棒材生产线2#收集成捆前辊道电气改造
2018-03-06王红伟蔡利华马艳菊
王红伟 蔡利华 马艳菊
摘 要:随着电力电子技术、PLC技术的发展,PLC控制的变频器调速系统是集自动控制、微电子、电力电子、通信等技术于一体的高科技技术,它以很好的调速、节能性能和低故障率、高可靠性在各行各业中获得了广泛的应用。本文介绍了玉钢棒材生产线2#收集成捆前辊道电气控制的问题,以及用PLC和变频器在原有的基础上对2#收集成捆前辊道电气控制部份进行改造的情况。通过改造,不仅解决了原有问题,还取得了较好的运行效果。
关键词:变频器 PLC 辊道 改造
中图分类号:TG334 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)12(a)-0-02
随着电力电子技术、PLC技术的发展,PLC控制的变频器调速系统是集自动控制、微电子、电力电子、通信等技术于一体的高科技技术,它以很好的调速、节能性能和低故障率、高可靠性在各行各业中获得了广泛的应用。
1 棒材线2#收集成捆前辊道的电气控制问题
随着产能的不断提升,玉钢轧钢厂棒材生产线原有的1#收集系统,不能满足产量提升的要求,于是新增了2#收集系统。2#收集系统的成捆前辊道辊子是由10台4kW减速机电动机二合一进行拖动,原设计未考虑调速,辊道输送线速度为1.2m/s,其电气控制采用继电器-接触器控制方式存在以下主要问题。
1.1 电动机故障多
成捆前辊道为满足轧制生产所需,要把输送链上的所有成品——带肋钢筋输送到打包区域,因其工作任务繁重,辊道电动机匝间短路、断相和接地故障时有发生,造成电动机频繁烧损。
1.2 控制系统的可靠性差
由于成捆前辊道动作频繁及导电性粉尘环境,继电器-接触器控制系统的可靠性差、故障率高(空开、接触器经常发生烧损、触头粘死)、处理故障困难、维护费用高。
1.3 辊道输送速度不能调整
电动机不能调速,导致轧制品种、负载变化时,启动、运行不平稳,容易造成乱钢或阻钢,同时对堵头的挡板或底座螺栓造成损坏。
1.4 影响生产顺行
只要2#收集系统的成捆前辊道发生故障,就会导致2#收集系统不能使用,影响班产量。
2 棒材线2#收集成捆前辊道的电气控制方式改造
基于以上原因,玉溪新兴钢铁有限公司决定采用PLC控制代替原继电器-接触器控制对2#收集系统的成捆前辊道控制系统实施改造,以实现变频器软启、软停和调速。本着控制成本,尽量利用现使用的设备和备件进行改造的原则,故本次2#收集系统的成捆前辊道电气改造主要包括的成捆前辊道电动机、辊道分配箱和控制柜到电动机的电缆均使用原有的元件和材料,辊道电动机PLC控制部分采用2#收集的GE 90-30系列PLC控制系统的空余点,与新增的安川变频器相结合的控制方式替代原有控制方式,如图1所示。
该电气控制方式是通过主令控制器或电位器进行输入给定,利用变频器来控制成捆前辊道的起动、停止、可逆运转与速度调节。PLC接收主令控制器的速度控制信号。这些信号包括:主令控制器发出的正、反转信号、电动机准备好信号及启动、急停、复位等信号,信号全部采用汇点式输入。PLC针对这些信号完成系统的逻辑控制功能,并向变频器发出起、停、正、反转及调速等控制信号,使电动机处于所需的工作状态。变频器接收PLC提供的控制信号,并按设定向电动机输出可变频、变压的电源,从而实现电动机的软启、软停,正反转和调速。
3 辊道控制及工作过程描述
当辊道分配箱内电动机断路器开关完全闭合,主回路空气开关处于合位,正反转选择开关处于零位,此时才能按下合闸按钮,继电器HM线圈得电,继电器HM触点接通主回路接触器KM线圈,接触器吸合,变频器上电。其合闸控制过程,如图1所示。
以低速正转为例,辊道控制及工作过程是:当正/反转/停止选择开关打到正转位置时,PLC输出模块输出DC24V到继电器K1线圈,K1线圈得电后触点闭合,变频器顺序控制公共点SC与S1输入端接通,变频器正转运行指令传递到变频器控制板。此时速度选择开关档位若在低速档位置,则继电器K3线圈得电,K3线圈得电后触点闭合,变频器顺序控制公共点SC与S5输入端接通,变频器多段速指令1传递到变频器控制板,变频器按低速预先设定的输出频率25Hz输出,电动机得电开始低速正转运行。
当速度选择开关档位打到中速或高速位时,继电器K4或K5线圈得电,变频器顺序控制公共点SC与S6或S7输入端接通,变频器多段速指令2或3传递到变频器控制板,变频器按预先设定的输出频率35Hz或45Hz输出,电动机速度随变频器输出频率的改变而变化,达到调整速度的目的。
操作工可以根据轧制的规格品种的不同,选择低、中、高三档速度,反转操作同理。
变频器故障时,按下复位按钮,继电器RM线圈得电,触点闭合后,变频器顺序控制公共点SC与S5输入端接通,复位信号传递到变频器控制板,若故障不复存在,则变频器进行故障复位。
当检修或停产时,正/反转/停止选择开关打回停止位,变频器输出截止,按下分闸按钮 ,继电器FM线圈得电,触点闭合后,主回路接触器KM线圈失电,接触器断开,变频器失电。
4 结语
2#收集上料辊道采用变频器和PLC控制改造后,具有4个显著优点:一是减少硬线连接及中间环节,便于故障的排除,提高工作效率;二是利用变频器的软启软停特性,能有效的减小对设备的冲击,可明显改善钢结构的承载性能,延长了挡板的使用寿命;三是减少设备故障率,并降低了设备的维护费用,减少设备的维护量;四是减少了乱钢、阻钢现象,提高了成材率,使工艺流程更加顺畅,提高了生产效率。
参考文献
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