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变煤种运行对机组锅炉影响及应对措施

2018-02-22袁德权李彦龙

东北电力技术 2018年12期
关键词:热汽烟煤褐煤

袁德权,潘 晶,李彦龙

(1.华电电力科学研究院有限公司,浙江 杭州 310030;2.国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁 沈阳 110006)

对燃煤机组锅炉而言,煤质水平偏离设计值应在合理范围[1],煤质不宜偏离设计值过大,否则不仅影响机组运行经济性[2-3],机组安全稳定运行也将受到严重挑战。

某电厂300 MW机组配备中速磨煤机直吹式制粉系统,设计煤种为霍林河褐煤,由于煤炭市场价格逐渐升高,为了降低标煤单价而不得不大比例掺烧低质烟煤,导致锅炉出现灰渣含碳量升高、锅炉两侧汽温烟温偏差大,低负荷下再热汽温不足、一次风管经常堵塞等问题。此外由于煤质灰分较大,除尘系统超负荷运行而导致设备被迫停运,机组设备安全均无法保证,更谈不上经济运行。

1 设备概况

锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计制造的一次中间再热、亚临界汽包锅炉,型号为HG-1025/17.5-HM35,设计煤种为霍林河褐煤。锅炉采用四角布置切向燃烧直流燃烧器,两级喷水减温调节过热汽温,再热汽温依靠摆动的燃烧器调节。锅炉配置5套MPS200HP-Ⅱ型中速磨煤机正压直吹式制粉系统,额定负荷下4台运行,1台备用。锅炉主要设计参数见表1,设计煤质特性见表2。

表1 锅炉主要设计参数(BMCR)

表2 锅炉设计煤质特性

2 燃烧优化试验[4]

2.1 一次风速调平

对5台磨煤机出口一次风管道风速进行调平工作,由表3可见,调平前B、E磨偏差分别达到13.3%和16.8%,其中A磨偏差最大达23.1%,D磨偏差最低在5.3%。调平后偏差基本在5%左右,一次风配风均匀性得到有效改善。另外由于烟煤水分低,磨煤机通风量较低,个别粉管风速严重偏低,最低风速达不到18 m/s的低限要求,存在严重堵管倾向。调平后各管风速比较均匀,堵管几率大大下降。

表3 调整前后试验结果 %

2.2 调整煤粉细度

对于燃用混煤的锅炉来说,煤粉细度一般介于两者之间,具体应根据实际试验情况来确定。由于原煤粉细度是根据设计煤种褐煤而确定的,不适用于烧劣质烟煤的煤种,燃烧效率将会变差。调整前后结果见表4,调整后煤粉细度R90在24%~30%,炉渣可燃物含量下降2%左右,飞灰可燃物也有所下降,锅炉经济性明显好转。

表4 调整前后煤粉细度变化情况 %

2.3 运行氧量调整

过量空气系数是电厂运行的重要指标,一般随着煤种变化,其最佳运行氧量应通过试验确定,最终得出氧量控制曲线指导运行操作。氧量大小对灰渣含碳量和再热汽温均有影响,提高氧量后灰渣含碳量一般会下降,排烟温度会升高,但同时NOx生成量增大,喷氨量增大,环保指标偏高,若降低氧量又不利于再热汽温控制,在当前混煤情况下试验得出不同负荷下氧量控制参数见表5。

表5 不同负荷下最佳氧量控制

2.4 二次风配风方式调整

在机组负荷不变时,氧量维持恒定,把主燃烧器二次风门开大同时关小SOFA风门后,再热汽温有所下降。若只将最下层AA二次风门从60%关到20%,其他风门开度不变时,左右汽温偏差有增大的趋势,再热汽温变化不大。从试验总体情况来看,改变二次风配风方式对汽温偏差影响有限。

2.5 改变烟煤掺烧比例

根据当前锅炉出现的严重问题,由于煤种偏离设计值较大,为了避免问题进一步恶化,建议采用降低劣质烟煤比例,而增加褐煤掺烧量(应不低于50%),煤种改变后试验发现灰渣含碳量下降较多,结合其他燃烧优化手段,锅炉效率得到提高,锅炉经济性明显好转。较大的褐煤掺烧量保证了磨煤机远离最低通风量运行,一次风速明显提高,粉管也未发生堵管等安全问题。试验结果见表6和表7。

