阳煤一矿主斜井提升系统可靠性的改造与应用
2018-02-16李瑞霞
李瑞霞
(阳泉煤业(集团)有限责任公司一矿,山西 阳泉 045008)
引言
阳煤一矿位于山西省阳泉市西北部,隶属山西国阳新能股份有限公司管辖。一矿东邻四矿,南邻三矿;西邻七里河井田(规划井田),北邻荫营煤矿及程庄井田(规划井田)。矿井核定生产能力750万t,考虑1.4的储量备用系数,矿井服务年限为62年。矿井现生产水平为+669m水平,矿井开拓方式为主斜井、副平硐、副立井综合开拓方式,利用大巷采用上下山采区走向长壁布置方式进行开采,局部根据采区开采条件布置为倾斜长壁开采。主斜井提升采用斜井胶带输送机系统,共有1号、2号两部强力皮带,由2个进风口分别提升。1号主斜井装备1部DX-GX-2500型钢丝绳芯胶带输送机,担负井下北条带的原煤提升任务。2号主斜井装备1部ZLD-150/71/8型钢丝绳芯胶带输送机,担负井下南条带的原煤提升任务。
1 系统概述及改造必要性
1)阳煤一矿丈八主斜井1号强力皮带机,机长770m,带宽1.2m,带强GX-2500,设计运量900 t/h,带速3.0m/s,电机为315 kW,减速器为ZL-130。在运行中经常发生减速器轴齿断裂,不得不经常更换高速轴和二轴齿,直接影响设备的安全运行,存在巨大安全隐患,因此矿机电部门通过多次调研,为进一步加大阳煤一矿主提升能力和改善主提升设备的安全性能,欲将驱动部更新改造,主要是更换进口减速器三套,配套更换联轴器和制动轮,淘汰老旧设备,保证设备安全运行。
2)2号强力皮带于1996年安装,设计能力1 000 t/h,全长1 100m,它的电控系统是在20世纪90年代初期设计和安装的,属于PLC嵌入式继电器控制系统,由于PLC所有的输入、输出使用DC24 V低电压模块,所以都需要继电器隔离,而且数目多达200个。线路复杂,而且控制单元繁琐。经过近十五年的运行,各种电气元件老化,经常出现接触不良的故障,而且系统配置较低,仅有信号指示,又没有上位机进入程序进行直观检查,故障排查困难。2004年进行能力提升改造主要就是加装了一台直流电机,但各种控制信号还都是使用的模拟量,从而造成系统启动特性比较软。2号主提升皮带机是集控设备,经常出现满载顶车,主要受启动能力的制约,系统处理能力没有达到最大化。皮带机各种保护也都是嵌入到PLC系统中,拉线、跑偏开关是串联后返回到PLC的,一点故障需多处检查,造成全系统停车,影响设备运转时间。使用的声光预警信号现在已经淘汰,而且无法买到和更换配件。因此很有必要对2号强力皮带电控系统进行改造。
2 改造主要目标
机械系统改造目标为减少皮带事故率,提升设备性能与设备运行的安全性,提升皮带运输能力,电控系统改造目标为电控系统运行平稳、质量可靠、性能参数优良、维护量小,能良好适应阳煤一矿安全生产,能保证主提升皮带具备高质量的启动特性,具备任意两台拖动功能,如果一台电动机有故障,实现两台拖动的一键操作,杜绝“倒车”现象发生,保证皮带满煤时能够顺利启动。
3 改造主要内容
1号强力皮带机驱动部更新改造、选型。安全回路双重化,独立运行互为冗余。调节器热备、一键切换。增加逆向点动功能。控制系统程序控制。完全实现信息数字化。
4 改造创新内容
操作系统由操作台操作改为电脑软操作。取缔继电器,归入PLC,使故障反映直接。控制系统由GEPLC改为西门子PLC。且一用一备,双PLC之间互为蓝空实现冗余控制,励磁柜一用一备。通过上位机对皮带进行起、停及各种辅助设备控制。通过画面监控皮带机运行情况,显示运行过程仿真图,主要参数(系统状态图,速度曲线,电流曲线,液压系统图,图形化安全回路图,当前故障报警,历史故障记忆,故障判断等)的数字量实时显示,随时打印。电控系统可控制给煤机的开停及实时监控。控制系统具备“自诊断”功能,对各类故障能够语音自动报警,并存储故障类型,显示到可视界面指导维护人员维护、判断故障。系统增设电机旁路方案,即系统可以允许两台电机驱动,任意一台可以旁路。系统增加励磁调节柜一台,实现励磁电流反向功能。将操作系统引至新调度集控室进行操作,并做到信息上传。
5 技术、经济效益分析
本项目的实施,可有效提升主提升皮带的运输效率,提高矿井的生产效率,具有良好的推广应用前景和经济效益。
一矿作为一个千万吨大矿,本矿600万t以上原煤由主斜井提升系统运输,因此减少主提升系统的事故率,提升设备运行的安全性,可靠性意义重大。1号主斜井驱动部改造提升了皮带机的运输能力,减少了设备运行的事故率,增加了设备运行的安全性,节省了由事故造成的主皮带停运现象,提高了矿井的生产效率,具有巨大的经济效益。2号主斜井电控系统改造解决了电气元件老化,系统接触不良,没有上位机进入程序进行直观检查,故障排查困难的问题,新系统具备“自诊断”功能,对各类故障能够语音自动报警,并存储故障类型,显示到可视界面指导维护人员维护、判断故障,有效解决了一点故障需多处检查,造成全系统停车现象的发生,节省了大量时间,提高了矿井生产效率,提升能力具有巨大的经济、社会效益及推广应用前景。
6 结语
通过对主斜井提升系统的改造,实现了皮带机运输能力的提升,增加了设备运行的可靠性,减少了设备的各类隐患和安全事故,提高了矿井的生产效率,并创造了良好的经济效益,为阳煤一矿现代化矿井的建设和高产高效提供了保障。