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立柱、千斤顶缸体内壁失效形式与修复工艺

2018-03-20李玉刚

山东煤炭科技 2018年8期
关键词:缸体内壁安全系数

郑 伟 李玉刚 石 虎

(山东能源重装集团鲁南装备制造公司,山东 枣庄 277500)

立柱、千斤顶作为承受外力和动作完成的工作部件,是煤矿综合机械化采煤工作面液压支架的主要构成部分,其性能好坏直接决定支架性能和煤矿安全高效生产。鲁南装备制造公司作为从事综机设备修复与再制造的专业厂家,研究立柱、千斤顶缸体内壁失效形式、发生原因与再制造工艺,对于提高立柱、千斤顶修复与再制造质量十分必要。

1 缸体制造材料、工艺及技术参数

立柱、千斤顶缸体一般采用27SiMn无缝钢管与缸底组焊而成,在粗镗加工、调质热处理的基础上,进行二次精镗削、滚压而成。基于生产工艺、生产成本的诸多因素,一般对内壁不进行电镀、熔覆等表面防腐处理。在缸体制造时,内孔配合面的尺寸精度不得低于H 9,表面粗糙度0.8μm,内表面硬度在HB240~280之间,其屈服强度为σb≥1000MPa、抗拉强度为σs≥800MPa,安全系数不低于3。

2 缸体的主要失效形式

针对鲁南装备制造公司设计制造升井后的ZF7000-23/47型支架的立柱、千斤顶缸体内壁失效形式进行调查分析,发现其主要存在涨缸、点蚀、刮痕、磨损等几种失效形式。选取失效缸体50件作进一步分析统计,发现点蚀、刮痕占失效形式的87%,磨损、涨缸占失效形式的13% 。可见点蚀、刮痕是缸体失效的主要形式。

3 缸体失效原因分析

(1)涨缸:涨缸主要是由于立柱、千斤顶超过承载压力或缸体综合机械性能差造成。承载压力超标由立柱、千斤顶的安全阀在额定压力下不开启或不及时开启、安全阀开启时溢流量小等因素造成;综合机械性能差由调质热处理硬度不够、材料不合格等因素造成。

(2)点蚀:点蚀主要是由于立柱、千斤顶在工作过程中发生汽蚀现象和缸体耐冲击性能差造成。引发汽蚀现象的主要原因是乳化液压力急剧变化、乳化液成酸碱性、乳化液浓度配比不够等;缸体耐冲击性能差主要是缸体使用材料性能差、制造工艺不标准、调质硬度不够造成。

(3)刮痕:主要是由于活塞上的金属零件与缸体刮擦造成。

(4)磨损:主要指活塞密封与缸体往复运动造成的尺寸变化。

4 修复工艺

一般有缩缸、扩缸、激光熔覆、等离子熔覆、低温镀铁等工艺。

(1)缩缸工艺。采用感应线圈对缸体内壁进行加热、外壁采用喷冷却水进行收缩的一种工艺,主要有清洗、烘干、缩缸、珩磨等工序。缸体内径尺寸缩小0.8~1.5mm,然后进行珩磨恢复尺寸;同时造成硬度增加,屈服强度、抗拉强度降低,安全系数低于3。

该工艺主要针对存在涨缸、点蚀、刮痕等缺陷严重的缸体进行修复。优点是修复后缸径尺寸不变;缺点是感应加热造成内应力增加,性能下降,成本较高。

(2)珩磨扩缸工艺。采用珩磨机对缸体进行扩缸,从而消除缺陷的一种工艺,主要有清洗、烘干、初珩磨、焊补、打磨、终珩磨等工序。初珩磨一般去除厚度尺寸0.5mm,然后进行检查,对个别存在的缺陷进行钎焊焊补、直磨机打磨,最终珩磨去除厚度尺寸0.5mm。这样珩磨扩孔后直径尺寸比原尺寸大1mm,使用加大非标密封,实现缸体整体性能恢复。缸体珩磨后,内表面硬度、屈服强度、抗拉强度不变,安全系数一般不低于3。

该工艺主要针对存在轻微涨缸、点蚀、刮痕等缺陷的缸体进行修复,优点是修复效率高,生产成本低,经济性好;缺点是非标缸体和密封的使用,给后续维修带来不便。

(3)激光熔覆工艺。采用光纤激光机对缸体进行不锈钢粉末熔覆,从而消除缺陷的一种工艺,主要有清洗、烘干、初珩磨、激光熔覆、终珩磨等工序。初珩磨一般去除厚度尺寸0.4mm,然后进行激光熔覆,待冷却后进行最终珩磨恢复图纸尺寸。这样珩磨直径尺寸不变。激光熔覆工艺后,内表面硬度达到HRC40~50,屈服强度、抗拉强度、安全系数基本不变。

该工艺主要针对存在点蚀、刮痕、磨损等缺陷的缸体进行修复。优点是熔覆层结合力高,缸体耐腐蚀性、耐磨性较高;缺点是加工困难,生产成本高。

(4)等离子熔覆工艺。采用专用等离子熔覆机对缸体进行不锈钢粉末熔覆,从而消除缺陷的一种工艺,主要有清洗、烘干、抛光除锈、熔覆、珩磨等工序。抛光除锈去除尺寸在0.1mm左右,露出材料底色,然后进行熔覆,待冷却后进行珩磨恢复尺寸。工艺实施后,内表面硬度达到HRC40~45,屈服强度、抗拉强度、安全系数基本不变。

该工艺主要针对存在点蚀、刮痕、磨损等缺陷的缸体进行修复,优点是熔覆层结合力高,缸体耐腐蚀性、耐磨性较高,加工较激光熔覆简单一些;缺点是生产成本较高,与激光熔覆相当。

(5)低温镀铁工艺。采用电化学沉积的方式,从而消除缺陷的一种工艺,主要有清洗、烘干、焊补、打磨、初次珩磨、电镀、珩磨等工序。缸体清洗烘干后进行检查,发现点蚀、刮痕等缺陷进行焊补,使用直磨机进行手工或机械打磨,然后进行初次珩磨去除厚度尺寸0.3~0.5mm,再进行镀铁、珩磨恢复图纸尺寸。

该工艺主要针对存在轻微涨缸、点蚀、刮痕等缺陷的缸体进行修复。优点是修复后缸径尺寸不变;缺点是结合力不强,工艺复杂,污染环境,成本较高。

5 结束语

立柱、千斤顶缸体失效是液压支架发生质量问题的重要环节,鲁南装备制造公司采取科学合理的工艺进行修复,恢复其使用性能,有效减少了立柱、千斤顶报废数量,有效降低了液压支架维修成本,保证矿山安全高效生产。

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