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某抽水蓄能电站2号机组下导摆度异常增大浅析

2018-03-31

水电站机电技术 2018年3期
关键词:集电环摆度水轮机

李 华

(南方电网调峰调频发电公司清远蓄能发电有限公司,广东 清远 511853)

0 引言

某抽水蓄能电站(以下简称某蓄)地下厂房内共安装4台立式单级混流可逆式水泵水轮机—发电电动机机组,单机容量(发电工况)320 MW,总装机容量1 280 MW,设计年抽水耗电量30.283亿kW·h,年发电量23.316亿kW·h。2016年3月,2号机组投入商业运行。从2017年5月开始,其下导轴承的摆度随机组运行时间的增长而逐渐增大,2017年10月3日,由于下导摆度已经触及跳机值被迫退备检查、故障查找及处理。

1 机组结构介绍

1.1 水泵水轮机

水泵水轮机型号:NHL(FL8108)-LJ-429,额定水头:470 m,额定转速:428.6 r/min.额定流量:77.65 m3/s.额定功率:326.5 MW.旋转方向(俯视):水轮机顺时针,水泵逆时针。转轮叶片由长短叶片构成,5片长叶片,5片短叶片。

1.2 电动发电机

电动发电机型号:SFD320/331-14/6570的4台三相、竖轴、半伞式、无风扇径向双路径磁轭通风、密闭自循环空冷、可逆式同步发电电动机。发电机的相关参数:额定功率:发电工况:356 MVA,抽水工况:331 MW;额定电压:15.75 kV;额定电流:13 050 A;功率因数:(COSΦ)0.9滞后(发电机工况);额定转速:428.6 r/min。发电机定子绕组采用波绕组,星形接线,中性点接地运行,定子绝缘等级为F级。转子磁极共7对,转子磁轭为浮动式,由9段浮动式磁轭组装成。

1.3 机组主轴及导轴承

上机架,类型为支臂式,支臂数:8个。下机架类型为圆盘式。

机组的各导轴承瓦均采用分块可调式巴氏合金,油循环水冷。上导轴承轴瓦数:12块,推力轴承是弹性支撑方式,共12块瓦,下导轴承共18块瓦。水导轴承瓦材料,Q235-B(瓦基)+ZChSnSb11-6(瓦面),共12块瓦。机组大轴由水轮机轴、下端轴、滑环轴三段构成。相邻轴法兰连接均为刚性连接。

2 故障查找及定位

2.1 振摆系统

某蓄能电站机组振摆系统监测采用TN8000数据采集模块。摆度采用德国B&KVibro(申克)公司的IN-081一体化涡流传感器,各导轴承X、Y方向各安装一个。根据监测仪和监控系统实时记录数据。

2.2 故障查找

通常引起机组振动摆度异常的原因有水力不平衡、机械不平衡、电磁不平衡。水力不平衡主要反映为振幅随负荷或接力器行程增减而增减;机械不平衡一般反映为振动频率与转速一致且与转速平方成正比;电磁不平衡一般反映为振动励磁电流增大而明显增大;结合安装调试的数据,从连轴数据、盘车数据、动平衡试验几个方面对下导轴承摆度异常现象进行故障分析及排查。近期运行时2号机组下导摆度数据如表1、表2所示,在X方向,Y方向的摆度已经接近跳机定值。各下导轴承瓦温运行时的温度最大值62.5℃,最小值54.9℃,平均温度57.29℃,无明显变化。上导、水导的摆度都在正常范围,只有下导的摆度数据异常(报警值:360 μm,跳机值:540 μm),机组振动监测数据也无异常。

表1 发电工况振动与摆度(2号机组退备处理前)

表2 抽水工况振动与摆度(2号机组退备处理前)

2.2.1在线监测回路检查

检查机组振摆系统下位机工作正常,对下导监测回路通断及干扰进行检测无异常,对下导X方向,Y方向的的涡流传感器进行校验,回零正常,安装固定部位无松动现象。在线监测系统运行正常。

2.2.2转子励磁回路检查

在转子励磁电流增加的过程中,下导瓦温度无明显变化。为了查找下导摆度增大是否由发电机电磁不平衡引起,做了以下测试:

