西门子SGT5-4000F型燃机国内首次大修概述
2018-04-12郑州燃气发电有限公司赵刚
郑州燃气发电有限公司 赵刚
0 引言
郑州燃气发电有限公司#1机组于2007年1月4日通过168小时试运行,2007年9月1日正式投入商业化运行,累计运行已超过9年。期间历经了10次燃烧室检查,并于2011年7月份进行了首次B级检修,对燃机热通道部件进行了检查与更换。
至2016年9月份,燃机当量运行小时数预计达到50000EOH,需对燃气轮机进行大修,更换燃机热通道部件。本次大修是国内同类型燃气机组的首次大修。
根据《发电企业设备检修导则》、《中国电力投资集团公司发电设备检修管理制度》要求及公司2016年年度检修计划安排, #1机组A级检修时间为2016年9月22日~11月29日,总工期为69天。实际检修时间为2016年9月30日~12月10日,实际工期为71天。
1 大修准备工作
1.1 大修前期的准备
2015年元月份开始与德国西门子密切沟通,西门子不间断派专业人员与我公司沟通大修准备工作。共发起30多次协调会议,涵盖了:首次实施国内西门子F级燃机转子解体检修和垂直拆卸及安装;细化工期、项目确定、备品备件、工具及人员安排、专业技术培训、检修策划书、检修文件包的编制等专项会议,同时兼顾外委项目、技术监督项目、重大非标项目,停机前进行修前性能试验。
1.2 修前设备存在的主要问题
最高负荷时氮氧化物排放值约50毫克/立方米,高于国标要求的50毫克/立方米的标准。
燃机24支燃烧器固定支架存在固定不牢固振动情况,导致点火电极和陶瓷套管多次运行中断裂。
#1燃机#1轴瓦内油挡自机组2007年投运时,就存在运行中漏油结焦情况,内油挡结焦后造成油挡下部疏油孔干结堵死,往复恶性循环,最终使转子与油挡内部形成焦块碰磨,导致转子运行中振动较大,机组在启动时瓦振值达到了10mm/s,接近机组跳闸规定值,严重影响机组安全运行。
#1轴瓦在燃机点火启动时振动(瓦振)较大。
1.3 大修项目的制定
大修项目的制定以西门子为主,我公司燃机专业根据设备维护状态进行增益。
一是根据西门子提供的燃机检修项目来设置标准项目。
二是结合燃机重大技改项目、非标项目制定详细的项目计划。
三是根据修前诊断结果检修中需要消除的设备存在的缺陷、隐患来增减项目。
为彻底消除设备隐患,提升机组性能,通过修前诊断深入分析机组设备状况,确定检修标准项目94个、非标项目32个、技改项目16个、技术监督项目21个、其它项目22项。
重大技改项目有:新型CAR燃烧室改造、压气机涂层改造、燃烧动态自动调整改造ASMC、燃烧器低NOx排放改造、压气机进口可转导叶升级等16项改造项目,实施后大幅提升了机组性能,经济运行水平显著提升。
大修项目分类、细化。大修项目一般分为标准项目、非标项目、重大非标项目、技术改造项目、技术监督项目等,将大修所有工作列入项目计划不能出现漏项,而且项目计划必须完整,包括项目名称、数量、工时、需要的备件数量、是否三级验收、负责人等都要列入计划,使各级检修人员一目了然。
1.4 根据项目确定需要的备件
大修备件分为西门子LTP合同范围内备件和我公司自行购买两大类。检修项目确定后,西门子长维合同内部分由西门子准备,合同外的根据项目内的具体检修设备状况,我公司确定需要的备品提前3个月以上时间采购,以免因为备件到货延迟而耽误工期。
1.5 质量监督计划
根据制定的检修项目确定如何保证保质保量完成的监督计划。通过招标确立监理队伍,将检修质量管理、技术监督、25项重点要求融入整个检修过程。
1.6 确立工程进度
