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连退机组入口段穿带跑偏量优化控制

2018-01-24汤伟

中国设备工程 2018年1期
关键词:辊子卷筒入口

汤伟

(攀钢西昌钢钒有限公司板材厂,四川 凉山 615000)

在带钢连续生产线中,由于板形偏差和设备安装的误差,致使带钢在运行过程中出现跑偏,影响着生产节奏。特别是随着工艺设备的改进、机组速度逐年的提高, 使带钢无故障运送是很困难的。为了打破带钢跑偏对生产的制约,保障带钢快速连续生产,就必须对带钢运送的跑偏原因进行研究、分析,采取适当的方法,对跑偏原因进行分类与控制。

1 带钢跑偏分析

带钢厚薄不均、辊子几何尺寸误差、带钢运送过程中出现的各种扰动等原因,都会引起带钢跑偏。带钢跑偏的原因主要有以下几种。

1.1 带钢断面厚薄不均

带钢两边厚薄不均,引起带钢镰刀弯,致使带钢在辊子上运行时,产生干扰,引起跑偏。

镰刀弯引起的带钢跑偏,跑偏量与镰刀弯的程度、张力大小、运送辊间距有关。

1.2 辊子几何尺寸误差

辊子在长期运行中,由于单边磨损大而呈锥形。锥形辊使带钢张力分布不均,从而引起带钢跑偏。

1.3 运送辊轴向不平行

带钢在运送过程中,总是要求与辊子成直角的趋势,由于运送辊不平行,导致带钢跑偏,如图1所示。

图1 带钢在两个互不平行的辊面上运送

跑偏量f,带钢在运送辊之间的悬空长度L,两辊夹角a,存在以下关系:

f=L·sina

引起带钢跑偏原因很多,比如辊面质量、夹送辊两端压力不均匀、运行中侧向气流影响,来料边缘参差不齐,张力波动等。在实际生产中,我们要结合实际问题分析带钢跑偏原因,综合运用纠偏措施,保证生产稳定运行。

2 实际运用

西昌板材厂2#连退机组入口段上通道穿带过程中,带钢从开卷机→1#夹送辊→1#切头剪辅助夹送辊→切头剪穿带过程。

2.1 存在的问题

第一,钢卷在穿带过程中,1#夹送辊压住带钢后,带钢开始出现约5mm的跑偏,待过了纠偏检测装置后,显示跑偏量达20mm,随即开卷机开始纠偏,但带钢在1#夹送辊处出现了轻微扭曲的现象。

第二,带钢带头到切头剪辅助夹送辊向前驱动剪切带头过程中,带头向操作侧逐步跑偏,跑偏量达30~40mm,此时开卷机纠偏系统不能将其纠到机组中心线处。

第三,带头经过1#转向夹送辊再穿到焊机入口夹钳时,超出焊机P.A.D夹钳调节范围,P.A.D不能完全将带钢调整到机组中心线,致使带钢带头与前带钢带尾出现错位,造成后续运行中带钢跑偏,需剪切后重新焊接,甚至造成上通道无法使用而引起单开卷或停机,严重影响了生产进度。

2.2 整改措施

通过对上通道穿带过程的跑偏量进行分析,进行技术改造,采取优化开卷机和夹送辊及程序等手段,攻克了影响生产节奏和质量的技术难题,具体情况如下。

2.2.1 开卷机卷筒调整

通过对上通道穿带过程的跑偏量进行分析,开卷机穿带过1#支撑辊后,其纠偏装置的检查元件对跑偏量进行反馈控制,该纠偏属于比例控制纠偏装置的结构模型,根据纠偏能力公式:C=L×sinβ,可知β=arcsin(C/L),经过测量得知C=40mm,L=16000mm,则β=0.143°。经过分析后,需要开卷机的卷筒操作侧方向提高β=0.143°的高度(如图2),即开卷机的卷筒长度L1=3060mm,将卷筒操作侧方向需垫高7.6mm后,检查得到开卷机的水平为+0.03mm/m。

表1 CAL2连退机组入口段辊子检测调整表

图2 开卷机卷筒调节示意图

2.2.2 上卷定位优化

对上卷小车上卷的中心进行重新定位,通过比对上卷小车上卷时钢卷中心与卷筒中心的间距L=6850,如图3所示,进而优化参数L+△1或L-△2来进行优化,最终优化后,选择△1=10mm,即L'=L+△1=6860mm。

图3 1#开卷机上卷小车定位示意图

2.2.3 转向辊和压辊调整

对入口段上通道的转向辊和压辊及1#张力辊和压辊等进行检测和调整,见表1。

2.2.4 穿带和甩尾程序优化

对上通道穿带时和甩尾时,压辊压下的控制逻辑、压下情况进行程序优化,相关情况如下:在入口段带钢穿带和甩尾顺控中,夹送辊在穿带甩尾过程中压下,由于种种原因导致带钢甩尾过程中跑偏。原穿带时,带钢经过1#夹送辊压下后到切头剪辅助夹送辊压下后开始剪切,优化为带钢穿过1#夹送辊到切头剪辅助夹送辊压下后,开始剪切时,将1#夹送辊抬起,由开卷机和切头剪辅助夹送辊驱动来剪切带头。原甩尾时,1#夹送辊、切头剪辅助夹送辊、1#转向夹送辊同时压下,优化为1#夹送辊压下后,1#转向夹送辊再压下,待剪切时,切头剪辅助夹送辊压下后,1#夹送辊抬起,见图4。

图4 优化后程序逻辑控制图

2.2.5 攻关前后主要技术性能指标对比

通过机械、电气密切配合,共同完成了该技术攻关项目,通过投入生产使用观察,上通道穿带到切头剪剪切时,带头跑偏量≤10mm(改造前为30~40mm),甩尾跑偏量也得到了控制,P.A.D夹钳始终在其调节范围内,满足生产要求,且机组成材率由原来95.6%提高到96.2%。

3 结语

在现代化带钢轧制线上,带钢对中运行是保证机组高效率作业的关键因素。结合实际,通过对带钢跑偏的原因进行分析,合理选择纠偏装置,同时进行技术改造,优化程序等手段,不仅确保了生产稳定运行,而且还保障了设备功能精度的投用,减少了因跑偏造成的上通道停机或单开卷故障,提高了成材率及现场操作人员的安全系数。

[1]松林.带钢自动对中纠偏控制系统(CPC/EPC)的调整[J]. 昆钢科技,2007,(1):18-21.

[2]安利娟.冷轧带钢CPC电液伺服控制系统[J]. 电气传动,2007,37(1):58-60.

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