(1)转子绝缘电阻测试:拔掉集电环上所有碳刷,用绝缘电阻测试仪加500 V电压测量转子上环对地绝缘电阻为>1.5 TΩ,满足绝缘要求。

(2)转子直流电阻测试:拔掉集电环上所有碳刷,用直流电阻测试仪从转子的上下集电环处施加10 A的电流,测得直流电阻为121.5 mΩ(43.5℃),换算为20℃的值为111.16 mΩ。

(3)转子交流阻抗测试:拔掉集电环上所有碳刷,用调压器从转子的上下集电环处施加259.92 V的交流电压,并用发电机交流阻抗测试仪测量转子的交流阻抗值为76.529 Ω(43.5℃)

通过以上发电机转子电气测试,测得数据均在标准范围内。

2.2.3下导轴承检查

对下导瓦间隙、下导瓦及其支撑部件、推力轴承、转动部分相关螺栓、上下机架固定螺栓和销钉及定转子气隙等进行了检查。抽查6块瓦,检查瓦面,发现瓦面局部的磨痕为正常转动磨损,导瓦支撑固定件均未松动。通过对下导瓦间隙进行两次测量,测量的数据与上一次(安装调试期间)调整值相比,下导瓦双边间隙均无增大现象。测量结果为:下导瓦双边间隙最大值0.6 mm,最小值0.51 mm,下导瓦双边间隙标准值为0.72±0.04 mm。

2.3 数据分析

图1 机组上导、下导摆度趋势图(近一年)

从表1、表2、图1可以看出2号机组在发电工况、抽水工况运行时,只有下导摆度数据异常增大且上升趋势明显,上导摆度略有增大趋势,水导的振动摆度以及瓦温度都在正常范围,发电机转子励磁系统回路测量,排除了转子电气回路故障的可能。通过以上检查内容及数据分析,转子机械不平衡可能性较大,决定重新对转子进行配重,并进行动平衡试验。

3 故障处理

根据振动摆度数据分析,采取配重方法。在2号机组7号、8号磁极间转子下部(水轮机侧)增加一块5.11 kg的配重块,顺利通过动平衡试验。2号机组处理后运行至今,下导摆度明显改善,摆度一直处于平稳趋势,选取近期机组运行过程中两种稳态下振动摆度数据如表3、表4:

表3 发电工况振动与摆度(2号机组退备处理后)

表4 抽水工况振动与摆度(2号机组退备处理后)

4 结语与建议

通过对2号机组下导摆度增大问题的故障查找、分析,并通过再配重的方法进行处理,2号机组运行至今,下导摆度一直稳定在标准范围,2号机组的下导摆度增大问题的处理方法,对其它3台机组下导摆度增大现象处理提供了参考依据。同时,对后续机组的运行维护,提出以下建议:

1)加强日常维护监视工作,机组在启动至旋转备用、发电工况、抽水调相工况、抽水工况、进相运行时,ONCALL值班人员应密切关注机组下导轴承摆度及瓦温,一旦发现异常增大甚至接近跳机,向调度申请将机组解列。

2)按照规范机组C修每年才一次,但每半年有一次D修,检修人员可以在D修时增加导瓦轴承及循环油质检查项目,确保能及时发现异常。

3)鉴于该机组发电机为浮动磁轭,将机组9段磁轭拉紧螺栓的止动焊缝是否有裂纹作为重点检查项目,以此推断转子的重心是否发生偏移。

参考文献:

[1]路志伟,王增利,王军.安康水力发电厂4号发电机组水导摆度增大分析[J].科技资讯,2013(30):103-104.

[2]向龙海.清溪水电站发电机组下导摆度超标原因分析及处理[J].贵州电力技术,2016,19(6):13-14.

[3]陈华,熊立功,职光磊.水力发电机组摆度超标测试分析处理[J].水电站机电技术,2009(5):47-49.

[4]董志伟,赵公杰,郭玮.水布垭水电厂4号机组下导摆度大的原因及处理[J].水电与新能源,2014(7):59-64.

[5]李茂林.三里坪水电站1号机组下导摆度异常增大故障诊断及处理[J].水电与新能源,2016(11):59-67.

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