表6 配烧烟煤和褐煤试验结果

表7 不同工况下锅炉效率测试结果

相同负荷下当燃用100%烟煤时,飞灰和炉渣可燃物分别为1.42%和5.1%,而全烧褐煤时,飞灰和炉渣可燃物仅为0.83%和3.2%,下降较为明显,配烧烟煤时锅炉排烟温度升高5 ℃左右,虽节省了风机电耗,但锅炉效率相对偏低,而全烧褐煤较全烧烟煤时锅炉效率升高0.45%,总体经济性变好。

当锅炉燃用混煤时也进行了针对性试验,分别在高中低负荷下了解锅炉经济性水平。从结果来看,在295 MW和240 MW负荷时劣质烟煤配比均达到60%以上,中高负荷下排烟温度偏高,由于煤粉细度对于燃烧烟煤来说偏粗,且烟煤配比较多,导致炉渣含碳量升高,锅炉效率必然较低。在这2种负荷下磨煤机石子煤排量也偏大,试验得出分别占总燃煤量的1.45%和0.85%,偏离设计值较大,从而分别增加了固体未完全燃烧热损失为0.28%和0.19%,锅炉效率偏低。在165 MW低负荷运行时,采用100%全烧褐煤,锅炉排烟损失和固体未完全燃烧热损失均相对较低,锅炉呈现较高的运行经济性。

3 问题分析

3.1 煤种偏离设计值较多

对任何1台锅炉而言,适用燃烧煤种均有一定适用范围,不宜偏离设计过大,对本锅炉烟煤掺烧量过多,导致了燃用煤种发生重大变化,本身设计煤种为褐煤的锅炉来掺烧烟煤,对锅炉及其辅机设备都会带来诸多不利的影响。当前掺烧的烟煤灰分甚至达到50%以上,而热值又低于褐煤,属于劣质烟煤,水分不到褐煤水分的50%,造成磨出口温度偏高且控制较难,特别是劣质烟煤过多导致除尘器除灰能力已不能满足运行需求,除尘系统严重超负荷运行,给设备的安全运行带来严重隐患,因此综合来看,煤种是锅炉问题产生的主要原因,建议合理控制烟煤量,不超过50%且比例越低越好。

3.2 煤粉细度不合理

虽燃用煤种发生改变,但磨煤机分离器挡板开度未做相应调整,仍然按照燃用褐煤的煤粉细度(R90=35%)运行,煤粉严重偏粗,必然导致煤粉燃尽度变差,锅炉灰渣含碳量升高。通过控制合适的煤粉细度后,锅炉燃尽状况明显好转,经济性得到提升。

3.3 一次风配风不均匀

锅炉长时间运行未进行相应的燃烧调整试验,管道上的可调缩孔大小已严重偏离原有位置,导致一次风管道风速出现严重偏差,3层一次风速偏差严重,其中最大达到23%,一次风配风不均容易导致炉内动力场混乱,破坏炉内切圆导致产生偏斜,燃烧工况恶化,以致两侧汽温和烟温出现偏差。

3.4 氧量控制不合理

煤粉的燃烧及燃尽受锅炉运行氧量影响很大,而氧量变化也会间接影响再热汽温,氧量提高能促进煤粉燃烧,降低灰渣含碳量,但排烟温度也会相应提高,NOx生成量增大。若降低氧量虽有利于环保指标但对再热汽温控制不利,实际运行中建议应兼顾锅炉效率和环保指标,控制合理运行氧量。

4 结束语

对于褐煤锅炉大比例掺烧劣质烟煤,通过燃烧优化调整等措施,可以缓解锅炉出现的灰渣含碳量高、汽温烟温偏差大、再热汽温不足以及一次风管堵塞等问题,但更为重要的是不能忽视燃料本身的特性,实践证明,合理的燃料特性能够保证机组安全、高效运行。

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