重灰系统起碱球原因分析及对策
2018-03-24,
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(连云港碱业有限公司,江苏连云港 222042)
连云港碱业公司生产能力为120万t/年,其中重灰生产能力为100万t/年,生产工艺采用固相水合法,配套设备分别为两台20 kt/a的自身返碱式重灰炉及三套20 kt/a的流化床。重灰系统起碱球一直困扰着重灰系统的生产,影响着系统长周期稳定运行,本文主要通过对该方面的探讨、分析、总结,提出解决问题的措施,为行业类似的情况提供借鉴。
1 重灰系统起碱球的现象
成品重灰:重灰产品质量粒径指标为0.18~1.18 mm之间,且重量占比必须保证≥75%。若重灰系统起碱球,易造成成品重灰中含有粒径≥2 mm的颗粒碱,而当粒径≥2 mm的颗粒碱占比较大时,会影响产品质量,无法满足客户需要。
一水碱结晶:结晶明显变粗大,且一水碱结晶中夹带较多的大颗粒,用2 mm筛子筛分,剩余物会大于10%。
我公司使用的粉碎机为链条式破碎机,只能对较大颗粒有破碎作用,这些碱球在重灰碱筛和重灰斗提机之间进行循环,造成碱筛和斗提机电流升高,严重影响重灰筛分及破碎系统正常运行,甚至造成重灰系统被迫减量。
对重灰流化床系统来说,除了上述几种情况外,还会因为一水碱结晶粗大,造成加热段风阻增加,吹不走大颗粒和一水碱碱球,易造成流化床混合段和加热段床压升高,床温降低,出现不合格碱,甚至会造成重灰流化床局部死床。
2 重灰起碱球原因分析
查询纯碱工艺和相关资料,结合我公司实际生产情况,重灰系统起碱球(或是一水碱结晶差,产品粒度分布不均)的主要原因:
1)系统增白剂氯化镁加量较多,易造成产品质量波动。
2)轻灰出碱温度低,轻灰中还有湿重碱(出碱温度低于140 ℃大于20 min以上)。
3)重碱出坏碱或结晶细,造成轻灰粉末多,在水合机中不易形成一水碱结晶。表现为:取出液沉降时间大于230 s,通过重碱离心机时会造成离心机油泵、主机电流增大、离心机轴振动增大等一系列症状,造成离心机整体运行不稳。
4)重灰洗水含碱液浓度高,易造成一水碱混合不均匀,影响一水碱结晶(出现大颗粒)。
5)重碱滤过洗水脏,含有杂质。
6)精盐水中Ca2+或Mg2+超标(Ca2+大于0.020 tt或Mg2+大于0.015 tt),或精盐水浊度超过60 ppm。
从重灰起碱球,返回去查精盐水钙、镁离子指标,往往查不到结果。因为从苛化盐水精制、澄清,在制品存量、碳化反应、重碱煅烧、轻灰水合、一水碱煅烧等至出现碱球,时间差约在10~12 h,再加上原盐质量波动较大,粗盐水指标分析频次低,仅仅控制苛化盐水中的过剩灰和过剩碱 ,容易造成控制上的真空,给生产带来较大的隐患。
3 调整生产避免重灰系统起碱球
1)生产调度首先要保证产品质量,安排质检中心检验重灰粒度状况,不合格立即安排进筒仓,同时严控轻灰炉出碱温度≥170 ℃。
2)安排煅烧车间严密监控重灰系统碱筛、粉碎机电流及一水碱结晶情况,同时安排煅烧车间查看重灰洗水是否含有杂质,若有杂物,查找原因,并消除。若没有好转,则重灰系统减量运行,并对重灰洗水用脱盐水进行置换。
3)若由于碱质(重碱结晶差)造成,立即要求重碱提高碳化塔五圈温度,增大结晶,降低取出液沉降时间。
4)安排车间送精盐水、废淡液样至化验室,分析精盐水浊度及含钙、镁情况,并要求化验室留样,同时加大对盐水车间粗盐水和精盐水的分析频次(4 h一次增加为2 h一次)。
5)若由于蒸馏塔热顶(或者废液通过闪发器进入真空淡液蒸馏系统)造成母液进入淡液系统,则立马安排重碱放空废淡液,并将淡液串入母液系统、调整闪发器真空度及降低蒸馏塔塔压等措施,待淡液指标合格后,再收回废淡液,系统恢复正常。
6)若精盐水中钙、镁离子指标超标(或浊度大),则令盐水车间精制岗位及时调整苛化液的配比及用量(适度增大助剂用量、调整放泥量、缩小苛化盐水与澄清桶盐水温差),并密切关注澄清桶清液层(4 m处)钙镁指标。若是精盐水钙、镁离子指标超标(浊度超标),对重灰系统及整个生产系统来说将是致命的,影响范围较大,持续时间较长,对生产影响最大。
7)若一水碱结晶不能好转,流化床死床,重灰碱筛电流已达到高限,安排煅烧车间从碱筛溜管放碱(用于化碱),维持生产。同时注意轻灰皮带电流及轻灰皮带本身(轻灰皮带秤≤100 t/h,防止撒碱),同时安排煅烧车间取轻灰样品、碱球样品、一水碱结晶样品留样,送至质检中心分析样品中钙、镁等含量。期间调度要安排煅烧车间加大清理和放碱球的力度,维护生产,否则系统减量运行。
4 降低精盐水钙镁含量
1)提升粗盐水储槽容量(由160 m3增加到260 m3)。我公司为间断供盐(1 h一次),化盐桶盐层低时所制得的粗盐水含Ca2+、Mg2+低,盐层高粗盐水含Ca2+、Mg2+高,改造前,在粗盐水贮槽中停留时间短(20 min),混合不充分,粗盐水中Ca2+、Mg2+波动大,不利于精制工序的岗位操作。储槽容量增加后,Ca2+、Mg2浓度波动大大减小。
2)增加自动化控制系统,包括增加粗盐水、灰乳、碱液、苛化液管线流量计和自动控制阀各四套,使得苛化盐水指标精准可控。
3)增大澄清桶生产能力(对导液管上溢流孔进行加密和扩孔处理)。改造前,导液管溢流孔过小或因部分堵塞会因出液不畅,罐面清液层增高,造成中心筒内苛化盐水液位上涨,苛化盐水偶尔会溅入清液集液槽内,污染精盐水。苛化盐水中大量沉淀和杂物进入随清液进入精盐水储槽,造成精盐水间断性污染,改造后澄清桶生产能力提高20%,在同样生产量情况下,澄清桶罐面清液下降30 cm,中心筒液位也下降30 cm,精盐水污染情况完全杜绝。
4)稳定粗盐水温度和化盐桶盐层,防止因粗盐水浓度差而在澄清桶内产生对流,从而影响浊度。
5)加大分析频次,将精盐水指标由4 h一次提升到2 h一次,苛化盐水过剩灰、过剩碱指标由2 h一次提升到1 h一次。
当然也通过平稳供盐合理掺兑。通过一年多的实践,精盐水指标较规程指标提升了一个台阶,重灰起碱球状况基本杜绝。