新疆吉林台二级水电站220kV GISⅠ段母线击穿烧毁原因分析及处理
2018-04-13
(新疆伊犁河流域开发建设管理局,新疆 伊犁 835400)
1 概 述
吉林台二级水电站位于喀什河中下游,实施远方集中控制。站内安装有两台立轴混流式水轮发电机组;发电机型号SF25-32/6200,额定容量29.41MVA;一台主变,一套220kV GIS设备,220kV GIS一期设备为某公司ZF9-252产品,共3个间隔,单母线结构,额定电流2000A,2009年安装投入运行,二期设备由另一家公司2013年扩建,4个间隔,主接线方式为一母分段。
2017年10月4日9时55分,吉林台二级水电站220kV母线差动保护动作,220kVⅠ段、Ⅱ段母线失压,两段母线上各间隔断路器动作跳闸,主变跳闸。两台机组甩负荷,然后机组全停。经检查,故障系由吉林台二级水电站220kV GISⅠ段母线林二级联线间隔母线筒内部绝缘故障引起。
2 检查情况
拆除主母线端头盖板后,经现场查看,母线筒击穿烧毁情况如下:
a.林二级联线间隔母线筒内壁附着有大量白色粉末,内壁铁红环氧底漆变色,有起皮、脱落、烧穿现象。
b.母线触头及导体表面附着有大量白色粉末。
c.林二级联线间隔A相母线支撑导体与隔离开关静侧绝缘盆子连接处烧损严重;靠近故障处的母线筒,可见清晰喷溅痕迹,其母线筒下侧可见长约20cm、宽2cm的击穿裂缝。
d.隔离开关静侧绝缘盆子受热变色,其表面附着大量粉尘。
e.除故障Ⅰ段母线气室零部件外,其余气室零部件正常。
导体烧毁情况见下图。
导体烧毁情况图
3 故障原因分析
a.紧固件、导体松动及导体磨损,紧固件导体松动会导致局部放电,进而发展为绝缘故障。触头之间配合不当,长期发热,导致放电,进而发展为事故。
b.气室漏气导致绝缘性能突然下降造成绝缘击穿,致使放电故障发生。现场未发现故障气室漏气,若是因为气室漏气确实会导致绝缘裕度降低引起放电。但气室压力降低,后台会接到报警信号,且降低至报警压力值时设备仍可安全运行,若气室压力继续下降才有可能引起绝缘故障。因此可排除此原因造成放电故障。
c.气室中如果存在异物微粒,很有可能发生绝缘故障,该种原因导致绝缘故障具有一定的随机性。异物可能是对接安装时操作不当、质量控制不严格带入气室内部的。在现场拼装对接、更换吸附剂、清理过程中洁净度控制和工艺管控不到位,造成异物进入气室内部。
4 处理经过
根据现场实际情况,对故障部位进行现场检修。具体工作内容包括:拆解故障部位元件并更换;检修完成后进行相关试验。
具体现场检修作业的流程为:回收检修区域SF6气体→拆除故障零部件→更换新的零部件→抽真空,充气→检漏、测微水→验收、投运。
a.回收主母线GM1,隔离开关G11气室SF6气体压力降0,回收主母线GM1相邻气室SF6气体压力降至0.20MPa。
b.拆除密度计二次电缆槽盒及二次电缆接线,对二次电缆线进行保护,必须做好标记,以便恢复。拆除过程中注意保护零件,做好防尘、防磕碰措施,进行妥善保管。
c.打开主母线端头盖板,拆除1间隔主母线筒与过渡母线筒之间的连接导体,拆除过程中注意保护零件,做好防尘、防磕碰措施,进行妥善保管。
d.拆除主母线与分支绝缘盆子连接的触头,拆除过程中注意保护零件,做好防尘、防磕碰措施,进行妥善保管。
e.更换新的连接导体及零部件。
f.清理主母线气室,更换每个侧盖吸附剂,此项工作按照要求应在封盖前2h内完成,以免吸附剂长时间暴露在空气中受潮。
g.抽真空充SF6气体,母线筒真空度抽至133Pa以下,满足制造厂技术条件和《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB 50147—2010)要求;静置5h后,检查母线筒无漏气、充微水试验合格的SF6气体,充至额定压力静置24h后再次测试微水,应低于250μL/L。
h.高压耐压试验。试验加压时序:145kV加压15min;252kV加压5min;368kV加压1min。
5 结 语
GIS为气体绝缘设备,不受污秽、水分、锈蚀等外部环境条件影响,因此能长期保持良好性能。加强日常维护和检修,是保证GIS设备安全稳定运行的有利措施。
[1]郭贤珊.高压开关设备生产运行实用技术[M].北京:中国电力出版社,2006.
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