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金陵河橡胶坝充气系统存在问题及改造方案比选

2018-01-15梁海宏

陕西水利 2017年6期
关键词:坝袋橡胶坝鼓风机

梁海宏

(陕西省宝鸡市渭河拦河闸工程管理处,陕西 宝鸡 721000)

0 前言

金陵河橡胶坝位于宝鸡市渭河一级支流金陵河金陵二桥上游60m处。距渭河交汇处535m,距渭河拦河闸约1100m,河道平均比降4.34‰,流域面积427.1 km2,由于工程建设场地限制,金陵河橡胶坝采用充气式橡胶坝袋,坝高3m,坝顶高程587.40m,坝长170m分两个坝段,坝袋单宽容积为8.03m3/m,总容积1365.83m3。坝两端堵头与坝墩翼墙间止水通过充胀挤压止水。设计充气时间为1.6 h,排气时间为2.5 h。工程建成后可形成宽175 m,长785.5 m,9.38万m2的景观水面,回水至宝十桥下,形成库容15.48万m3。

工程防洪标准按十年一遇洪水标准设计,相应流量680 m3/s,按 50年一遇洪水标准校核,相应流量1010m3/s。坝址处百年一遇洪峰流量1290m3/s,百年一遇洪水位587.37m。

宝鸡市金陵河橡胶坝经过多年的运行情况,存在气坝塌坝时间延长的问题。本文就金陵河橡胶坝运行过程中存在的问题及改进措施进行探讨。

1 金陵河橡胶坝运行现状

金陵河橡胶坝充气系统是由两组罗茨压力鼓风机并联供气,也可单机运行。充气时,关闭1、2、3、4、号阀门,开启5号阀门,启动鼓风机,输出气体经过管道到达储气筒,形成一定压力后,开启1号、2号阀门使气体传输至坝袋内,达到所需压力时,关闭1、2、5号阀门,停止充气。排气时,打开储气筒3号或4号排气阀,使坝袋内气体通过储气筒排气管道自动排出。见图1。

2 存在问题

(1)根据塌升坝数据发现,升坝时间可以按照设计时间1.6 h达到坝袋所需压力,而塌坝时,水头水压造成坝段中间出现凹槽,水流从坝段中间下泄,局部流量加大对下游形成集中冲刷,坝袋两端气体不能及时排出,自然塌坝需2.5 h。

(2)经过多年运行,充气管道内存在冷凝水,减小了充排气管的有效断面积,自然排气不畅,塌坝时间大大延长。

(3)上游流域雨情水情预报设施配套不全,预报时间短、不及时,十年一遇洪水从县功报汛点到达橡胶坝前,洪峰到达时间约1.5 h,而接到汛情,自然塌坝,时间远不能满足防汛要求。

图1 充气系统示意图

3 改造方案比选

为了缩短塌坝时间,及时排空坝袋内气体,提出两种改进方案,见表1。

方案一:为了解决因管内冷凝水堵塞过气断面的问题,需要在充气管道底部增加侧向排空管,排空管与充气管道连接,在排空管管道上增加鼓风机,开启鼓风机强制抽排,抽出冷凝水,解决管道内冷凝水堵塞过气断面的问题。但这一方案存在两个问题:一是管道系统埋设于砼坝底板内,在坝地板基础下,不可能开挖增加排空管;二是机房内没有预留新增鼓风机位置,场地布置不允许,且这一方案技术上不合理,而且会加大投资,经济上不可行。

表1 陵河橡胶坝强排系统方案选择比较表

方案二:利用现有的管道系统,在储气筒上加装管道,管道上安装6号阀门,使之与鼓风机进气管相连,连接口与空气滤清器之间安装7号阀门,在5号阀门前设一管道安装8号阀门,抽排时关闭 3、4、5、7 号阀门,开启 1、2、6、8 号阀门,使原来充排气系统逆向运行,在不增加排空管和鼓风机的情况下,通过阀门控制的运行操作,解决了气坝的强排问题。达到了预期的效果。强排系统图见图2。

通过对两种方案的施工条件、施工环境和投资费用比较,方案二施工简单,技术上合理,费用低,决定按照方案二实施改进,即利用工程现有管道增设排气管道并加装阀门。

4 结语

经过运行,利用改进系统塌坝,1.5 h坝袋就可完全塌平。大大提高了塌坝速度,为处置汛情赢得了时间。符合防汛预案的要求,从接到上游汛情,进行塌坝,水头到达坝前时,全面完成塌坝清库工作,不阻洪、不碍洪,减少了坝袋所受的冲击和挂擦磨损,提高了坝袋使用寿命,保证安全行洪。我们把这个由自然排气技术改进为机械排气的系统称为强排系统,此系统节约了投资,缩短了塌坝时间,更便于今后运行管理,是一次较为成功的技术改进。

图2 强排系统示意图

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