阜阳华纺新天地超长空桩成孔施工控制措施
2018-02-04邢敏
邢 敏
(北京振冲工程股份有限公司,北京 100102)
阜阳华纺新天地项目是安徽省阜阳市标志性建筑之一,主楼分为A座办公楼、B座办公楼,均为39层,总高度129 m。桩基础采用钻孔灌注桩。由于工期要求紧迫,加之场地条件限制,为确保施工的顺利完成,将原计划在基坑底面施工桩基调整为地面施工。由于在自然地面施工,空桩长度达14 m,钻孔垂直度要求高,施工难度大。该项目采用SR280R型旋挖钻机施工成孔,取得了较好效果。本文结合工程实际,系统地总结了超长空桩成孔施工中的关键技术和质量控制措施。
1 工程概况
阜阳华纺新天地项目位于安徽省阜阳市北京东路北侧、向阳路西侧交汇处。本工程为商用建筑,占地面积11602 m2,地下3层。框架剪力墙结构,桩筏基础,±0.000=29.300 m,地面平均标高为28.700 m,桩基础顶标高为14.800 m。主楼基础采用旋挖桩施工,桩径800 mm,总桩数468根,有效桩长分别为35、40、50 m。单桩抗压竖向承载力特征值为3800、4200、5000 kN。砼设计强度等级为C30,桩孔垂直度允许偏差<1/200,桩底沉渣厚度≤100 mm,孔深允许误差为0~+300 mm,孔位偏差≤100 mm。
2 工程地质条件与水文地质条件
阜阳华纺新天地项目宏观地貌属淮北冲积平原,微地貌单元为河间平地。场地较为平坦。其中上部①层为第四系新近沉积层(Q4ml),其下部各层均为第四系晚更新统沉积层(Q3al)。分述如下。
①层杂填土,灰、灰黄色,以粉质粘土为主,软塑状态,高压缩性,含植物根系及建筑垃圾、生活垃圾等。层厚为0.5~2.5 m,平均厚度为1.18 m,层底高程为26.210~28.130 m,平均高程为27.500 m。
②层粉质粘土,灰、灰黄色,可塑状态,中压缩性,含铁锰结核。层厚为2.3~5.1 m,平均厚度为3.75 m,层底高程为23.030~24.190 m,平均高程为23.750 m。
③层粉质粘土,黄、黄褐色,可塑状态,中压缩性,含铁锰结核及钙质结核,局部夹粉土薄层。层厚为0.7~2.4 m,平均厚度为2.04 m,层底高程为21.180~23.230 m,平均高程为21.710 m。
④层粉土,黄色,湿,中密状态,中压缩性,夹粉质粘土薄层。层厚为1.2~3.0 m,平均厚度为2.09 m,层底高程为18.760~20.380 m,平均高程为19.620 m。
⑤层粉质粘土,灰、灰黄色,可塑状态,中压缩性,局部夹粉土薄层。层厚为0.7~3.0 m,平均厚度为1.90 m,层底高程为17.130~18.510 m,平均高程为17.730 m。
⑥层粉土,黄色,湿,中密状态,中压缩性,夹粉质粘土薄层。层厚为0.7~1.6 m,平均厚度为1.06 m,层底高程为15.560~17.540 m,平均高程为16.670 m。
⑦层粉质粘土,黄色,可塑状态,中压缩性,含铁锰结核及钙质结核,局部夹粉土薄层。层厚为3.0~4.7 m,平均厚度为3.67 m,层底高程为12.230~13.740 m,平均高程为13.000 m。
⑧层粉土,黄色,湿,中密状态,中压缩性,夹粉质粘土薄层。层厚为0.8~3.1 m,平均厚度为1.40 m,层底高程为9.130~12.710 m,平均高程为11.610 m。
⑨层粉质粘土,黄色,可塑状态,中压缩性,含铁锰结核及钙质结核,局部夹粉土薄层。部分孔未钻穿,揭示层厚为2.4~6.4 m,揭示层底高程为5.460~6.730 m。
⑩层粉土,黄色,湿,中密状态,中压缩性,夹粉质粘土薄层。层厚为1.2~2.7 m,平均厚度为1.74 m,层底高程为3.600~4.860 m。
本场区内在钻探深度见有地下水类型为潜水和承压水。
潜水分布于②层粉质粘土裂隙中,主要由大气降水和地表径流补给,排泄以大气蒸发为主,水量较小,随季节性变化,变化幅度在4.0 m左右(高程24.000~28.000 m),勘察期间稳定水位在地表下1.3 m左右,平均高程为27.300 m。
承压水赋存于④层、⑥层粉土及以下砂性土层中,主要为同层间侧向径流补给,水量较大,水位稳定,季节性变化较小。其中④层粉土中的承压水为第一含水层,经分层观测,该层水位高程为24.000 m,承压水头2.5 m左右;其下承压水位低于④层的承压水位。
3 钻孔灌注桩施工关键技术及质量控制措施
本项目桩基工程由我公司承接。根据设计图、现场工程地质条件及工程桩特点,反复研究并制定了保质量、保工期的管理措施细则。
3.1 桩位控制
