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关于沙角C电厂#2汽轮机通流部分改造的研究探讨

2018-05-16黄玉

电子测试 2018年7期
关键词:压损热耗率通流

黄玉

(广东省粤电集团有限公司沙角C电厂,广东东莞,523936)

1 改造机组概况

汽轮机通流部分改造的主要目的是提高机组经济性和安全性,实现节能降耗。广东省粤电集团有限公司沙角C电厂3台汽轮机为GEC ALSTHOM TURBINE GENERATORS LIMITED(简称GA公司)生产的亚临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、凝汽式汽轮发电机组,投产发电至今已运行19年时间。目前国内亚临界300MW、600MW汽轮机热耗率的先进水平约7850 kJ/(kW.h)(背压6kPa),1号、2号、3号汽轮机大修后性能试验分别于2015年3月、2014年3月和2013年3月进行,根据3台汽轮机大修后的热力性能试验结果,即广东省粤电集团有限公司沙角C电厂3台汽轮机的经济性与目前机组的先进水平相差约3.5%-4.0%。鉴于3台汽轮机组经济性较差,广东省粤电集团有限公司沙角C电厂拟对3台汽轮机进行通流部分节能改造,以期解决其经济性与安全性的问题。

2 改造原则

(1)在保证现有锅炉、发电机不变的前提下,通过对汽轮机高中低压缸通流部分进行改造,达到提高汽轮机热效率、降低热耗率、提升设备运行寿命的目的,汽轮机铭牌出力660MW。在不影响改造效果的前提下,尽可能利用原有设备(减少改造工作量)。

(2)改造时,高中低压外缸壳体不变,内缸的原支撑方式基本不变。各管道接口位置不变,转子跨度、轴系、汽轮机高压转子与主油泵短轴接口和位置、汽轮机与发电机连接方式和位置、现有的汽轮机基础等不变。改造后对基础负荷应无负面影响。汽轮机各轴承座、进汽阀门不变。额定转速、旋转方向不变。机组启动方式不变(原设计是高压缸启动,没有高、低压旁路系统)。

(3)改造后的汽轮机设备利用率高,维护成本低。叶片设计成熟,制造和装配精确,使叶片在允许的周波变化范围内不致产生共振。改造不使用试验性的设备和技术。

(4)基于电厂汽轮机高排及冷再管道没有阀门,汽轮机在停运后的冷却过程,汽轮机高压缸排汽口上下温差会逐渐加大,最大可达90℃,改造后汽轮机应考虑电厂现场情况,保证汽轮机的安全性。

3 改造后应达到的主要技术指标和性能

3.1 相关定义

3.1.1 铭牌功率考核工况(TRL工况)

铭牌功率(额定功率)是指能够在下列条件下,保证在寿命期内任何时间,发电机出线端能安全、连续输出的功率。此工况为出力保证值的考核工况,即TRL工况。

3.1.2 热耗率验收工况(THA)

3.1.2.1 第一验收工况---100% THA工况条件

(1)机组功率为660MW。乙方应设计精准,使机组在额定参数、三阀点状态下功率尽量为660MW。试验在3VWO工况下进行,试验结果则不做阀位修正。如试验时背压低于额定值(6.07kPa(a)),通过调整使之达到额定值。(2)额定主蒸汽参数(17.5MPa,538℃),再热蒸汽温度(540℃),额定背压(6.07kPa(a))及所规定的汽水品质。(3)补给水率为0%,凝结水过冷度为0℃。(4)主汽阀组压损不超过4.0%,中压联合汽门压损不超过2.5%。如果阀组压损不超过限定值时,试验结果不做阀组压损修正。(5)设计再热压损7.5%,中低压缸连通管压损1%,给水泵焓升为26.9kJ/kg。(6)全部回热系统正常运行,不带厂用辅助蒸汽,各加热器端差与抽汽管道压损见表1。(7)在额定电压、额定频率、额定功率因数0.9(滞后)、额定氢压、发电机冷却器冷却水温不超过38℃时,发电机效率98.92%,机械损失2796kW。(8)主蒸汽流量需为1893.3t/h,最终给水温度为271.1℃。

