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施耐德PLC在钢铁冶炼中的应用

2018-04-26李兵

科学与技术 2018年10期
关键词:应用

李兵

摘要:施耐德PLC是一种紧凑型可编程控制器,在目前生产和办公中主要用于各种设备的自动化控制系统,不仅具有其体积小、配置灵活、结构紧凑、功能强大、通讯丰富、编程软件丰富等优点,而且具有很高的性价比。

关键词:PLC;钢铁冶炼;应用

前言

高炉加料装置是生产中的一个重要环节。提高其自动化水平可以大大降低工人的劳动强度,提高生产效率。同时,准确的原料配比可以提高热金属的质量。新型1#3200m3高炉于2012年投产,矿槽顶装料系统由施耐德坤腾系列PLC设计。工业控制系统实现了对铁矿石、烧结矿、球团矿、焦炭等原料的自动称重,以及对铁矿石、烧结矿、球团矿、焦炭等原料的自动称重。并完成称重误差的自动补偿;每个阀的自动开关在炉、自动设置角α,β,γ,探针和其他辅助设备的自动控制是实现。实现了生产设备的数据采集、数据显示和联锁控制。该系统自投入运行以来,运行稳定,效果良好。

1 双冗余电源的使用

每个施耐德PLC背板都有一个电源模块。电源模块有两个功能为系统背板供电,保护系统免受噪声和额定电压摆幅的影响。所有电源模块都具有过流和过压保护功能。电源模块将输入电源转换为稳定的+5VDC,由CPU,本地I/O和安装在背板上的任何通信模块使用。但是,不能通过这些电源模块提供现场传感器/执行器和I/O点之间的电能。

在最初的设计中,在每个篮板的第一个插槽中安装了一个CPS电源模块。然而,在实际工作过程中,发生了CPS损坏。当CPS不能供电时,整个篮板上的模块就不能工作。或者基板中间的内部电路损坏,使插座远离CPS模块无法获得电源,插座上的模块不能正常工作,所有这些都有很大的安全隐患。

为了优化CPS电源,在每个背板上安装两个CPS冗余电源模块,即在每个模块的第一槽和最后槽安装CPS冗余电源。当电源出现故障时,正常电源将保持所需的功率,从而影响背板处理和主动通信部门。当背板中部发生内部故障时,两端的冗余电源模块可以作为独立电源使用,背板上残槽上的模块可以正常工作。每个冗余电源都有一个状态位,可以由CPU中的应用程序或监控系统监控,以实现对电源故障的快速响应。

这样,使用冗余电源将大大减少由PLC控制系统引起的电源故障,使损耗降到最低。

2  I/O框架的优化

施耐德PLC提供了一系列灵活的体系架构,可确保无论在何种配置下,均能获得成本适度且高性能的控制解决方案。其提供了三种主要体系结构:本地I/O、远程I/O(RIO)和分布式I/O(DIO)。RIO电缆系统包括一个线性干线,用分支器和引入电缆延伸到每个远程子站。

初步设计采用了里約同轴电缆系统。主站与子站之间的通信是以同轴电缆为基础的。它由CRP93100主通信模块和CR93200分站适配器组成。它的特点是可以通过使用分支和系统分隔符来创建不同的RIO布局。在最初的使用中,常发现同轴电缆接头松动或支路损坏,尤其是同轴电缆接头松动或金属线氧化,严重影响了主站与子站之间的正常通信,造成PLC系统的不可控性。

双绞线较之同轴电缆,其特点是:

