APP下载

高压电机转子铁芯膨出故障与处理

2018-04-28范孟湘

综合智慧能源 2018年3期
关键词:铁心气隙铁芯

范孟湘

(大唐环境产业集团股份有限公司三门峡项目部,河南 陕县 472100)

0 引言

高压电动机是发电厂的重要电气设备之一,由于高压电动机具有额定电压高、功率大、应用范围广、所带负荷重要等特点,往往运行中一旦出现故障,会对发电机组正常运行造成很大影响,甚至造成非计划停机等严重后果[1]。电动机运行中损坏的原因与出厂质量、运行环境、运行情况、日常检修维护、使用时间等有直接关系[2-3]。本文对电动机转子故障及维护进行分析,仅供处理故障时参考。

1 大型高压电机检修存在的问题

在运行中发现增压风机电机冷却风罩与电机结合面处向外冒烟,运行人员联系紧急停运增压风机。对风机、电机轴承温度、振动、线圈温度、电流等历史参数调阅和比对分析,均未发现异常。对电机驱动端、非驱动端轴瓦进行解体检查未见异常,打开电机前后端盖及定子顶部盖板检查电机内部铁芯、线圈等未见明显异常。测量电机绝缘、直阻测量合格,电机进行耐压试验合格,某发电厂增压风机主要参数见表1。

为进一步查找故障原因,决定进行对电机进行抽转子检查。由于升压风机电机自重39 730 kg,顶部检修葫芦最大起重量为16 t。风机电机抽转子受到限制,据现场实际情况,需采用拉电机定子的方案进行检修[4]。具体方法如下。

在电机风叶端基座处安装2根#30工字钢加长基座,长度为4 000 mm,宽度为308 mm。2根工字钢之间用#10槽钢连接加固,并将加长基座用水平尺找平、找正,并在末端焊接2只吊环,用于将电机外壳向后移动。在工字钢上平面焊接上宽60 mm厚5 mm的扁钢,并涂抹黄油,利于电机定子外壳顺利向后滑动。将对轮端用钢架固定,后端将外风叶轮毂拆除。选用φ325×10厚壁无缝钢管,且对管口加固,套于风叶轴上。形成加长轴。在加长轴末端用钢支架固定,翻出轴瓦。拆掉前轴承端盖放于对轮支座处固定。将内风扇叶轮拆除,固定在电机壳内,防止碰伤绕组。拔出电机定位销,拆掉固定螺钉。在加长基座末端吊环处挂上2只5 t手拉葫芦,并连接电机外壳,缓慢拉动电机外壳,并注意保持平衡,动静气隙。检查修理后,利用原基座起重点,拉回电机外壳,观察定位销孔,就位后,安装风叶,端盖,回装轴承,调整气隙中心,恢复电机原始状态。

表1 某发电厂增压风机电机主要参数

电机解体后检查发现电机定子、转子中间段部位有摩擦扫膛痕迹,定子膛内七点钟方向部位摩擦痕迹较重。进一步检查发现转子有2根鼠笼条从端部与短路环联接焊缝有开焊现象,并有松动;定子铁心与机壳焊接位置开焊4处;转子铁心紧固螺丝开焊6处,铁心与支撑筋有开焊现象,扫膛部位通风槽堵塞。转子铁心用百分表测量发现,扫膛部位通风槽堵塞,大部分铁心有膨胀突出(以下简称膨出)现象,如图1所示。扫膛部位膨出最大2.2 mm,未扫膛部位膨出在0.8~1.3 mm之间。经测量,线圈绝缘、直阻合格。定子铁心温升试验结果:温升15 ℃,温差45 ℃,最高温度80 ℃(磨损部位),最低温度35 ℃(正常部位),严重不合格。

2 电机转子故障原因分析

对电机的解体详细检查,电机异常的原因如下。

图1 某高压电机铁芯膨胀突出故障

(1)直接原因是电机转子鼠笼条端部、加强筋开焊,电机转子存在较大弯曲,电机中间部位气隙超差,电机运行过程中铁芯逐步松动、造成螺丝开焊,铁心膨出,膨出(转子铁芯中间部位膨出最大2.2 mm)超出定转子铁心间隙时,发生定、转子扫膛故障。

