永磁顶驱钻机在页岩气勘探LC-1井的应用
2018-02-17刘家荣
郭 坤,刘家荣,李 超
(北京探矿工程研究所,北京100083)
1 概述
浙江临安页岩气区块为2012年国土资源部20个公开招标页岩气区块之一,通过竞标,安徽能源集团公司取得该区块的勘探权。井区位于临安区块西北角岛石镇。
安徽省地矿局三一三地质队承接了浙江临安岛石镇2520m页岩气勘探孔的施工,设计终孔∅152mm,设计孔深2500m,全孔取芯。结合此项工程,使用北京探矿工程研究所研制的3000m直驱顶驱钻机进行施工作业。
钻机参数如下:
顶驱行程:22m;顶驱功率:260kW;
转速:0~250r/min;绞车功率:2×260kW;
额定扭矩:15kN·m(单台);快绳速度:0~10m/s;
井架高度:39m;单绳提升力:135kN;
轮系:5×6;提升力:1350kN;
一层平台高度:2.8m;二层平台高度:17m。
2 施工技术方案
(1)全孔取芯,取芯直径85mm。钻具配长度3m及4.5m两种规格∅114mm绳索取芯钻杆,加工过渡接头使114接杆扣与顶驱主轴NC38接头联接。
(2)外管系统:钻头∅152mm,配相应的外管部件,如外管、弹卡室、弹卡挡头等,部件外径140mm。
(3)钻铤技术方案:
①钻铤规格:140mm×19mm,钻铤连接为13根,每根长度9m,总长度为117m,140mm钻铤重量56.7kg/m,钻铤总重量为6.63t。
②钻铤螺纹仿照相应规格的API石油钻铤,钻铤连接用钻铤中接箍,钻铤中接箍兼扶正器作用,外径比钻头小2mm,带螺旋水槽,钻铤配套扳叉及垫叉。
③钻铤提升用吊卡,配相应的提引接头。
(4)过渡钻杆技术方案:过渡钻杆选用∅127mm规格,过渡钻杆是连接钻铤及∅114mm绳索钻杆的缓冲部件,长度为6m。
(5)扶正器:扶正器起扶正和缓冲作用,扶正带长度300mm,外径与钻头外径尺寸一样。
(6)绳索钻杆金刚石扩张器:扶正器上边连接∅114mm绳索取芯钻杆,在单根绳索钻杆之间连接一个扩孔器,共连接2~5个扩孔器,起修饰孔壁和扶正作用,扩孔器外径与钻具扩孔器同。
(7)钻头:外径∅152mm,内径∅85mm。由于钻头的唇面与径向比值较大因此综合考虑钻头的性能,钻头要求冷却和排粉效果好,减小唇面有效面积,增加钻头内径保径等。
(8)绳索绞车:金石生产JS-3000型绳索取芯绞车,绞车配备9~11mm规格钢丝绳,容绳量3100m,电机为11kW,满足3000m深孔绳索取芯要求。
3 钻机在施工过程中的应用情况
开钻前挖方井,长2.0m宽1.50m高2.20m,采用直径∅190mm三牙轮钻头开孔,钻至5.69m处开始用,∅152mm金钢石钻头开始取芯,钻进至14.7m处分别采用190mm牙轮钻头扩孔至10.33m,用∅300mm牙轮钻头扩至7.21m,用∅450mm牙轮钻头扩至7.11m,分别下∅426mm和∅273mm套管下深至7m,用水泥固定套管,下∅152mm金刚石钻头钻进取芯,钻机转速80r/min,钻压10kN,泵量400L/min,泵压1MPa。
3.1 绞车的的应用情况
(1)开钻前,由机长和班长分别操作,进行绞车断电制动试验、紧急制动试验。
(2)开钻后,由于孔浅,为节省电费,先用一台电机带动绞车工作,正常送钻工作时消耗的功率不到10kW,电流不超过10A。
