煤矿联锁气动控制风门设计与应用
2018-02-15白晋栋
白晋栋
(山西新元煤炭有限责任公司, 山西 临汾 041000)
引言
当前,我国大部分煤矿井下通风系统都采用单开门或者双开门的设计,这样的设计有一定的优点,能够适应两个方向的风流。但是,也存在着许多不容忽视的缺陷。在井下,风流不都是一直以一个方向输送的,很多情况下需要改变风向,当风向改变后,风门也需要进行相关的操作。然而,现有的风门最大的缺陷就是在风流换向时无法实现自动互锁。这样的缺陷导致的结果就是风门会有两个都同时开启的状态,直接造成漏风等不利于井下通风质量的不良现象[1-2]。除此以外,还有其他人力和经济方面的问题,比如在较大的风阻下,手动操作的风门,很难被打开,需要很多专职的工人来做这一件事,这其实变相的消耗了井下职工的劳动力。另一方面,频繁的开启和关闭造成了风门的损伤,如果使用电气闭锁,造价和维护成本又十分高昂,经济方面也无法接受。因此,需要设计一套能够避免此状况的联锁气动控制风门,保障井下职工的安全,降低维修风门的成本。
1 设计目的
本设计的目的就是要克服现在技术上的缺陷,提供一种能够防止通风系统漏风,保证供气质量的联锁气动控制风门。与此同时,风门开启和关闭完成动作的速度要能够得以保证,开启和关闭不能太迟缓。最后,以往的风门都是木质的,很容易被井下积水腐蚀而损坏,所以新设计的风门要具有一定的耐腐蚀能力,增长使用寿命,控制方式也要相对经济实惠,降低使用成本。
2 风门的设计
设计风门为双门,为了避免两道门同时打开的情况,两道门互为联锁。风门前后都有红外激光器和与之对应的接收器,探测是否有人员或车辆要经过风门,接受的信号传递给机械部分,由机械部分打开和关闭。最后,风门内芯为木质材料,外面以钢材表皮包裹住,防止腐蚀。
2.1 驱动方式的设计
本设计采用的风门使用气动式驱动方式,以井网的压缩空气为动力通过气缸打开风门,它的结构简单、性能可靠、使用方便。
2.2 机械连锁装里的设计
机械连锁装置最重要的特征是采用机械连锁,将2块宽12 mm的槽钢整体焊接成后部固定板,2根直径为10 mm的无缝钢管焊接在一起,形成2个套筒[1]。在套筒中心线上切宽10 mm和长60 mm的孔,安装锁定块,锁定旋转块为三角形钢板,其角为圆弧面并旋转。块的中心与销的中心相等,安装时弧角垂直向下。销轴通过旋转块固定在后部固定板上,滑动体被单独加载到套筒中。钢丝绳通过滑轮连接到滑块的顶部,钢丝绳的另一端与风门连接。在工作状态下,一个风门开启时,滑动体碰撞转动块,转动块转向另一个套筒,防止另一个风门开启。
2.3 控制方式的设计
控制方式有两类,主要的控制方式为自动控制,在风门两侧装好的激光发射器和感应器配合工作,检测是否有行人要通过,当检测到有行人通过时,可以自动打开风门,并配有语言播报系统,可以开关门的同时外放语音预警,防止误伤,真正做到安全无误。另一种控制方式为人工操作电控阀控制,在人员或车辆通行较多时,仅靠传感器不足以完成开启和关闭的工作,这时候,人工控制开关,使得车辆和行人有足够的时间通过风门。这种控制方式的权限大于感应器的控制,避免机械伤害。
3 现场应用
某矿的3号层1208巷道为采区主要运输途径,采用轨道运输的方式。为了调整和控制大巷内的风流,在1208运输巷道集中风区设置了两扇风门,由木质材料制成,手动控制开启和关闭。然而,1208巷道内运输量和人流量都十分大,因此需要安排多名工人分别在两道门专职工作,额外消耗了大量的劳动力。同时,大巷的积水水量也很多,导致风门底部长期泡在水中,其结果为风门底端木质腐烂,风门不再完整,无法控制风量,降低了井下通风的质量,还需要工人时常维修,增加了成本。车辆和人员的频繁穿越风门,需要工人开启风门次数增加,多次出现两道风门同时被打开。这不仅影响煤矿通风系统的稳定性,而且导致相邻区域的风量分布不均。高瓦斯矿井容易产生瓦斯积聚,矿井瓦斯事故是由通风不良造成的。因此,鉴于这种情况,该矿通风组设计了一套煤矿联锁气动控制节流阀并安装在1208运输干道上进行试验。