(2)电机转子在制造过程中存在工艺缺陷,转子铁芯与内部加强筋只在转子两端焊接,中间部位没有焊接,转子大部分铁心有膨出现象。

(3)高压电动机启动频繁,其启动电流是笼条额定工作电流的数倍。电流热效应使笼条迅速发热,使其机械强度下降,导致笼条断裂。

(4)增压风机电机转子铁芯质量12 t,由于刚性的因素,转子中间部位是薄弱部位,有下沉的可能。

3 解决措施与效果

对电机定子铁芯与机壳结合处补焊,电机定子铁芯与机壳结合处全部进行焊接(之前只有点焊并未满焊),保证电机定子铁芯与机壳接触牢固;电机通风槽修复及清洗烘干;确定好电机转子尺寸,利用车床将电机转子膨出部位铁芯车削加工处理,将转子鼠笼条补焊,转子鼠笼条两端开焊处加固;固定螺丝进行补焊加固;驱动端和非驱动端轴瓦修复,转子铁芯与支撑筋全部加固焊接,定、转子清洗烘干;真空压力浸漆。

转子弯曲度检查;转子动平衡试验初始不平衡量首端56 g,末端69 g,动平衡试验剩余不平衡量首端8 g,末端9 g;定转子铁芯酸洗处理;温升试验;定、转子喷高阻绝缘覆盖漆;定子线圈耐压9 kV试验通过,直流泄漏合格,整体回装。直流电阻测量值符合相关要求,电机空载试运合格,带负荷投运正常。

4 防止电机转子膨出故障的检查

(1)为了避免运行中转子与定子摩擦,必须定期检查电机定子与转子间的气隙(电动机两端端盖各有3个测量孔),最大气隙与最小气隙之差与平均值之差不应大于平均值的±5%(3 mm以上)。

(2)检查出线盒的密封是否良好,发现密封胶圈、密封垫老化应及时进行更换;定期检查电源电缆在出线盒入口处是否固定牢固,无晃动磨损现象,发现固定不牢的应及时加固;定期检查电源电缆接头或接线柱接触是否紧固,电缆接头和接线处是否有烧伤现象,出现以上现象,应及时停运检查和更换。

(3)焊接转子使用成型裸铜导体,笼条两端与裸铜端环焊接形成绕组回路。笼条的截面分为圆形、矩形、楔形等各种形式,笼条端环采用钻孔后与对应铜条焊接。有些电动机没有钻孔,只是表面进行焊接,这种工艺特别容易因应力、电磁力等其他外作用力产生裂缝。对于两极高速电机,由于笼条端环不是整体铜料制成,易造成焊接不良,在正常使用中受热应力易造成笼条端部开裂。开裂后,开裂部分甩出会刮伤电动机定子绕组绝缘层,造成相间内部短路或内部对地短路。鼠龙条断裂一般发生在伸出转子铁芯端部靠近笼条端环焊接处。开裂的一般原因是长时间受热力和电磁力而产生疲劳损伤。

根据上述故障原因,可采用的方法为:检查笼型电机转子是否有过热、磨损、断条、断环现象,合格标准为转子铁芯无过热,变色,磨损,烧伤,锈蚀等现象,转子铁芯压接良好,压铁无开焊现象,鼠笼条及短路环无裂纹及断条现象;检查转子风扇、通风孔、本体、平衡块等有无断裂、磨损、松动等情况;检查转子轴径、轴承室同轴承的公差尺寸及配合情况;检查转子是否有弯曲变形现象。还要进行转子外圆及同心度检测,转子各部位紧固检查,焊接检查做探伤试验。必要时转子做动平衡校验。每次电机大修时检查电动机转子内部加强筋焊口,必要时进行补焊,对电动机转子进行弯曲度检查,应符合相关标准。

5 结论

电动机损坏主要是日常维护不到位、检修不仔细和电动机制造缺陷等原因造成的,只要进行全面分析,制定相应的措施,加强电机的日常管理,使用正确方法修复电动机,才能保证电动机长期稳定运行。

参考文献:

[1]徐峰. 高压电动机转子笼条断裂的分析及预防[J]. 电气技术, 2016, 17(3):129-131.

[2]姜烈伟. 高压电机轴承温度过高及振动异常的处理[J]. 电力安全技术, 2017, 19(4):54-56.

[3]李瑞环. 高压电机故障产生原因及改进措施[J]. 中外企业家, 2016(9):177.

[4]石其军. 电动机转子机械部分修理方法[J]. 理论前沿,2014 (9):348.

猜你喜欢

铁心气隙铁芯
法拉第电磁感应定律之外的铁芯技术
一种橡胶圈内置铁芯压合自动化生产线的备料系统
基于数据分析的发电机定子铁芯绝缘故障检测方法
异步电动机定子铁心模态及振动响应分析
常用定转子气隙测量工具的设计及使用
非均匀气隙结构对自起动永磁同步电动机性能的影响
基于Halbach阵列磁钢的PMSM气隙磁密波形优化
同步发电机理论的一个奇点与气隙中心论
220kV变压器铁芯夹件接地故障分析
变压器铁心多点接地分析及实例