燃机大修工期进度以西门子的编制为主,由西门子给出具体的检修项目工期、进度,锅炉、汽轮机、电气、热工专业根据燃机的检修工期进度进行安排,避免与燃机起吊项目冲突,引起行车使用问题。根据燃机检修主网络图制定出其他专业进度网络图,在最后阶段安排冷态、热态、整套启动试验时间。
1.7 组织编写检修策划书、文件包
首先编制燃机检修总体策划书将专业策划章节细化,将概述、标准项目、非标项目、重大非标项目、技改项目、转子解体、叶片检修、冷热态调整、整体启动、重大试验分章节编制,责任细化到人。
1.8 人员组织安排
由于转子解体、燃烧室检修需要在场外进行,因此做好场内外技术人员的分工格外重要。西门子为了保证工期整个检修工作分为两班制(白班、夜班)。
2 大修过程管理
2.1 工作票的办理
工作开始前必须办理工作票,做好安全技术措施方可开工。每个公司大修开始前都有约定成熟的开票方式,有的采用整个专业开一张大票,有的采用按照设备所属系统开票,我公司根据项目来开票,西门子专家和本地参加检修人员根据非标项目、重大非标、技改项目单独开具工作票,试运工作票分系统开具、冷热态调试单独一张、燃机燃烧调整和性能试验单独开具。
2.2 重点检修项目
2.2.1 此次大修进行的主要检修工作内容
对燃机转子解体检修,第一至第15级压气机动、静叶片进行喷涂新的涂层,并对压气机第六级动叶片全部进行更换新件;
燃机透平第一、第二、第三级、第四级动叶更换,第一、第二、第三级静叶更换工作;
燃烧室全部进行新型陶瓷隔热瓦更换工作,是隔热瓦加厚,并在隔热瓦的卡箍处增加冷却风孔,使陶瓷隔热瓦的卡箍冷却更加良好,以适应第二个大修期内燃烧室小修周期8300EOH的要求(第一个大修期燃烧室小修周期4000EOH)。
2.2.2 对燃机进行技术改造工作
一是燃烧系统改造及燃机24支燃烧器固定支架加固更换。通过加固点火电极和陶瓷套管,配备新型燃烧器支架,优化支撑方式。另外,还对燃烧室区域内外缸进行机加工,增加并改善冷却气体通道,对燃烧室内缸减小冷却孔直径,使用于燃烧室的冷却气流量较小,从而增加参与燃烧的空气量相对增加,重新分布冷却气流,对燃烧室轮缘和法兰改造。
二是压气机隔板封槽道及静叶持环改造。
通过对压气机部分隔板风槽和静叶持环根部固定环进行改造,减少其振动,延长压气机各部件的寿命,使压气机1-5级封隔板槽装配间隙减小,减小压气机10-15级隔板封槽装配间隙;加固压气机7-9级静叶持环根部固定环等措施,减小压气机的封严隔板槽的装配间隙,从而防止振动;降低压气机静叶持环在运行中的的轴向压力,延长压气机设备的使用寿命。
三是对压机机IGV调节部件改造。
通过更换新型的压气机进气导叶(IGV)调节加强导轨和推力轴承,并增加一套热控IGV传感器测量装置,使压机机IGV信号来源取样变为三取二逻辑,提高IGV控制的准确性和可靠性,使得压气机IGV调节机构各部套进行优化,使压气机进气导叶在运行中能够精确调整,增加设备部件使用寿命,防止压气机安全事件的发生。
另外,新型的IGV调节装置从结构方面进行了加强,从材料方面使用了最新的研究材料,因而在耐磨、强度上都得到了很大改善,保证了压气机长久可靠并安全的运行。
四是压机机端支持轴承改造。
通过对轴承乌金面的厚度减薄,和增加下瓦钨金面的宽度,使新的轴承下瓦轴向宽度比原来的增加了20mm,并且对轴承内壳上半部分也进行改进,增加了油楔槽,使润滑油形成一个冷却通道进行一定程度的冷却,降低了压气机支持轴承回油温度,机组启动后验证,该轴瓦回油温度降低约10℃。
