铝业有限公司,山西 忻州 034100)
1 工程概况
氧化铝沉降工序工艺管路复杂,设备总量约300余台套,系统内部小改小造的潜力巨大。沉降槽产能提升项目组深入每台设备的运行效能,从产能提升、指标优化、节能降耗三个方面着手,系统摸排,进行提产改造,响应市场的旋律。
2 改造过程及成果
2.1 分离溢流泵节能改造
6台160KW的分离溢流泵,生产中6台泵一直需要全开,无备用泵,操作、检修困难。在高产、稳产的时候,直接导致出现故障时无法隔离检修,成为了制约生产的一个隐患。经过研究发现该泵流量偏小,但出口压力大,扬程过高[1]。根据离心泵特性曲线,流量与扬程呈近似反比关系,可以通过对离心泵叶轮尺寸、形态的修改,放弃部分盈余的扬程,增加流量,进行节能改造吗。节能改造之后,6台160KW的分离溢流泵由用6备0变为用4备2。每台泵的平均电流为175A,根据三项电机的功率计算公式P=1.732×U×I×cosφ,每年可节电160万度。不仅增加了生产操作的弹性,解决了制约高产稳产的一个隐患,而且大幅降低了检修维护成本和生产成本[2]。
2.2 二洗溢流泵及管道增加碱洗流程
6台二洗溢流泵同样存在流量小的问题,二洗溢流泵流量不足,主要问题并不在泵上面,而是在二洗溢流管上面。管道长期使用之后结疤严重,部分管道内径因结疤由300mm降至200mm,管道横截面积不足原先的50%。经过反复研究,最终提出利用现有工艺系统中的碱液泵、送碱流程和回碱流程,使用串联的方法,以最小的工作量,彻底解决问题。最终沉降每个系列仅新增了80m管道,在生产系统未停车的情况下实现了合口。碱洗之后,6台75KW的二洗溢流泵由用6备0变为用4备2。每台泵的平均电流为75A,每年可节电69万度。不仅彻底解决了生产问题,而且实现了降本增效。
2.3 三洗溢流泵取消叶轮增加流量
分离溢流泵课题和二洗溢流泵改造之后,为了更大程度地发掘节能降耗的潜能,对三洗溢流泵也进行了改造。三洗沉降槽为高20m的锥底槽,二洗沉降槽为高7m的平底槽,两个槽子存在约13m的液位差。6台三洗溢流泵的功效就是将洗液从三洗沉降槽输送至二洗沉降槽。按常规讲,由于液位差的存在,三洗溢流泵全部停用,操作4条三洗溢流管路上的阀门便可以实现自压。但操作起来却无法实现,而且6条管路上的阀门全部开全也无法实现停泵自压。经过仔细研究对比,发现三洗溢流泵泵腔内的叶轮成为了阻碍。三洗溢流泵为溶液泵,与相同参数的渣浆泵相比,流道截面积小约40%,叶轮成了自压的瓶颈。最终通过拆除了部分三洗溢流泵的叶轮,最终成功实现了自压。目前,6台75KW的二洗溢流泵由用4备2变为全部停用。每台泵的平均电流为70A,4台泵每年可节电129万度。6台泵全部停用后,不再存在磨损消耗,每年仅机械密封便可节约10个左右。
2.4 改造底流管,解决底流赤泥输送的瓶颈
沉降底流赤泥的输送,采用3台底流泵共用2条底流管的方式。泥层较高时,沉降槽内赤泥积压,无法及时排出。提产项目组投入8万元,增加了一条底流管,将底流赤泥的输送方式改为单泵对单管。改造之后,沉降工序整个系统的底流赤泥输送能力提升了50%。
图1 三洗溢流泵改造前
图2 三洗溢流泵改造后
2.5 改造沉降槽溢流的出料,提升沉降槽的利用率。
沉降槽顶部的环形溢流堰,出料能力存在富裕,导致靠近溢流总管的一侧流动性好,利用率高,而另一侧流动差,利用率低。沉溢流出料不均衡,导致沉降槽的利用率下降。提产项目组选择性的堵塞了一部分溢流孔。此项改造投入近乎0,但有效的提高了沉降槽的使用率,絮凝剂消耗稳步下降。
2.6 优化洗水流程,实现降本增效。
3台洗水泵流量小,需要全部开启,满负荷运行,导致洗水泵故障频发。
项目组优化管路流程,用约一段4m长的管道代替了原50m的U型弯。流程优化之后,单台洗水泵的电流由130A增加到160A,流量增加了150m3/h。
3 综述
通过本文所述的小改小造,提高了沉降槽产能,解决当前公司生产的瓶颈,将沉降槽的矿石处理能力从之前的每日12000吨提升至13000吨,同时优化各生产指标,降低生产消耗,节约成本,提高效益。
参考文献
[1] 潘家祯,《实用五金手册》,化学工业出版社,2013.6.
[2] 《机械设计实用手册》编委会,《机械设计实用手册》,机械工业出版社,2009.04.