3.1.2.2 第二验收工况:75%THA工况为热耗率保证值的第二验收工况

(1)在规定的主蒸汽温度(538℃)、再热蒸汽温度(540℃)、背压为6.07kPa(a)。(2)再热压损 7.5%,中低压缸连通管压损1%,给水泵焓升为19.8kJ/kg。(3)试验结果不做主汽压力修正。(4) 其余条件同第一验收工况的(3)、(4)、(6)、(7)项。在上述条件下机组可安全连续运行,输出的功率为THA工况功率的75%,此工况称为75%THA工况。

3.1.2.3 第三验收工况:50%THA工况为热耗率保证值的第三验收工况

(1)在规定的主蒸汽温度(538℃)、再热蒸汽温度(528℃)、背压为6.07kPa(a)。(2)再热压损7.5%,中低压缸连通管压损1%,给水泵焓升为14.7kJ/kg。(3)试验结果不做主汽压力的修正。(4) 其余条件同第一验收工况的(3)、(4)、(6)、(7)项。在上述条件下机组可安全连续运行,输出的功率为THA工况功率的50%,此工况称为50%THA工况。

3.1.3 汽机加权保证热耗率Q

应根据本工程负荷模式按三个负荷点的热耗率进行加权平均,该加权热耗率作为本工程性能考核指标。计算方法如下。

负荷 加权系数 保证热耗率100%THA 1/4 Q100%75% THA 1/2 Q75%50% THA 1/4 Q50%

汽机加权保证热耗率Q = Q100%×(1/4)+ Q75%×(1/2)+Q50%×(1/4),加权热耗率值为7842.9kJ/kWh。

3.2 性能保证值

(1)汽轮机改造后性能保证值:①汽轮机组热耗率:机组100%THA工况热耗率保证值不高于7628.2 kJ/kWh;加权热耗率保证值不高于7842.9kJ/kWh;②汽轮机高中低压缸效率(3VWO工况);高压缸效率>88.10%(包含高压阀组损失);中压缸效率>93.28%(包含中压联合汽门阀门损失)。(2)带负荷运行:额定转速、临界转速下的轴振,各方向的瓦振应满足汽轮机设计规范的要求。并要求汽轮机在额定转速时,汽轮机各轴承振动在垂直、水平上双振幅振动值不大于0.034mm,在任何轴颈上所测得的两个方向的双振幅相对振动值不大于0.076mm。各转子及轴系在通过临界转速时轴振不大于0.150mm,轴瓦振动不大于0.068mm。改造后汽轮机轴系不应导致发电机轴承振动超标。(3)汽轮机在任何工况下运行,汽轮机转子轴向推力大小基本保持不变,方向保持不变;推力瓦的金属温度正常值不超过90℃,各径向轴承金属温度正常运行时最高不超过105℃。(4)机组在正常运行时,距设备外壳1米,距汽轮机运转层上1.2米高处的假想平面处测得的最大噪声不大于85dB(A)。

4 结束语

进行汽轮机高、中、低压缸通流部分整体技术改造,包括高压缸、中压缸和两个对称双流低压缸,各缸都加了1级,提高了蒸汽做功过程,提高了效率;不改变原来机组的基础及轴承。以达到降低机组热耗率和提升机组安全性的目的。改造后汽轮机主要部件的运行寿命将大大延长,大气污染物排放也大幅降低。由此可见,机组经过改造后提高了安全可靠性,也减少了运行维修成本,具有显著的经济效益和环保效益。

参考文献

[1]DL/T 5437-2009,火力发电建设工程启动试运及验收规程[S].

[2]DL/T 5190.3-2012,电力建设施工技术规范 第3部分:汽轮发电机组[S].

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