一起水电厂机组制动系统误动事件分析与处理
2018-05-22刘玉生
刘玉生
摘 要:本文通过对一起水轮发电机制动系统误动事件的原因、处理过程及防范措施等进行剖析,为制动系统防误闭锁提供处理经验与借鉴方法,保证水电厂安全稳定运行。
关键词:水轮发电机组;制动系统;防误闭锁
中图分类号:TM312 文献标志码:A
1 机组制动概述
当水轮发电机组与电网系统解列,导叶关闭之后,机组的动能仅消耗在克服摩擦力矩上。在自由制动过程中,作用于机组主轴上的制动总力矩等于发电机转子对空气的摩擦力矩、推力轴承和导轴承上的摩擦力矩、水轮机与水的摩擦力矩之和。机组转速高时制动力矩大,机组转速下降快;机组转速低时制动力矩小,机组转速下降慢,低速运转时间长。所以机组都装有强迫制动装置——电制动装置或机械制动装置。对机械制动装置而言,当制动闸在较高转速下投入时,容易造成制动闸磨损严重,产生粉尘污染定子、转子等设备;当制动闸在较低转速下投入时,由于机组转速下降到低转速慢,长时间的机械摩擦使得推力轴承的润滑条件恶化,有可能发生干摩擦造成轴承损坏。选择好制动闸投入的适当时间,可以实现在最小磨损下尽快使机组制动。
某水电厂2号机组型号为HL497-LJ-200,立轴混流式水轮机,金属蜗壳,额定转速为375 r/min,采用风闸顶起机械制动方式强迫制动。制动装置由装设于下机架上的4套风闸和装设于转子上的制动环组成。制动的控制过程较为简单:在机组停机过程转速降为75 r/min时,监控系统按停机流程开出风闸上顶令,电磁三通阀(2FDK)动作导通, 0.55MPa~0.7MPa的压缩空气通过加闸系统总进气阀(2301)、电磁三通阀(2FDK)、加闸系统出口阀(2302)顶起风闸闸板,与制动环之间产生摩擦实现强迫制动。
2 事件经过
2.1 运行方式背景
某水电厂按照发电计划开启2号机组并网发电,运行人员在监控系统上位机启动机组顺控开机流程,在机组开机并网过程中发生风闸误动上顶运行事件。
2.2 监控系统信息
2.3 现场检查情况
进入厂房检查机组情况如下:
(1)进入发电机层能闻到明显的胶臭味。
(2)2号机组上、下风洞盖板不严处有烟冒出。
(3)打开2号机组风洞盖板检查,风洞内有大量浓烟。
(4)上、下风洞内检查未见其他异常。
2.4 处理过程
(1)运行人员与调度联系将2号机组停机检查,负荷转移至1号机,同时向上级管理人员汇报情况。
(2)运行人员做好安全隔离措施后,测量2号机组转子绝缘为1MΩ,定子绝缘吸收比为125 MΩ/25 MΩ,均合格。
(3)将2号机组转为检修状态供检修人员检查处理。
(4)机械检修人员对2号机组制动环进行清抹,检查2号机组风闸制动闸板有轻微磨损。
(5)自动化检修人员检查调出LCU现地控制单元程序检查开机流程设置正常,风闸上顶位置接点作为开机闭锁条件之一,开机流程不会开出风闸上顶令;全面检查LCU现地控制单元程序各控制流程,只有在停机流程中,当机组导叶全关且转速降至20%Ne以下时有风闸上顶令开出;检查风闸制动回路绝缘正常,各节点电压正常,电磁三通阀(2FDK)检查正常。
(6)2号机组开、停机静态传动试验,未发现异常现象;
(7)解除2号机组安全隔离措施做动态试验:2号机组LCU现地控制单元开机空转2次、空载1次,上位機开机空转1次、空载1次均正常。
(8)2号机组风闸故障处理完毕,将机组交回给电网系统备用。
3 原因分析
2号机组经过全面检查及开停机静态、动态试验,未发现异常现象,根据监控系统信号分析,判断为监控系统LCU现地控制单元开出量模板(MB80 DOM214)存在问题,工作不稳定,造成在开出开机令的同时开出风闸上顶令,导致在开机过程中风闸上顶运行事件发生。机组开关合闸后风闸上顶令复归,风闸无压落下,上顶时长为1分12秒。
4 防范措施
4.1 将2号机组LCU现地控制单元上开出量模板(MB80 DOM214)更换为新模板。
4.2 为防止机组风闸上顶开出令误动,在3台机开出风闸制动回路上加装开机闭锁风闸动作回路(如图1所示)。加装两个闭锁接点为:(1)ZL04导叶全关位置常开接点;(2)20%Ne转速测速装置20%额定转速独立输出接点。
4.3在加装开机闭锁风闸动作回路工作未完成前,3台机加闸系统总进气阀由常开状态改为常闭状态。在此期间,机组停机时在机组转速降至20%额定转速时,将相应机组的加闸系统总进气阀打开供机组加闸,停机完成后恢复阀门为常闭状态。
4.4由于设备故障不可能完全杜绝,运行人员必须提高思想认识,加强工作责任心,严格执行公司相关管理规定、标准,认真完成设备巡检、运行监盘工作,严密监视设备运行情况,及时发现设备缺陷、异常、故障,并采用相应措施进行处理。
结语
通过该水电厂这次事件,发现了在制动系统设计上存在的隐患,防误闭锁设计没有进行全面的软硬件配合考虑。通过增设防误闭锁接点改造风闸制动回路后,很好的消除了这一隐患,至今未再出现该类事件,为水电厂制动系统防误闭锁提供有效的借鉴方法。
参考文献
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