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新一代进气道喷射自然吸气汽油机开发

2018-04-14平银生张小矛宋文倡王延亮阿苦伍各

汽车与新动力 2018年1期
关键词:排气油耗气道

平银生 张小矛 宋文倡 徐 政 王延亮 殷 闻 阿苦伍各 周 舟

(上海汽车集团股份有限公司乘用车公司技术中心,上海 201804)

0 前言

近年来,燃油耗法规日趋严苛,预计到2020年整车新欧洲行驶工况(NEDC)燃油耗需达到百公里5.0 L。为了减少能源消耗和地球温室效应,保护生态环境,各大汽车公司都在致力开发小排量的经济节能型环保汽车发动机[1-3]。虽然小排量涡轮增压缸内直喷是目前汽油机开发的主流技术,但是对于家用普通轿车和混合动力轿车,进气道燃油喷射(PFI)自然吸气汽油机仍能满足这一市场需求,该类发动机具有成本低、质量轻和热负荷低等优点。另外,从兼顾现有发动机生产线、降低生产成本等方面考虑,提升自然吸气PFI汽油机性能的这一课题也非常重要。基于以上原因,上汽在现有1.5 L汽油机的基础上开发了新一代的汽油机,以满足客户需求。

1 开发目标及主要技术规格

新一代PFI自然吸气汽油机主要开发目标是:(1)NEDC工况综合油耗在原机基础上降低5%,油耗在同类机型中处于领先水平;(2)升扭矩大于90 N·m,升功率大于52 kW,动力性在同类机处于先进水平;(3)排放满足欧6c法规;(4)成本具有竞争性。为了降低油耗,新一代发动机通过优化燃烧系统,采用阿特金森循环,并提高压缩比,提高燃烧热效率,降低燃油耗。通过降低摩擦损失,进一步降低燃油耗。通过优化进、排气歧管结构尺寸,提升动力性。采用多孔喷油器,优化喷雾特性,满足排放法规要求。主要技术规格如表1所示。

表1 发动机主要参数

2 燃烧系统开发

新一代发动机的燃烧系统如图1所示,为了提高气道滚流,增加缸内油气混合湍流动能,提高燃烧热效率,新机型采用带遮挡式(Masking)的燃烧系统设计。为了降低泵气损失,采用阿特金森循环进气,优化活塞顶部形状,压缩比提高到11.5,并且优化进、排气歧管以保证发动机外特性。为了改善喷雾油束湿壁现象,优化设计了喷油油束布置,减小冷起动排放。

图1 新机型燃烧系统

2.1 气门尺寸优化

气门尺寸是燃烧系统开发的关键尺寸,直接影响发动机的动力性和燃油经济性,气门直径一般采用β值来评估,该值越大表示充气潜力越大,该值受限于气门与火花塞和缸套等零件距离的约束。β值计算公式如式(1)所示:

其中,n为单缸的进或排气门数;dv为气门座圈最小内径;B为缸径。

图2 进、排气门β值

新一代发动机通过增加进气门β值6.4%,排气门β值增加16%,大幅提高了进气充气效率,降低了泵气损失,有利于提高扭矩、降低油耗。

2.2 气道开发

新一代发动机采用遮挡式进气道的流量系数和滚流比,如图3所示。通过优化进气道,流量系数较原进气道虽然在低升程有所降低,但中高升程提升8%左右,滚流比在低升程大幅提高,中高升程滚流比基本一致。在气道数据库中,新进气道较原气道的平均流量系数和滚流比均有提高。

排气道流动阻力小有利于废气更顺畅地排出燃烧室,减小泵气损失,进而改善油耗。减小原机型排气道的流动阻力就是要提高其流量系数。如图4所示,改进排气道形状后比原排气道更顺畅。气道吹风试验结果表明,新排气道的平均流量系数较原排气道提高10%左右。

图3 新进气道与原气道流动性能对比

如图5所示,新一代发动机的缸内瞬态滚流较原燃烧系统高,图6显示由于滚流比更高,新机型在缸内能形成更有规律的流场,有利于增强缸内湍动能,提高燃烧热效率。

2.3 气体交换优化

如图7所示,在部分转速2 000 r/min、平均有效压力(BMEP)为0.2 MPa的工况下,由于采用阿特金森循环,新机型在进气过程进气门晚关,节气门开度增加,泵气损失较原机型大幅下降,由于压缩比提高,新机膨胀功较原机增加,在相同的BMEP条件下,指示有效压力(IMEP)降低,因此可减少喷油量,从而降低了4.3%的油耗,降幅明显。

图4 新排气道与原排气道流动性能对比

图5 新燃烧系统与原机型缸内瞬态滚流比对比

图6 新燃烧系统与原机型缸内流场对比

图7 新机型p-V曲线与原机型对比

新机型虽然采用阿特金森循环能降低油耗,但是其中不足是充气效率下降,导致扭矩降低,为了提升扭矩,图8显示了采用新的排气歧管后大幅提高了中高速充气效率,进而可以显著提升外特性扭矩;图9所示,通过采用较长的4-2-1型式的排气歧管,避免了各缸充气效率干扰,同时增加了排气的谐振效应。

