凝汽器端差偏高原因与解决策略研究
2018-05-07朱文哲卢武朝
朱文哲 卢武朝
摘 要:本文主要以某电厂600MW机组凝汽器(4号)、3号机组的端差展开了分析,研究结果表明,真空泵内的出力下降,循环水(闭式)温度比较高。真空泵内的叶轮汽蚀现象比较严重。将真空泵的叶轮和转子更换为不锈钢材质,在该机组内开启循环冷却水回路。本文首先分析了机组(3号、4号)凝汽器端位偏高现状,同时阐述了凝汽器端位偏高原因,最后总结了凝汽器端位偏高解决措施。
关键词:凝汽器 端差 偏高原因 解决措施 现状
中图分类号:TK264 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2018)01(a)-0120-02
目前,我国凝汽器使用过程中,真空泵内的出力下降,循环水(闭式)温度比较高,真空泵内的叶轮汽蚀现象比较严重,严重影响着凝汽器端差数值。通过将真空泵内的叶轮、转子更换为不锈钢材质,在机组内开启循环冷却水回路模式,在运行设备内加入1台冷泵,定期冲洗冷泵、闭冷器,最后发现4号机组600MW机组凝汽器端差下降了1.5℃,具有显著的应用效果,能够提升电厂的运行质量,进而提升电厂的经济效益。
1 电厂内3号、4号机组凝汽器端位偏高现状
某电厂内二期机组(型号为:2×600MW)内机组配置比较高,低背压凝汽器、设置3台真空泵(1台低背压、1台高背压、1台备用),在3号机组内配置4台功率循环水泵(功率为250kW),4号机组配置了2台循环水泵(功率为2400kW)。循环水的排放流程如图1所示,从图1中能够看出低背压凝汽器是经过高背压凝汽器排放。
通过应用发现,在相同的负荷情况下,电厂内4号机组凝汽器端差相比,同3号机组凝汽器端差数据表如下表1所示。
通过分析表1中3号机组、4号机组凝汽器端差的数据得知,在排汽压力下饱和温度由排汽温度替代。在同一时间段内,机组负荷偏差在4MW的范围内,可以认为是2台机组端差负荷。3号机组、4号机组循环水属于江水,因此,在凝汽器系统运行过程中,循环水的进水温度没有任何差别。
通过分析上述数据,在6~12时间段内,凝汽器3号机组、4号机组的高背压端差相比3号机组处于较低位置,4号机组高背压凝汽器、低背压凝汽器端差相比3号机组要高出一些。
2 凝汽器端位偏高原因
基于表1的数据能够得知3号机组、4号机组循环水温度基本相同,水质参数也一致。清洗4号机组凝汽器,循环水室两侧大量冷却水管被堵塞(总计1000根),清洗之后,再次进行检测能够得知,端差值下降了0.3℃,排汽温度下降了0.53℃,真空下降了0.14kPa。通过分析数据能够得知,虽说凝汽器出现堵塞,但是堵塞比例比较低(具体数据为0.25%),通过试验,堵塞数据对凝汽器的面积和性能没有多大的影响。
在正常运行下,通过增加冷却水量,凝汽器的端差也会随之增加。在增加冷却水量的同时,冷却水温度、凝汽器热系数也会随之增加。降低两者凝汽器热端差,4号机组的水流量大于3号机组水流量的10%,凝汽器端差偏高主要是因为凝汽器的传热系数的影响。
4号机组低背压凝汽器相比高背压凝汽器差距为0.32kPa,使得凝汽器内的空气形成热阻,直接降低了凝汽器的传热系数,使得凝汽器的端差增加。4号机组配备了3台真空泵,设置高背压凝汽器、低背压凝汽器各1台,留用1台凝汽器作为备用。
通过实验发现,将备用凝汽器代替高压背进行运行。低背压凝汽器内的真空开始上升,上限数值为0.53kPa,端差降低了1.25℃。4号机组内高背压凝汽器、低背压凝汽器平均端差降低了0.62℃。通过分析数据能够得知,真空泵的吸收能力在逐渐下降,进行了深入的研究之后,同时运行真空泵,再次进行测量,发现低背压真空泵相比高背压真空泵高1.50℃,其中低背压真空泵的电流为156A,高背压真空泵的电流为171A。
因此,基于上述数据能够得知,低背压真空泵的出力逐渐下降。4号机组内的冷却水温度相比3号机组高出3℃,导致温度升高的原因是循环水设备的配置差异,使得循环水内的压力发生了变化。真空泵是依据闭冷水来实现冷却效果,若是闭冷水的温度增加,工作液的温度也会逐渐增加,在短时间内饱和温度,将无法实现短时间内的凝結蒸汽,直接降低了真空泵的抽吸效率。
通过试验真空泵内的工作液温度,发现凝汽器的真空上升了0.25kPa,采取强制补水,能够使得真空值恢复之前的水准。由此可见,在闭冷水温度降低之后,能够提升凝汽器的真空值、端差值。
3 凝汽器端位偏高解决措施
(1)由于真空泵内的叶轮、转子均属于铁材质,凝汽器设备的抗汽蚀能力比较差,将叶轮、转子抓变为不锈钢材质,经过改造之后,低背压真空泵的电流为193(A),设备的整体运行正常。
(2)在4号机组的冷回路中增加1台冷泵,定期冲洗冷泵及相关设备,及时排除其中的杂物、微生物,有效提升了凝汽器系统的换热效果。
采取上述处理措施之后,发现4号机组凝汽器的端差相比之前的施工情况下降了1.52℃。
4 结语
综上所述,通过分析电厂内凝汽器端差偏高原因能够得知,影响真空泵性能的因素和泵本身性能关系密切,其使用性能要求和泵的设计结构、运行故障、工作液温度、流量等有着直接关系。工作人员需要及时检查叶轮情况、叶片穿孔现状、汽蚀现状等,确保凝汽器设备的稳定运行,以此提升电厂的经济效益。
参考文献
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