CO2注入井近井油层解堵办法研究及应用
2018-04-25孔庆花
孔庆花
(中国石油吉林油田分公司油气工程研究院 吉林松原 138000)
CO2驱水气双管线交替注入过程中,由于CO2具有萃取原油轻质组分的特性,使得重质组分的沥青质析出,注水管线中停注期间产生的杂质随注入水进入地层,黏附在近井油层析出的沥青质表面,不可避免的造成近井地带堵塞。目前常规的解堵方法主要为重新完井或压裂补孔,存在作业复杂、费用昂贵、缺乏解堵针对性等问题,且因需重新起下管柱存在CO2溢出风险,因此,本文重点研究了一种不动管柱且经济可行的近井油层解堵办法。
1 堵塞原因分析
通过堵塞物成分判定实验,确定了注水管线中停注期间产生的杂质随注入水进入地层,黏附在近井油层析出的沥青质表面是堵塞的主要原因。
对CO2驱水气交替注入井A井、B井注水管线进行取样,取样时间位于注气转注水节点,取样前该井处于注气周期,注水管线已停注超过2个月,在注水前取注水管线长时间停注水样,杂质含量较多,水质分析表明铁离子严重超标、固体沉积物较多、主要为腐蚀结垢产物。
对长时间停注水样固体沉积物XRD定性分析表明,固体沉积物中含沥青质等有机物,去除有机物后,固体主要为腐蚀结垢产物。
2 解堵方法设计
CO2驱注气井井筒结构如图2所示,为了解除近井油层堵塞,设计了一种不动管柱近井油层解堵办法——连续油管高压旋转喷射工艺:在连续油管喷射解堵前根据实际情况注入氮气(不突破地层破裂压力情况下,最大限度均匀注入地层,起高速返排作用),再通过携带专用高压旋转喷射工具串的1.5英寸连续油管,冲洗目的层解堵,然后,进行氮气返排,实现解堵。该工艺从上至下工具组合为:连续油管+连接头+高压旋转喷射头。
图1 连续油管高压旋转喷射工艺原理示意图
3 解堵剂筛选评价
对多口CO2驱水气交替注入井注水管线取样分析,发现杂质主要成分基本相同以FeCO3、FeS为主,因此,可通过酸性溶解剂与沥青质清洗剂的复配溶液进行溶解解堵。
3.1 解堵剂优选及复配
对FF-01、HD-01、DF-20、CQ-1、CQ-2等解堵液体系进行评价筛选选,发现“CQ-1+CQ-2+沥青质清洗剂”体系在90℃下的溶解解“杂质+沥青质”混合物效果最好,溶垢率在98%以上。
3.2 缓蚀性性能评价
为了避免免解堵剂对井筒造成腐蚀,在“CQ-1+CQ-2+沥青质清洗剂””体系中加入2%的缓蚀剂,实验评价缓蚀率达到98.7%,可以有效避免解堵剂对井筒造成的腐蚀影响。
3.3 溶解沥青质性能评价
在85℃,井筒附着物在水溶液中搅拌条件下不分散、外观无变化,该物质不溶于水,含有沥青质成分。因此,我们对多种沥青质清洗剂进行了筛选评价,浓度6%以上时JLQX-01水溶液可将沥青胶质逐层剥离分散为小分子悬浮于水溶液中,经处理后沥青胶质不能再聚集凝结,现场清洗时可以随着清除药剂溶液从井筒返排出来,达到清除的目的。在复配溶剂+沥青质清洗剂条件下对沥青质都有很好的清洗能力。
3.4 解堵剂体系确定
通过室内实验评价确定最佳配方:(12%)CQ-1+(5%)CQ-2+沥青质清洗剂+缓蚀剂1#。考虑到堵塞物中有铁的腐蚀产物,需要添加铁稳剂。
解堵体系:12%CQ-1+5%CQ+1%铁稳剂+6%沥青质清洗剂+2%缓蚀剂。
4 矿场试验验证
大情字井油田CO2驱水气交替注入井B井2014年出现注气欠注、注水注不进现象,正常注入时油压在12~15MPa之间,堵塞后油泵压均为18MPa。采用常规连续油管热洗、高压挤注等措施后注入仍然困难,实验分析表明堵塞物主要成分是以FeCO3、FeS、Fe2O3为主的腐蚀产物和地层析出的沥青质沉淀,可通过酸性溶解剂+沥青质清洗剂复配溶液进行溶解,因此,设计了“解堵液+连续油管旋转喷射+氮气助排”解堵工艺。从2014年9月1日开始,进行了两轮次“解堵液+连续油管旋转喷射+氮气助排”解堵试验:
(1)9月1日开始第一轮注氮气,注氮气压力在21~24MPa之间,注入速度为500m3/h,累计注入气态氮气10000m3,注氮气完毕后,开始用连续油管下入旋转喷头进行高压喷射解堵剂解堵,初期压力24MPa,注解堵液2小时后压力降至19MPa,累计注解堵剂14m3。闷井14个小时后,打开放空管线返排解堵液;
(2)9月12日开始第二轮注氮气,注氮气压力在21MPa左右,注入速度为500m3/h,累计注入气态氮气10000m3,注氮气完毕后,开始用连续油管下入旋转喷头进行高压喷射解堵剂解堵,初期压力22MPa,注解堵液25m3后压力降至14MPa(正常注入压力)。闷井18个小时后,打开放空管线返排解堵液。
解堵后可以正常进行水气注入,解堵成功,解堵后动态曲线如下图。
图2 解堵后动态曲线
5 结论及认识
(1)利用“解堵液+连续油管旋转喷射+氮气助排”方法可以有效解除CO2驱水气交替注入井近井油层堵塞。
(2)通过对造成堵塞原因的分析,可以针对性的制定转注水前冲洗注水管线等预防措施。
(3)“CQ-1+CQ-2+沥青质清洗剂”的复合解堵剂可有效溶解“腐蚀产物杂质+沥青质”混合物。
(4)利用“解堵液+连续油管旋转喷射+氮气助排”方法解除CO2驱水气交替注入井近井油层堵塞不仅操作简易且经济可行,同时还可以推广应用到多种井别的解堵,具有广阔的应用前景。
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