图8 新机型优化排气歧管提升充气效率

图9 新机型与原机型排气歧管对比

2.4 喷雾油束与气道匹配

为了减少喷雾油束在气道上的粘壁量,降低碳氢化合物(HC)排放,优化油束与气道的匹配工作至关重要。图10为新机型喷雾油束与气道匹配,从主视图看,油束主要落在气道下侧,从俯视图看,油束落在气道中间位置。如图11所示,有些数据库的同类机由于喷油雾化不佳,在喷油器出口容易产生滴油现象,新机型喷油器采用6孔,雾化质量较好,不产生滴油现象。如图12所示,随着进气门升程打开,粘在气道上的燃油湿壁量显著减小,在喷油器出口的气道处,新机型湿壁也较少,因此新机型油束与气道匹配设计较合理。

图10 新机型喷雾油束与气道匹配

图11 新机型喷雾油束情况

图12 新机型喷雾油束与气道在不同气门时刻匹配

3 热管理系统优化

新一代发动机型在原机型上重新优化了热管理系统。相对于原机型,为了减小进气加热,提高充气效率,如图13所示,新机型取消了缸盖进气侧水套,同时缩短了机体水套高度,从而减小了整体发动机水套容积。通过优化水套设计,如图14所示,新机型的缸盖和机体的流速较原机均提高,这样有利于冷却,防止爆燃。由于减小了水套容积,如图15所示,新机型较原机型缩短了8%的暖机时间,有利于降低油耗和冷起动排放。

图13 新机型水套与原机型对比

图14 新机型水套流速与原机型对比

图15 新机型暖机时间与原机型对比

4 降低摩擦损失

减小发动机的摩擦损失对降低油耗至关重要,其中,活塞摩擦约占发动机总摩擦的30% ~40%,比例最高。新机型通过减小活塞环弹力,增加活塞涂层,降低了活塞组件10%的摩擦。图16为新机型与原机型曲轴设计比较,新机型曲轴在经过拓扑优化设计后,总质量减轻了1.19 kg,尺寸减小了11.3%,同时曲轴平衡率提升12%左右,达到了89%左右。新机型曲轴的连杆轴颈从48 mm减小到43 mm,连杆轴颈直径的减小使得连杆大头轴承摩擦功降低约25%左右。

图16 新机型与原机型曲轴比较

新机型针对曲轴油封也进行了减摩,通过橡胶弹簧油封配合聚四氟乙烯(PTFE)涂布材料,相对原机普通的PTFE减少了摩擦损失约10%。另外,如图17所示,为了减小水泵的摩擦功,在满足冷却的前提下,减小了水泵的排量。

图17 新机型与原机型水泵比较

对于配气机构,新机采用了蜂窝状弹簧,气门杆径从6 mm减小到5 mm,质量减轻,因此可以减小弹簧预紧力。另外,如图18所示,通过优化正时链导轨型线,减小了正时链弹力,进一步降低了配气机构摩擦。

如图19所示,通过活塞组件、曲轴、配气机构和水泵等大量的减摩措施,机械摩擦损失减小了8%,NEDC工况下油耗降低1.5%左右,降幅明显。

图18 新机型与原机型正时链及机油泵传动系统比较

图19 新机型与原机型摩擦损失比较

5 改善振动噪声

新机型通过一些措施改进了振动噪声性能,首先改变机油泵传动,如图18所示,从链传动改为皮带传动,套筒链改为静音链,对前端盖板进行了拓扑优化,大幅降低了前端振动噪声。另外通过降低转速等措施,怠速噪声降低了6%,外特性新机型噪声降低了3%左右(图20),高速由于兼顾外特性扭矩,优化了排气歧管设计,噪声略有升高,对于整车常用工况(低于4 000 r/min),可以接受。

6 性能试验

通过前期大量的设计和计算机辅助工程(CAE)分析优化,如图21所示,新机型外特性扭矩较原机型提高了4% ~10%,动力性满足开发目标。图22表明,在2 000 r/min,BMEP为0.2 MPa的部分负荷工况下,油耗降低了7%左右,在数据库中处于较有竞争性的位置。如图23所示,在冷起动工况下,新一代发动机较原机型而言排气热流量提高34%,HC排放降低了56%,排放达到欧6c排放标准。

图20 新机型与原机型外特性噪声比较

图21 新机型与原机型扭矩比较

图22 新机型与原机型油耗比较

7 结论

图23 新机型与原机型冷起动排放比较

为满足市场需求,上汽开发了新一代PFI汽油机。通过前期大量的CAE分析,新机型优化了燃烧系统,包括遮挡式进气道和排气道,通过采用阿特金森循环,提高压缩比,提升了燃烧热效率,降低了油耗。

通过气体交换分析,增加了进、排气门直径,优化了进、排气歧管设计,提高了充气效率,提升了扭矩和功率。采用了大量的降低摩擦损失措施,进一步降低了油耗。通过优化水套,缩短了暖机时间,改善了发动机热管理。通过优化曲轴设计和机油泵传动,改善了振动噪声。

新一代发动机在原机型的基础上降低了5%的NEDC综合工况油耗,动力性提升5%左右,排放满足欧6c排放法规,噪声、振动与平顺性满足要求。新一代汽油机在同类机中综合性能处于领先水平。

[1]Yukinori O,Shunsuke F,Shinji M.The new PRIUSpowertrain:the new 1.8L ESTEC 2ZR-FXE engine with the new generation hybrid system[C].International Wiener Motor Symposium,2016.

[2]Hwang I,Lee H,Park H,et al.Hyundai-Kia’s highly innovative1.6 L GDI engine for hybrid vehicle[C].International Wiener Motor Symposium,2016.

[3]Eichler FD,Demmelbauer-ebner W,Theobald J,et al.The new EA211 TSI evo from Volkswagen[C].25thAachen Colloquium Automotive and Engine Technology,2016.

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