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中小型码垛自控系统开发与应用

2018-02-17莫瑞强

机电信息 2018年21期
关键词:辊道码垛西门子

莫瑞强

(山信软件股份有限公司,山东莱芜271104)

1 系统规划

1.1 硬件配置

根据中小型车间对码垛工艺、设备改造的思路,初步制定码垛控制系统西门子改造方案。

(1)控制系统采用CPU加远程I/O的系统结构:采用一套西门子CPU S7-316,安装在码垛操作台底部PLC室;远程I/O分三部分,传统设备同各大硬件的信息交互由传统变频器、P网络实现。

(2)操作站2台,采用WinCC监控软件替代4#台操作终端:1台用于码垛平台设备监控、参数设定;1台用于收集、输出辊道等设备的监控和参数设定。

(3)控制程序和监控画面优化:操作站上可实时监控码垛系统的各种状态,如CMD、SG、BG等检测元件和变频器等状态;对重要数据进行查看、修改;对实时故障进行即时报警;同时可随时查看重要数据的历史趋势等,方便各方人员操作和维护。

1.2 软件配置

监控系统由原有的ABB MV320系统升级为西门子监控系统,操作系统为Windows 7,编程软件为STEP7 5.5;一级监控软件采用WinCC 7.0软件;工作站采用DELL OPTIPLEX9010系列工作站。

2 总体控制技术

我们根据现场实际和控制工艺,对整个码垛区域进行了重新划分和简化,在不影响码垛功能的前提下,将原有的分离指、单磁头和双磁头等设备拆除,原有的固定筐不再进行升降运动,固定在中位,减少故障的同时提升了码垛效率。

整个码垛区域现在分为制动区、短尺收集区、码垛区、成层区和筐区等五个控制区域,每个区域都有手自动选择控制;同时,整个码垛区域可分为A、B两个大区,我们主要以码垛区域A区自动控制为例进行叙述。

2.1 制动区控制

制动区的控制设备包括剪后制动辊道、A1/A2/B1/B2双辊道小车(即“辊道夹”)、1~4段对齐辊道等,冷剪剪切后的成品材经剪后制动辊道传送至制动区,制动区域自动情况下,制动区域的三个光电管CMD1、CMD2、CMD3,三选二,即两用一备,检测到成品材后触发双辊道小车动作。

制动区域选自动,双辊道小车则自动;制动区域不选自动,双辊道小车则手动。在4#台操作面板上可对双辊道小车A1、A2、B1、B2分别进行选择,在制动区域选择自动的条件下,光电管可触发双辊道小车动作,按照先B区后A区的BABA触发顺序依次循环启动,每个区域按上升、前进、下降、后退的顺序依次动作一个周期;也可选择只用一个区进行自动控制。

对齐辊道共四段,1、2段对齐辊道对应辊道夹A区,3、4段对齐辊道对应辊道夹B区;对齐辊道分为自动控制和手动控制,对齐辊道手动控制可在制动区手动情况下,操作4#台对应按钮进行前进和后退动作。对齐辊道自动控制分为以下两种情况:

(1)挑短尺辊道不动作,1、2段对齐辊道在A区辊道夹的前位和下位接近开关都有信号时,1、2段对齐辊道自动向前旋转6 s后停止;3、4段对齐辊道在B区辊道夹的前位和下位接近开关都有信号时,3、4段对齐辊道自动向前旋转6 s。

(2)在挑短尺辊道动作时,1、2段对齐辊道依旧跟随A区辊道夹动作;而3、4段对齐辊道则跟随挑短尺辊道动作,不再受辊道夹控制:挑短尺辊道前进时3、4段对齐辊道后退,挑短尺辊道后退时3、4段对齐辊道则前进。

2.2 短尺收集区控制

短尺收集区域除短尺收集辊道外其他设备只有手动控制,短尺收集辊道和挑短尺辊道由变频器控制运行,速度可在监控画面上进行设定。

短尺收集辊道分为自动控制和手动控制,当短尺收集辊道选自动并且A区辊道夹和B区辊道夹都选择锁定时,短尺收集辊道自动旋转50 s后自动停止,同时短尺提升链不能动作;短尺收集辊道自动控制专为定尺短尺所设计:正常生产时短尺收集辊道需选自动,当冷剪处出现短尺时,需要锁住A区和B区的辊道夹,这时自动触发短尺收集辊道前转,让短尺可以传至短尺收集区对齐、移走。

2.3 码垛区控制

码垛区的控制设备包括A1A2B1B2码垛传送链1、A1A2B1B2码垛传送链2。码垛区域设备均由变频器控制运行,速度可在监控画面上进行设定;若码垛区域选择自动控制,则以上设备都自动运行。

2.4 成层区控制

成层区的设备包括A区传送链3和B区传送链3。此区域包括A、B两区的计数,由各自区域的接近开关完成,计数支数在画面进行设定,计数数值在画面上实时显示,并可在画面上通过按钮加一或减一手动修改,在筐区满足自动条件下(筐区自动条件:无急停+筐区选择自动+活动筐变频器送电无跳闸+筐区无锁定按钮+筐区安全按钮在正常位),当计数数值到达画面设定的“计数支数”时,可触发活动筐自动动作。

2.5 筐区控制

筐区的设备包括A区活动筐、B区活动筐。各区活动筐的升降和平移都分别由变频器控制,同时由各自的增量型编码器反馈实时位置。筐区设为自动控制时,活动筐在等待位(升降等待位+平移后位)进行等待,当成层区的计数到达设定的“计数支数”时,可触发活动筐动作。活动筐按照上升、前进、下降、后退、上升等顺序依次完成动作,并且结合现场实际还实现了活动筐自动返回等待位、活动筐编码器清零等功能。

2.6 与其他PLC通信

2.6.1 西门子码垛PLC与ABB RMC6 PLC通信

码垛PLC可以控制冷剪的启停,码垛PLC在“无急停+制动区选自动+剪后辊道变频运行”的条件下,可以启动冷剪剪切;若以上条件不满足,冷剪不能自动启动。

2.6.2 西门子码垛PLC与西门子收集PLC通信

(1)西门子码垛PLC:在筐区自动情况下,若打捆输出辊道1、打捆输出辊道2处的光电管(来自西门子收集PLC)有信号,此时若活动筐在“有钢等待位”东侧,则活动筐自动前进至“有钢等待位”停止并等待;光电管信号消失,活动筐继续前进。

(2)西门子收集PLC:打捆输出辊道1、打捆输出辊道2在自动条件下,若“A筐OK”“B筐OK”(来自码垛PLC)信号返回,同时在辊道光电管有信号时,打捆输出辊道自动前进。打捆输出辊道在手动情况下无联锁。

2.7 安全联锁控制

在4#台操作面板上有一个急停按钮,可控制整个码垛区域的急停;而在现场共有四个安全检修锁定开关,分别为A区双辊道锁定开关、B区双辊道锁定开关、A区传送链3锁定开关、B区传送链3锁定开关。各安全联锁开关状态在操作画面上实时显示。

检修时将对应区域开关打到锁定状态,对应设备将无法动作,从而保证设备和检修人员的安全。

3 结语

棒材厂中小型码垛自控系统开发与应用勘察设计项目实施后,整个码垛区域的制动区、短尺收集区、码垛区、成层区和筐区等五个控制区域实现了全自动控制,提升了控制功能;采用远程站的方式连接现场设备,节省了大量电缆;改造后码垛效率提升,应用效果良好;同时,各操作台画面大幅简化,操作简单方便,界面友好,便于操作人员监控。

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