为确保桩头偏位要求,先利用全站仪进行桩位测放,下长护筒(护筒长2.5~3 m),孔口护筒具有导正钻具、控制桩位、保护孔口、隔离地表水渗漏、防止地表坍塌、保持孔内水头高度及固定钢筋笼等作用。经复测,调整护筒中心与垂直度偏差满足要求后,护筒外采用粘性土振捣密实,固定护筒。桩位测放完毕经自检合格后,由监理工程师进行复检,满足精度要求后进行标识。护筒埋设时严格控制平面位置及垂直偏差,护筒中心与桩位中心偏差≤20 mm,垂直度偏差<1/200。桩机就位后,钻头校正对中,机身垂直度校正合格后开钻;钻进过程中,每10 min再进行一次垂直度校正,以免地基松软导致机身倾斜,进而影响钻杆垂直度,确保桩端中心误差≤150 mm。
针对承压水层,水压较大,易塌孔漏浆,该工程尚未进行降水作业的情况下,采用了预钻孔释压措施,减小了承压水层对孔壁的压力。
钻进过程中严格控制钻速,进尺控制在50~80 cm/钻次,在承压水层及粉砂等易塌孔地层采用少进尺、慢进尺,采用轻压、低挡慢速、稠泥浆的钻进方法。粘土层等可塑地层可适当增加进尺。
3.2 孔底沉渣厚度控制
场区以可塑性粉质粘土及粉土、粉细砂层等地层为主,地下水丰富,且桩间距(3 m)小,成孔过程中易造成塌孔、缩径等事故,终孔过程中易出现沉渣超标现象。施工过程中采取对策,跳孔成孔,膨润土制浆护壁,压缩待浇筑时间等。在成孔结束时,及时复测孔深(旋挖桩成孔不会残留孔底沉渣),当下钢筋笼、砼导管完工时,再进行孔深复测,当沉渣厚度≤500 mm时,方可开盘浇筑砼(砼下冲可将孔底沉渣冲起),当沉渣厚度>500 mm时,需将导管、钢筋笼拔起,用机械重新扫孔清渣。重复上述工序、直至达标。
3.3 钢筋笼位置
本项目采用全桩配筋,有效解决了浮笼问题;通过配置2根吊筋,吊筋长度以笼体上口加强筋至护筒上口距离为准,有效控制笼体顶端高程;通过设置笼体保护筋,以限制笼体与孔壁土层之间的有效距离。通过上述技术措施,以最大努力确保技术指标达标。
3.4 砼质量控制
桩体砼设计标号C30,在阜阳市无标准指标,为确定质量,地方习惯性做法是提高一个级别来保证水下砼强度,塌落度采用200~240 mm,灌注时间控制在3 h以内。第一次预灌注量≮2 m3,灌注中导管提拔以下埋4~6 m为宜,适时测绳监控,以防止断桩或埋管事故发生。
3.5 砼桩顶面标高的控制
空桩段过长,用目测无法观察到桩顶标高,采用测绳控制时由于桩顶浮浆影响,测锤容易坠入浮浆中,混凝土的浇筑高度不易掌控,因此采取比桩顶标高超灌1.5 m深砼,并制作简易钢筋漏斗进行砼料取样控制。
3.6 施工监控
鉴于施工过程中影响桩基质量节点多的原因,项目部除常规对施工作业人员进行技术交底、上岗培训外,还成立以项目总工挂帅、质检员、测量员、技术员为一套管理班子,实施全方位跟进指导、监控,及时处理,预控质量事故,使桩基施工得以顺利进行。
4 工期的保证措施
本项目最显著的特点是场地狭小、工期短,为确保按期完成,采取了如下措施,有效地解决了工期问题。
4.1 合理安排施工孔位
为减少相邻孔施工影响,项目部认真分析施工条件,确定孔位施工顺序,并通过初期施工进行校验。通过有效控制,圆满地解决了桩间施工的相互影响。
4.2 空桩对施工安全的影响
本场地空桩较深,且桩端浮浆对作业面影响较大,为避免上部空桩段塌孔,在成桩后进行跳打其他钻孔,待原桩内泥浆沉淀检测后进行二次循环使用,用泥浆泵抽出空桩段泥浆,再回填干土、压实、铺垫钢板等,以达到快速施工的目标并保证设备人员施工安全。
4.3 雨天施工措施
本工程施工正值当地雨季,场区地层遇水易成软泥。为保证工期,除特大暴雨需临时停工外,小雨天气未停止施工,这对重型机械施工、交通、场地安全影响极大。为解决这一难题,项目部采取的措施为:组织足够的设备、人员对道路、场区进行泥浆、墟土清除,并回填建筑垃圾、碎石进行压实处理,作业面加铺钢板,以保证运输及设备工作安全;特殊地质则配合砼输送泵进行施工,避免了雨天对工期的影响。
4.4 设备保证措施
为保证工期,本项目原定3台旋挖机进行施工,项目部特别组织了5台旋挖机进场施工,避免了因设备检修对施工进度的影响。
4.5 协作单位的支持
除甲方、监理单位精心策划,支持解决方案外,还得到了土方单位的鼎力相助。因场地狭小,土方单位在监理单位的细心安排下,及时清除施工弃土,有效地支持了基础桩施工。
5 结语
经过精心组织、精心施工,克服一切困难,顺利地完成了阜阳华纺新天地工程基础桩的施工任务。本工程钻孔灌注桩利用旋挖钻机成孔,成孔速度快,钻孔质量可靠,能耗小,施工成本低。经对完成的468根桩进行小应变及静载荷试验检测,均满足设计要求,对含超长空桩灌注桩的施工具有良好的借鉴意义。