矿井主扇风机的技术改造与选型研究
2018-02-17康英杰
康英杰
1 通风系统改扩建前的选型与优化
在确定风机的各项性能参数前,必须先进行通风系统的可行性论证,依据优化结果来科学、合理地确定风机各项性能参数。若布设的通风系统风压过高,会造成矿井漏风量增大,造成一些不必要的浪费,若矿井风压过低,会造成矿井有效通风量小,不易驱散矿井瓦斯,会增大矿井防灭火难度;另外若风量过小,风机易发生喘振,出现运行不稳定。若风量过大,易影响并联的风机,尤其是对四周的风机影响最大,易降低通风机运行效率,同时过大的抽力会使脱风危险大幅增加。
笔者所在矿之前装设的通风机,因其选择的参数不科学、不合理,稍微关小一定角度,实际产生的风量就会大幅下降,要想确保整个通风系统能正常工作,必须配合增阻才能实现。因此在确定通风机各项性能参数时,必须从现场条件出发,并充分考虑环境因素,使其所布设的通风机必须能满足矿井各时段的负压变化,确保整个矿井通风网络可实现正常运行[1]。
2 叶片的选用与进行整体设计优化
为进一步提高通风机的运行效率与质量,选用了铸铝合金来充当叶片材料,这种材料不仅强度高、韧性好,而且比原来选用的铸钢件具有更好的防腐性能,通风机关键零部件更牢固,叶尖的线速度远高于旧式风机叶尖线速度,运行性能得到了大幅提升[2]。
3 风道的选择
在实际生产中,因风道的选择会对传动方式与单双级选用等产生直接影响,因此在设计风机时也必须重视风道的选择。
3.1 传动方式的选择
随风道的不同,选用的传动方式也应有所不同。通常60°S弯道进气,90°蜗壳进气以及平直进气是常见的三种进气方式。当风道为60°S弯道进气与90°蜗壳进气时,应采用前传动的传动方式,可把60°S弯道状的风道阀门设计为翻板门状,把90°蜗壳状的风道阀门设计为百叶窗状,排气塔应较高;当风道采用的是平直进气时,应采用后传动方式传动,可选用平推拉门式的进口闸门,排气塔也应较高,同时应加长风机传动轴。
因进口流场的均匀度受风机传动方式的影响,而进口流场情况又会直接影响到风机整体性能。对于施工60°S弯道进口流场时,一般会采用混凝土灌制,这样时常很难保障其能达到理想的型面与坡度,加之还有一高速旋转的轴在里面,其运行时会产生一很不均匀的流场在S弯道出口处,装设一加速集风器会明显改善通风效果,但也无法跟平直方-圆进气条件相比。对于进口流场来说后传动所占优势较明显。而对于一些风量较大,尺寸较大的大型风机而言,若选用90°蜗壳进气方式通风,加工、运输这么巨大的壳体都较难,加之又有很大的进口损失,若没有遇到特殊情况最好不要尝试[3]。
对于离居民区相对较远,功率为中等功率的采区较适合采用60°S弯道式通风,此时电机的载荷通常不会增加太大负担给60°S弯道,且无需停产就可进行短路测试。除高塔长轴传动方案外,其他几项指标所占优势都相对较明显。
就通风系统改造而言,通常无需改动进出口流道,若需把风量与负压均增大,通过调整风机一般都能实现,但同时在调整作业过程中,还应重视相关风速要求。
3.2 风机单、双级的选定
当风压小于等于3 500 Pa时,最好选用单级风机,而当风压要求在4 000 Pa与5 000 Pa之间时,只能选用双级风机。双级风机具有三高一低的优势,其中三高主要指其产生的负压高、风量高、效率高,一低主要为转速低。在负荷相同的情况下,使用双级风机产生的负压会比使用单级风机产生的负压高一倍,而各级的具体负荷只为单级的1/2,转速会相应较低,这样双级风机可产生很多优势,如:强度储备高、产生的旋转噪声与涡流噪声小、轴承寿命高、流场好、且能适应更宽的矿阻变化。通过科学、合理地改造多台风机,引入双级风机后,提高了风机的静压效率、实际反风率、并有效降低了风机噪声[4]。
4 新结构风机的性能及特点
(1)叶片:选用高强度铸铝合金来做叶片,采用焊接式的叶轮。
(2)转子:可用两个装有动页的轮盘与轴承箱来组成风机转子部分,轴承箱采用整体式结构,易调整,且振动小。可把铸钢结构的轮毂换为锻铝合金板焊结构,这样风机转子质量会变小,重量轻后运动时产生的惯性会变小,同时也会更易启动,更易制动。
(3)采用蜗轮蜗杆与锥齿轮副机构来做叶片调节机构,这种调节机构在2 min内就可调整好整级叶片角度,具有精确省时省力,显著节能的优点,这样会大幅降低风机日常运行成本。
(4)可采用油浴方式来润滑轴承箱,这种润滑方式结构紧凑,且几乎无需日常维修。
(5)可采用具有刚扰性结构式的联轴器,这种联轴器传递的是刚性的扭矩,同时在角向、轴向以及径向都具有挠性特点。此外该联轴器具有易安装、易维护、使用寿命长等特点[5]。
5 电气控制系统的改造选型
高压电抗器启动是同煤集团很多旧式风机主要采用的启动方式,这种方式运行中的电机参数大多为固定,无法依据负载的实际变化进行实时调整,达到理想的启动效果较难,且这种启动方式升温较快,若维护不及时,还易烧坏电机。在这次改造过程中,也改造了电控系统,采用了有水电阻软起动与晶闸管高压软起动两种方式,经长期实践检验,人们发现这两种起动方式均能很好地匹配于主机。
应用水电阻软起动方式来起动可使电动机在全负荷情况下平稳启动,这样产生的启动冲击电流较小,且具有很好的可调性,在实际生产中,通常不会由于频繁的启动而把电机烧坏,可有效降低日常运行维护成本。
采用晶闸管高压软启动装置进行启动时,启动电流可从零平滑升至设定值,没有电流冲击,同时机械负载冲击转矩也会变小,这样可有效防止发生过压效应与水锤效应,且可靠性更好,安全性更高[6-7]。
6 结束语
总之,矿井主扇风机作为矿井的主要耗能设备,通过对矿井主扇风机进行科学、合理地改造,选用适合本矿井实际生产的风机,不仅可有效提高矿井主扇风机运行效率,而且还能显著降低矿井主扇风机能耗,使矿井主扇风机运行更高效、更可靠,有助于更好地保障矿井安全生产。
参考文献:
[1]孔军.电源控制电路在矿井主扇风机风门供电中的应用[J].煤矿现代化,2016(08):45-47.
[2]任中华,孙彦,王巍[J].矿井主扇风机高压变频技术的研究[J].煤矿机械,2013(03):80-82.
[3]王玉涛.矿井主扇风机及电控系统升级换代技术改造[J].山东煤炭科技,2006(04):53-55.
[4]张步勤,王庆东,魏剑锋,等.煤矿主扇风机性能优化及技术改进[J].煤矿机械,2010(06):66-69.
[5]高树仓.主扇风机高效运行与稳健启动实现研究[J].煤炭与化工,2014(08):90-93.
[6]张旭.基于S7-300与WinCC的矿用通风机在线监测系统设计[J].机电工程技术,2016,45(3):69-71.
[7]毕玉成,张树磊,聂建新.煤矿风井改造及主扇风机节能分析[J].黑龙江科技信息,2012(28):62-65.