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羊三木油田注水系统提效节能技术对策研究

2018-05-07马忠梅李建馨大港油田公司第六采油厂

石油石化节能 2018年3期
关键词:离心式调压干线

马忠梅 李建馨(大港油田公司第六采油厂)

1 现状

羊三木油田所辖注水井64口,建有羊注水站1座,注水系统设计压力等级16 MPa,运行压力为11.5 MPa,日注水量为7616 m3,注水单耗为3.97 kWh/m3,注水系统效率为43.62%。

羊注水站建有高压柱塞泵8台,注水干线4条。其中1#~4#柱塞泵供给2#、5#注水干线,3运1备;5#~8#柱塞泵供给1#、4#注水干线,3运1备。

如图1所示,羊2#、5#注水干线给羊一区块供水,单井平均油压6.7 MPa,日注水量为4117 m3;羊1#、4#注水干线给羊三区块供水,单井平均油压6.1 MPa,日注水量为3499 m3,其中有664 m3/d注水待转注聚,注水管网供水能力能满足注水需求。

携排砂井有2口,如表1所示,动力液需水量230 m3/d,平均压力10.5 MPa,均引用注水系统水源作为供给水源。

表1 携排砂井生产情况表

2 存在问题

1)羊三木油田注水系统效率低,单井注水压力需求差异大。羊三木油田注水井单井平均注水压力6.7 MPa,目前有9口注水井注水压力在9 MPa以上,高出单井平均注水压力2~3 MPa,造成注水系统压力整体偏高,能量损失大。通过现有注水机泵能耗在线监测系统跟踪,羊注水机泵运行效率虽达到80%以上,但羊注水系统效率仅为43.62%,远远低于油田公司54.46%的平均水平,注水系统效率低[1-2]。

2)携排砂动力液压力需求高。携排砂动力液压力需求高,要求压力不低于10.5 MPa。携排砂井动力液由注水管网供水,因举升工艺需求压力高,导致注水系统压力高。

3 节能改造技术对策

采油六厂羊三木油田为底水油藏,通过对近三年羊三木油田注水井井口压力统计分析,羊三木油田各注水支干线注水井井口平均压力较为稳定,经前期注水系统整体分析预测,未来十年内采油厂注水井平均压力将不会有大幅度变化。羊三木油田注水系统设计压力等级16 MPa,目前注水压力为11.5 MPa。根据羊三木油田所辖注水井的压力和注水量需求,通过相关技术调研及方案综合分析比选,最终确定并采用“系统降压+局部增注”措施,优化采用“水力自动调压泵+离心式增注泵”组合式配套工艺,实施注水地面工艺节能改造,提高注水系统效率,降低注水系统能耗[3-4]。

3.1 “系统降压+局部增注”改造设计

图1 羊三木油田注水管道分布示意图

羊三木油田所辖注水井64口,单井注水压力在2.0~10.5 MPa,对该系统进行降压节能改造。其中,注水压力在2.0~8.3 MPa区间的55口单井,分别以羊2#、5#注水干线为系统,注水压力由11.5 MPa下降至10 MPa,注水压力下降1.5 MPa;以羊1#、4#注水干线为系统,注水压力由11.5 MPa下降至9.5 MPa,注水压力下降2.0 MPa,如图2所示。

9口单井及2口携排砂井注水压力在9.0 MPa以上,系统降压后注水压力不能满足需求,需要增压注水。根据9口增注单井地面位置,设置5个增注点(原羊一站内,原羊二站内,原羊六站内,羊3H31井区,羊3H19、9-11-1井区),对单井实施局部增注,配套增压注水设备,并完善配套注水管网[5]。羊三木油田注水系统降压后,增压单井如表2所示。

3.2 增注工艺优选

目前油田增注工艺主体采用离心式增注泵进行增压注水,该工艺成熟、适用,且普遍应用;柱塞式注水泵多应用于注水站,集中注水;水力自动调压泵节能效果良好,同时可自动调压,无需配套变频[6]。结合油田目前在用的离心式增注泵应用效果,考虑水力自动调压泵的节能效果及排量区间,且增压幅度不高(3~5 MPa),优化采用“离心式+水力自动调压泵”的组合式配套,对增注流量在150~200 m3/d的增注井配套水力自动调压泵2台,对增注流量大于200 m3/d的增注井配套离心式增注泵3台,具体应用情况见表2。

图2 羊三木油田新增单井增注点规划示意图

表2 增压单井及增注点情况

4 结论与认识

项目改造实施后,羊三木油田羊2#、5#注水干线注水系统压力降低1.5 MPa,日注水量4117 m3;羊1#、4#注水干线注水系统压力降低2.0 MPa,日注水量2835 m3,按注水标耗为0.37 kWh/m3·MPa计算,系统降压运行年节电160×104kWh;局部增压新上增注泵5台,压力平均升高2.0 MPa,日增水量1300 m3,按增注泵单耗1.2 kWh/m3计算,年增加用电57×104kWh。综合上述计算,羊三木油田注水系统节能改造工程年节电103×104kWh。

项目投资290.74万元,年实现节电103×104kWh,按每度电0.818元计算,年节约电费84.25万元,投资回收期为3.45年。

参考文献:

[1]杨芫,余洪,汪锋军,等.提高注水系统效率的方法研究[J].中国新技术新产品,2013(17):119.

[2]李荣朵,周赤峰,史鹏飞,等.油田注水系统效率优化与研究[J].石油石化节能,2013(3):4-6.

[3]齐振林.大庆油田地面工程优化简化工艺技术[M].北京:中国科学技术出版社,2010:191-197.

[4]付强.大庆油田采出水处理系统的优化简化[J].油气田地面工程,2013,32(2):52.

[5]邱继英.油田注水管网的优化设计[J].油气田地面工程,2000,19(2):10-11.

[6]徐国民.高含水后期油田节能新技术[M].北京:石油工业出版社,2014:100-107.

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