①无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间。

②重量轻,易弯曲,易安装。

③将串扰减至最小或加以消除。

④具有阻燃性。

⑤具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。

最重要的是,在双绞线电缆中使用的RJ45晶体头比同轴电缆连接器更不容易损坏,并且金属氧化现象会减少。双绞线连接,与同轴电缆相比,接头前不易松动。

如此一来,双绞线方案的运用会大大减少主站与子站断通讯的情况,保障生产。

3  I/O地址的合理分配

PLC系统中有大量的模拟I/O和数字I/O点。这些都是正常运行时运营商所关心的问题。并将一些重要部件作为联锁条件,实现设备的自动联锁。在最初的编程中,所有的I/O地址都是按照程序员定义的顺序分布的,没有向特定的I/O地址提供特殊的位置。因此,当链条件需要多个不确定的选择点(如温度53、振动32等)时,这些I/O点在同一个I/O模块上。通过这种方式,如果I/O模块损坏,这些I/O点不能通过该模块进入CPU,CPU会自动认为I/O点没有响应(将数字量转换为0,模拟量到-32767),这可能会导致程序以满足联锁条件和采取行动,导致主要设备生产事故。

在原程序的基础上,可以调整I/O地址的位置。连接条件所需的多个I/O点可以设置在不同的I/O模块上。例如:风机的四个轴承壳温度,当四个温度有三个或三个以上的温度降下来时,四个I/O地址分别设置在四个模拟I/O模块上的温度,会防止作为模拟I/O模块之一的损坏,造成异常的温度显示,但实际上并非如此,连锁行动计划。

经过对连锁条件中I/O地址位置的调整,就避免了引误信号或者模块的损坏引起的连锁动作。

4 控制功能

施耐德PLC在高炉上料系统中实现如下功能:

1)实现对铁矿石、烧结矿、球团、焦炭等入炉原料的自动称量,并完成称量误差的自动补偿。

2)实现槽筒仓的自动控制,振动筛,称重斗,皮带机、布多莉和分隔符,实现自动材料制备和放电,和运输带的原材料进料罐,卸料槽,并分布到炉体、联锁控制阀体开关的过程。

3)可使用监控画面对上料系统设备的运行状态进行监视,对设备的运行进行软件手/自动切换及手动启停设备,进行料单设定及更改等。

4)对装料超时、放料超时、超满及设备运行故障等情况在“工艺流程页面”进行报警显示。

5 应用效果

施耐德昆腾PLC控制系统已广泛应用于高炉工业企业。在北营公司炼铁厂两年的运行中,只有外部设备的机电接口出现轻微故障,其他运行平稳正常。装料控制系统的设计符合高炉生产工艺要求,应用效果良好,具体体现在以下几个方面:

1)PLC系统程序采用双机热备,并采用UPS供电,保证了系统的安全性和稳定性,有效地减少故障停机时间。

2)当出现故障时,监控画面将以警示色提醒用户,以便操作工及时处理。系统能实时地将历史数据记录在上位机中,对数据的查询、统计很方便。

3)施耐德PLC的I/O模块及通讯模块支持“热更换”,维护简便,并增强系统可用性。

4)上位机进行系统的监控和管理,并提供良好的人机界面,实现分布处理与集中管理一体化,而且系统故障率低,可靠性高,操作简便,控制功能和精度完全能满足生产工艺要求。

5)施耐德PLC控制的上料系统稳定性较高,程序控制较严密,保证了北营公司高炉的安全生产顺行。

6 结语

介绍了施耐德量子系列PLC在炼铁厂高炉负荷控制系统中的应用。用户可以通过修改物料清单设置屏幕来实现铁矿、烧结矿、球团和焦炭的配料参数。该设置和更改,并显示加载过程所需的数据,操作灵活方便。系统投产以来,运行稳定,故障率低,可靠性高。充分满足高炉负荷控制的自动化生产要求,为高炉的稳定生产和高产创造了有利条件。

参考文献

[1]马兵;陈志军;PLC控制系统在无料钟高炉中的应用,2002

[2]王华强;高云;郑莹莹;基于PLC的高炉槽下控制系统,2005.6

[3]何献忠,李卫萍.可编程控制器应用技术[M].北京:清华大学出版社,2007.

[4]方承远.工厂电气控制设备[M].北京:北京机械工业出版社,2000.

(作者单位:本钢集团有限公司北营炼铁厂)

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