燃机动平衡工作先后共进行了10天6次配重工作,分别在压气机透平入口、压气机透平第10级、燃机透平第4级透平动叶后以及压气机短轴处进行了配重工作。此次配重重量较多,但最终配重后,压气机轴承的轴振值在机组启动时最大仍达130μm,计划继续进行动平衡配重工作。
3 检修过程中发现的主要问题及解决方法
大修中对压气机和透平侧全部动、静叶根部均进行了磁粉和着色探伤检查,透平侧未发现问题,压气机测发现第四级、第六级叶根槽部位有较小的裂纹存在,西门子通过对叶根槽裂纹进行打磨,消除了缺陷。
对#1轴瓦进行解体检查发现下面2块轴瓦磨损严重,需要更换新的瓦块,由于我公司正好储备有轴瓦备件,直接进行了更换工作。经济组启动后,轴瓦运行效果良好。
此次大修中,燃机透平侧由于多个部件因运行中振动磨损严重,无法通过检修进行修复,通过与西门子签订变更订单更换了新的部件。
#1燃机HUB轮毂”L”环更换:发现燃气轮机燃烧室轮毂配合的“L”型环出现振动磨损损坏,无法继续使用,购买新的燃烧室轮毂“L”型环进行替换,确保了轮毂根部密封严。
#1燃机透平阻环磨损更换:在#1燃机A修对转子解体过程中,发现透平端第四级和压气机端第八级、第十级共3个阻尼环和透平端第一级根部的配合部件出现磨损情况,配合公差超过标准要求,无法继续使用。更换了以上部位阻尼环,按照现场测量的尺寸值进行配套加工,确保了燃机转子运行安全。
#1燃机燃烧室轮毂磨损补焊车修加工:发现燃气轮机燃烧室轮毂出口边缘出现磨损,使与L形环配合密封损坏,如果不进行补焊、车修,无法形成良好密封,造成更严重的损坏,使配套的密封环也损坏。将燃烧室轮毂磨损部位进行补焊,然后就地车修处理,达到要求的尺寸配合公差按要求,确保了燃烧室安全运行。
损探伤发现8个燃机一级静叶进气滤网出现有裂纹情况,无法继续使用。全部更换确保一级静叶进气的洁净度,避免了堵塞冷却气孔,防止免燃机热部件过热情况发生。
如燃机转子阻尼环磨损尺寸超标更换,燃烧室轮毂“L”型环和燃烧室外壳“L”型环磨损严重更换,透平侧第三级、第四级静叶叶顶环因振动磨损严重更换新件,还有7个压气机静叶片由于与叶根固定槽磨损严重超标进行了根换工作。以上重要备件的更换,确保了第二个大修期内燃机安全稳定运行。
4 冷热态调试、设备试运、整套启动、燃烧调整
根据检修进度,压气机静叶等转子下部分完成检修后及时回装。转子解体检修完成后立即运回厂内安装,转子吊装完成后进行外缸扣缸工作,然后开始分系统调试。
每个系统具备试运条件后,由发电部通知仪控、机务、电气等专业现场联合检查无缺项后方可开始试运行。
分部试运包含各个子系统,如转动系统、盘车系统、液压油系统、润滑油系统、燃机天然气系统、燃料阀系统、燃机点火系统、放喘放气系统、电加热系统等等,分系统试运顺控完毕后开始整套启动试验。
燃机点火启动后开始燃烧调整。大修后的燃机必须燃烧调整方能达到出力最佳状态,经过燃烧调整修后机组额定出力达到405MW,比大修前出力比高35MW,各项运行安全技术指标达到或超过预期目标。
5 修后性能试验
为了检验燃机、汽轮机、余热锅炉等重大设备大修的效果,必须进行修后性能试验,修后性能试验是为了计算出在燃机大修后燃机、汽轮机、余热锅炉主设备性能、热耗等指标。燃机联合循环的毛出力、热耗等性能参数,修正到保证条件;燃机单循环方式下计算机组联合循环的热力性能。
仪控专业主要负责加装试验所需表计,DCS系统数据收集、SIS系统数据收集,保证天然气压力天然气温度、天然气流量、高压给水流量、汽包水位、主汽温度、主汽流量等主要仪表准确可靠。
参考文献:
[1]《西门子V94.3A型燃机安装调试手册》
[2]《西门子燃机维护手册》