(3)正式开钻后,经恒压和恒速2种方案实际操作对比,最终选定恒速送钻方案,根据钻压的变化调整快绳送钻速度在3~12mm/s间。在电路故障导致断电时,绞车安全钳能及时刹死,没有发生不工作的现象。
(4)绞车单电机工作到2015年8月15日,已经钻深1288m,超过设计孔深2520m的一半,启用双电机工作的钻机计算机程序,将2台电机与绞车联接,双电机带动绞车工作后,提升钻具时每台电机的电流只有60A左右,电机的同步性优异,电机电流差异性小。2015年8月15日双电机带动的绞车由孔深1288m工作至2016年2月1日终孔深度2328m。
3.2 顶驱的应用情况
在用顶驱的进行钻进应用中,空钻转速可达到300r/min,显示试验转速在3~160r/min间,顶驱的工作扭矩在4kN·m左右,最大扭矩达到过8kN·m,顶驱电机工作平稳可靠,顶驱吊卡油缸可方便地带动吊卡协助抓取钻杆,回转头可左右回转,背钳可在任何位置上协助拧卸钻杆,平衡油缸能够在顶驱主轴和钻柱螺扣松开后上跳保护丝扣,顶驱上扣和卸扣的转速可在3~10r/min内调节,液压盘刹刹车可靠。
3.3 应用结果
2015年3月22日开钻至2016年2月1日2328m终孔,共施工317d,其中调试、修理、保养设备29d,钻机纯工作时间288d。钻进效率最快达1m/h,钻压为20~40kN,泵压在4MPa以下,泵量在300~450L/min间,由于高转速下多次发生断钻杆事故,试验时最高转速限定在160r/min。
钻进地层,0~1506m为灰色硅质泥灰岩和泥质灰岩、灰岩角砾、泥砾,有破碎和软硬互层,1506~2328m为含有石英、长石、黑云母的白垩系灰色花岗岩,由于在花岗岩中钻进822m,页岩气不可能在花岗岩中存在,故提前终孔,没有钻进到原设计的2520m深。
4 结论
经过近一年的施工作业,施工单位按期完成了任务,对钻机的评价如下:
(1)钻机使用的永磁电机非常省电,下钻时发电。2014年在距岛石镇直线距离30km的昌化镇,用全液压动力头钻机施工了∅152mm孔径的LC-02井,地层相近的勘探孔1000m,与现在施工的勘探孔在1000m工作量上做了对比,节省电费30%以上。
(2)钻机结构简单,操作人员劳动强度低,回转和升降都可在司钻房内操作手柄和旋纽完成,操作人员非常容易掌握,显示屏可监控修改钻机的钻进参数和电机的电气参数,可监测电控房内的温度和湿度,可通过视频观察二层平台、一层平台、井口、泥浆泵的工作情况。
(3)绞车是直驱绞车,无齿轮传动,没有带刹和刹车钳,完全利用电机本身和变频控制系统的特性进行刹车、悬停,减少了维护保养的成本;提下钻速度控制准确可靠,下钻时利用永磁电机的发电来控制速度,减少了日常维护的成本,刹车过程平稳,对钢丝绳的损伤小,在一年的工程试验中,没有更换过钢丝绳,双电机驱动的绞车提升能力强,运转可靠,维护简单,绞车在单电机驱动的情况下可提升2200m钻具,在一台电机有故障时仍能完成钻进工作。
(4)钻机的自动送钻功能准确、实用、可靠,2328m的孔深大部分是用自动送钻模式完成的,根据钻压的变化在司钻台显示屏上调整自动送钻的参数,简单易学,操作人员易掌握。正常钻进时,一层平台上只需司钻房内的司钻在监控司钻台上的显示屏。
(5)钻机配置合理,两台气动绞车协助装卸钻杆钻具,液压锚头协助拧卸钻杆和钻铤,顶驱液压系统具有抓取、拧卸、保护钻杆的功能,机械化程度较高。
(6)顶驱的工作行程可达20m以上,提下钻时可进行长行程开泵扫孔工艺,处理钻探事故时能力较强,有助于提高整体钻进时效。