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220 MW机组电动给水泵振动分析与平衡

2018-04-20张海涛薛永锋宋大勇

东北电力技术 2018年2期
关键词:动平衡给水泵电动

张海涛,常 强,薛永锋,宋大勇

(国电科学技术研究院, 江苏 南京 210046)

1 设备故障情况

某220 MW火电机组配备3台额定容量为50%的电动给水泵,正常运行时2台运行,1台备用。给水泵电机由沈阳电机厂有限公司生产,型号为YK3200-2/1180,额定功率为3 200 kW,额定电压为6 kV,额定电流为360 A,转速为2 987 r/min。给水泵采用卧式布置,其中1台给水泵电机驱动端垂直方向振动最高达98 μm,水平振动为60 μm,轴向振动为75 μm;电机非驱动端垂直振动最高达70 μm,水平方向振动为50 μm,轴向振动为46 μm,超出振动标准,影响设备安全运行,给安全生产带来隐患。

2 测量仪器与测点布置

振动测试采用南京东振测控技术有限公司生产的EVM-202动平衡振动分析仪。给水泵振动探头采用磁电式速度传感器,灵敏度为19.7 mV/mm,共有2个振动探头,其中给水泵电机非驱动端垂直方向布置1个探头,给水泵电机驱动端垂直方向布置1个探头。键相传感器采用光电传感器,与瓦振探头布置在1条直线上,振动测点布置见图1。

图1 电动给水泵振动测点布置

3 振动分析与平衡

在布置完电动给水泵振动测点与键相传感器后,启动电动给水泵,测得给水泵电机原始振动值见表1,表1中为3组不同时刻测得的振动数据,计算时取数据的平均值。

表1 给水泵电机平衡前振动值(p-p)

由表1数据可看出,给水泵电机非驱动端与驱动端电机振动1X分量占通频幅值主要成分,振动信号随转速变化明显,在固定转速下工频振动的幅值和相位都较稳定,因此可判定为典型的不平衡故障,应采用现场动平衡予以消除。

给水泵电机转子的现场平衡可以采用影响系数法进行平衡加重,首先在不加重情况下启动给水泵电机到额定转速,测量各轴承的工频振动值(振幅和相位)。停机分析振动后选定加重平面,添加试重后启动给水泵电机,测量各轴承振动值。计算选定平面的影响系数,进行动平衡计算,按照计算结果添加校正配重量,如果选定平面无效,则需要重新选择加重平面,并重新选择加重量。添加校正配重后,启动机组,测量振动,如果各轴承振动值降低到合格范围,则动平衡工作结束,否则还需再次进行调整[1-4]。

给水泵非驱动端与驱动端的影响系数分别为

(1)

(2)

由此,电动给水泵的平衡方程为

(3)

(4)

由式(3)、(4)可以看出,单平面平衡给水泵电机,一般很难同时满足,进一步得:

(5)

(6)

(7)

对式(7)展开有:

(8)

对式(8)求导有:

(9)

(10)

第1次加重采用试加重,加重120 g∠273°。启动电动给水泵,测量振动值见表2,表2中为3组不同时刻测得的振动数据,计算时取数据的平均值。

表2 给水泵电机加重120 g振动值(p-p)

由表2可以看出,在加重120 g后,给水泵电机驱动端振动数值明显减小,振动出现明显响应,经过优化,在加重120 g基础上,继续加重55 g∠229°,再次启动电动给水泵,测得振动数据见表3,表3中为3组不同时刻测得的振动数据,计算时取其平均值。

表3 给水泵电机继续加重55 g振动值(p-p)

由表3可以看出,给水泵经过动平衡后,电机非驱动端与驱动端振动均满足国家标准,可以长时间运行。

本次动平衡通过在轴上贴反光带作为相位基准,由于反光带无法永久保存,对同一台设备来说,在保持振动传感器位置与键相传感器位置不变的前提下,加重角度以反光带为零点,如果两次测量反光带的角度不同,前一次的影响系数也可以直接使用,这是因为影响系数的相位取决于振动相位和试加质量的角度,反光带的角度不同,会使振动相位发生变化,但也使试加质量角度发生变化。经过现场采用手持式振动仪测试,给水泵在不同负荷条件下,振动数据见表4。经过现场动平衡后,给水泵振动数值得到改善,动平衡取得了良好效果。

表4 不同负荷下给水泵电机振动值(p-p)

4 结论

a. 某电厂给水泵电机振动故障原因为转子质量不平衡。

b. 通过现场动平衡后,电机驱动端垂直方向振动由98 μm降至28 μm,水平方向振动由60 μm降至22 μm,轴向振动由75 μm降至30 μm;电机非驱动端垂直方向振动由70 μm降至45 μm,水平方向振动由50 μm降至42 μm,轴向振动由46 μm降至20 μm,取得了良好效果。

c. 对于电机等转子,影响系数法可以较好地解决动平衡问题。

d. 对于同一台设备来说,在保持振动传感器位置与键相传感器位置不变的前提下,对于采用反光带确定相位的转子,在以后的平衡工作中,可以直接采用之前的影响系数进行计算。

参考文献:

[1]寇胜利.汽轮机发电机组的振动及现场平衡[M].北京:中国电力出版社,2007:181-183.

[2]常强. 200 MW机组发电机转子现场动平衡试验研究[J].东北电力技术,2010,31(2):1-3.

[3]俞辉,常强,冷杰. 大型发电机现场动平衡影响系数分析及应用[J].东北电力技术,2011,32(12):11-13.

[4]张海涛,路军锋,丁永允. 626 MW亚临界机组低压缸转子振动诊断及处理[J].东北电力技术,2016,37(2):37-40.

[5]张小科,刘明. 300 MW机组凝结水泵振动故障诊断及处理[J]. 电站系统工程,2016,32(6):46-48.

[6]段学友,周菁. 330 MW火电机组立式凝结水泵振动大故障分析处理[J]. 电站系统工程,2013,29(4):48-50.

[7]倪守龙,卢盛阳,张磊,等. 电动给水泵驱动电机振动分析及动平衡处理[J]. 河北电力技术,2013,32(3):43-45.

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