3.1 联锁气动控制风门组成
1)联锁气动控制风门的组成主要有四部分:激光部分,包括远程激光发射器和对应的感应器;控制部分,包括联锁开关和伸缩臂;链接部分,包括风压管线和各种电线和电缆;排水泄水系统。
2)联锁气动控制风门规格按照施工巷道断面规格进行定制,1208巷道共安装两道风门,根据矿山要求的行车速度和人体工程学,两道风门间的距离设置为30 m,这样可以保证人员在风门自动联锁关闭时到达指定位置。同时,为了避免风门底端被井下积水浸泡而腐蚀的情况,特采用钢材包裹,风门内芯为木质,外皮为0.5 mm厚的钢板[2]。
3)在两道风门间,容易被风门挂带进井下废水,形成积水,这就会导致人员和车辆通行的不便,因此,需要配备临时排水系统,保证风门间行动的方便快捷。在通道两侧设置排水渠、临时水仓,配一套完整的排水设备。
4)激光部分由激光发射仪、探测器及其链接线路组成。其与伸缩臂连接,伸缩臂位于风门内侧,两道风门都只可向内侧打开。
3.2 联锁气动控制阀的工作原理
1)当井下工作车辆或者工人需要穿行风门时,到达风门前一定距离后,车辆或人体会挡住激光仪持续射出的红外线,安装在另一侧的探测仪在设定时间内没有接受到红外信号,就会自动向联锁开关传递信号,联锁开关接受信号后的操作为联通点源,风压伸缩臂有电后立刻反应,自动打开第一道门,车辆和人员直接进入。此时,第二道风门未接受信号,仍被联锁处于关闭状态。
2)在车辆或行人进入第一道风门后,此时前一道风门的探测器长时间未接受信号,激活第二道风门的伸缩臂,解除联锁。
3)当车辆或行人经过第二道风门前方的探测器时,与第一道风门工作原理相同,在联锁开关控制下打开第二道风门,同时第一道风门联锁关闭状态。
4)当车辆或行人还未穿过完,或其他情况下,一道风门打开,仍需打开另一道门时,可以采用人工独立开启的方式。
3.3 应用效果
经过通风队设计的煤矿联锁气动控制风门在井下使用一段时间后,效果十分明显,有效解决了以往设计上的缺陷,显著提高了通风质量。根据其2015年的统计数据和维修台账显示,1208巷道维修风门十余次,其中,有一次风门损坏严重,无法维持基本的供风能力,因此而停产。这些维护成本估算为15万元人民币。在安装连锁气动风门后的2016年,有效解决了传统木质风门的控风能力差,消耗劳动力,维修成本高等问题。从安装起到安装后的12个月,其维修和更换耗件的费用仅为1.5万元,停工停产次数为0,仅需要正常的检修和个别情况下工人去控制电动阀,大大降低了风门的维护成本和人员消耗。
4 结论
1)本文设计的煤矿联锁气动控制风门,在实际企业中应用效果极好,保证了井下通风的质量,保障了工人的生命安全,具有极大的推广价值。
2)新设计的风门与其配备的排水设施,有效解决了因为井下积水导致的风门腐蚀问题,减少了维修频率,延长了风门的使用寿命,为企业降低了成本。
3)新型风门的操作简单,反应也十分灵敏,完全可以满足井下人员和车辆通过风门的次数和频率,真正实现了安全通风。
4)新型风门的控制方式仍有部分缺陷,如果在较小的井下,风门间的间距和风门的大小都不够大时,同一辆在经过时,其车辆的前段和后缘会同时触发风门两侧的激光探测仪,这会导致风门的不互锁。一旦风门被切断,失去了联锁控制,则需要手动操作。