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基于PLC的岚山港矿石输送控制系统设计及应用

2018-01-29王洋陈霄李剑飞王虎军

科技资讯 2018年22期
关键词:供配电系统监控系统变频器

王洋 陈霄 李剑飞 王虎军

摘 要:从管带机驱动装置、供配电系统、监控系统组成、控制逻辑、保护元件动作要求和数据监控等方面,介绍了一种基于PLC的管带机监控系统。管带机PLC控制系统设计采用SIEMENS S7 300系列产品,配置相应的IO模块及通讯模块,采用环形网络,以光纤连接所有转载站及中控室。投产后管带机控制系统运行稳定、可靠、高效,有效地降低了粉尘污染,取得了生产、环境保护的双赢局面。

关键词:管带机 供配电系统 监控系统 PLC 变频器

中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)08(a)-0052-02

1 管带机简介、项目概况

管状带式输送机(以下简称管带机)由日本JPC公司于1964年提出,20世纪70年代末进入实际应用阶段,并通过应用实践,已基本形成了设计理论和产品系列。根据日照钢厂项目的规划,需要从日照岚山港运输铁矿石,为降低成本从而建设一条由斗轮机、平皮带、全密封圆管带式输送机构成的输送线,该项目是由ZT1、ZT2、T1、T2、T3、T4转载站和之间串联的管带式输送机组成,其中ZT1、ZT2、T1转载站在岚山港港区内,T2、T3转载站建设于沿海公路旁,TC4转载站在日照钢铁厂区内,矿石从斗轮机经由ZT1、ZT2、T1、T2、T3、T4转载站顺序,运输至日照钢铁如图1所示。

2 供配电系统介绍

2.1 ZT1转运站

设置在201A头部与202A尾部附近。10kV进线开关柜2面(双路切换互为备用),10kV出线柜3面(其中1面到0.69kV变压器,1面到0.4kV变压器),变频器变压器1台(容量为2500kVA),电力变压器1台(容量为500kVA)。

2.2 T1转运站

设置在203A头部与C2A尾部附近。10kV进线开关柜2面(双路切换互为备用),10kV出线柜2面(其中1面到0.69kV变压器,1面到0.4kV变压器),变频器变压器1台(容量为3900kVA),电力变压器1台(容量为400kVA)。

2.3 T2转运站

设置在C2A头部与C3A尾部附近。10kV进线开关柜2面(双路切换互为备用),10kV出线柜2面(其中1面到0.69kV变压器,1面到0.4kV变压器),变频器变压器1台(容量为6500kVA),电力变压器1台(容量为630kVA)。

2.4 T3转运站

设置在C3A头部与C4A尾部附近。10kV进线开关柜2面(双路切换互为备用),10kV出线柜2面(其中1面到0.69kV变压器,1面到0.4kV变压器),变频器变压器1台(容量为4900kVA),电力变压器1台(容量为630kVA)。

2.5 T4转运站

设置在C4A头部附近。10kV进线开关柜2面(双路切换互为备用),10kV出线柜2面(其中1面到0.69kV变压器,1面到0.4kV变压器),变频器变压器1台(容量为4900kVA),电力变压器1台(容量为630kVA)。

3 控制系统介绍

3.1 管带机控制系统控制逻辑

本控制系统采用逆料流启动,顺料流停机的控制逻辑,按照C4A、C3A、C2A、203A、202A、201A的启动顺序逐步、单条启动;按照201A、202A、203A、C2A、C3A、C4A的停机顺序逐步、单条停止。

皮带之间有相应闭锁关系(上下游皮带启动顺序等),单条皮带系统也有相应闭锁关系(启动条件判断等)。

⑴单机启动过程。

①集控下发启动命令,沿线声光报警装置动作,提示开机。

②PLC向头部主变频器发出头部主电机启动信号,电机开始励磁。

③头部从变频器接收主变频器数据,下发启动信号,电机开始励磁。

④PLC向尾部变频器发出尾部电机启动信号,电机开始励磁。

⑤集控下发主电机运行速度,启动速度为全速的5%。

⑥头部从变频器接收主变频器数据,跟随启动提速至全速5%。

⑦经延时,PLC向尾部变频器发出全速5%信号,电机开始旋转。

⑧待整条管带机以5%运行正常后,可以提速。

⑨可一次提速至100%,也可分步完成。

⑩所有皮带按照逆料流开机顺序启动完毕,则矿石输送系统启动成功,具备运料状态。

(2)正常停机。

①集控下发停机信号给所有子站PLC。

②二类故障信号。

③矿石输送系统整体降速至5%。

④按照顺料流停机顺序,逐个皮带速度将至0%。

⑤系统内所有皮带都停机,则矿石输送系统停机成功。

(3)紧急事故停机。

①集控给出紧急事故停机信号。

②一类故障信号。

③变频器响应急停,瞬时降速直至停机。

3.2 管带机保护元件动作要求

(1)管带机上保护元件。

(2)皮带轻度跑偏,PLC只报警但不停机,运行人员应及时检查;管带机上其他保护元件动作时,PLC报警同时均发出停机指令。

3.3 管带机数据监控

(1)相关的电气量经变频器以通讯形式送PLC,程序中设定相应的电气保护定值,实现对重要设备的保护,同时上位监控画面也显示相同数据,过高、过低都会产生报警。

(2)各电机、减速机均设有Pt100铂电阻,由PLC温度模块接收温度值输入。接近温度最大值时应报警,超过温度最大值停机检查。

(3)电机上装有测速编码器,PLC控制系统接收电机转速,根据实际情况集控可选择开环或闭环控制,并下发不同的频率实现调速。

(4)变频器的进线电流、电压、母线电流、母线电压、出线电压、出线电流等与运行相关的数据,经PLC上传至上位监控系统,除相应保护之外,还为运行人员对于提高效率的分析、决策提供数据支撑。

(5)上位监控系统能实现数据采集和处理、输送带控制系统实时动态运行屏幕显示、事件顺序记录、事故处理、记录、工业电视監视、系统设备运行维护管理、软件开发及培训的功能。

4 结语

在日照港岚山港区南作业区矿石输送系统工程中,管带机输送铁矿石试运行一次性成功。投产后管带机控制系统运行稳定、可靠、高效,不仅实现了日照钢厂、岚山港的整体协作运营,还有效降低了粉尘污染,取得了生产、环境保护的双赢局面。

参考文献

[1] 龚欣荣.管状带式输送机简介[J].矿山机械,2000(8):43-46.

[2] 谭泽林.下运矿石胶带输送机控制系统选型与应用[J].中国矿山工程,2018,47(2):52-55.

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