APP下载

M701F4燃气轮机组不同控制模式下的经济性分析

2018-01-06陈昭

综合智慧能源 2017年12期
关键词:温控调频机组

陈昭

(杭州华电江东热电有限公司,杭州 310000)

M701F4燃气轮机组不同控制模式下的经济性分析

陈昭

(杭州华电江东热电有限公司,杭州 310000)

为使M701F4燃气-蒸汽联合循环发电机组在高负荷运行时获得最大的经济效益,将机组置于几种不同控制模式下稳定运行,对发电气耗、厂用电等数据进行统计、分析,结合一次调频的要求与考核,对温控和非温控模式下的综合经济效益进行量化对比,得出转速控制(贴近温控)模式的最优运行方式,可为同类型机组运行方式的选择提供参考。

M701F4燃气轮机;发电气耗;转速控制模式;温度控制模式;一次调频

0 引言

目前,三菱M701F4燃气-蒸汽联合循环发电机组在高负荷下进入温度控制模式时,升负荷裕量接近0,降负荷速率也非常缓慢,无法满足电网对一次调频性能的要求。根据机组特性,负荷越低效率也越低,因此,为了满足一次调频功能且尽量提高机组效率,高负荷段一般将燃机负荷控制在温控负荷以下一定区间,使机组脱离温控模式运行,从而保证调节性能,保障电网安全。但该种模式与温控模式之间的经济效益差距并没有量化对比,鉴于此,2017年夏季,对某电厂#2机组运行状态进行适当调整,在大量运行数据的基础上进行综合经济效益对比。

1 运行控制模式及试验

1.1 机组控制模式

根据三菱公司的设计,机组在稳定负荷区间运行时,可投入功率控制(Load Limit)或转速控制(Governor)方式对机组负荷进行控制,转速控制为有差调节,功率控制为无差调节[1],转速控制的负荷响应速率大于功率控制,满足电网对机组一次调频性能的要求。而当叶片通道温度(BPT)或燃机排气温度(EXT)超过温控基准线时,机组会自动进入温控模式,此时,机组升负荷被限制,降负荷也需先待以上温度缓慢下降至温控线以下、燃机脱离温控模式后才能下降,过程比较缓慢,无法满足一次调频性能要求[2]。

1.2 试验统计

在不同日期及不同时间段对#2机组进行工况调整,对相关数据进行统计、对比。

1.2.1 试验1

2017年7月28日,对运行中的#2机组(未抽汽供热)进行工况调整。分别在14:00—14:05,14:39—14:53,将机组置于不同负荷及控制模式,并对相关数据进行统计并计算气耗,统计数据见表1。由表1可以看出,在热值、大气温度等外部因素无明显变化的情况下,机组温控与转速控制(贴近温控)模式下的气耗差为0.000 261 5 m3/(kW·h)(负荷差为-16.93 MW)。

表1 试验1数据

注:试验时间内各项参数处于稳定状态;本文数据均为:每10 s取1个数据点,一个时间段内所有数据剔除10%最高数据点和10%最低数据点,剩余数据取平均数。

1.2.2 试验2

2017年8月2日,对#2机组(抽汽供热)进行工况调整。分别在13:00—14:00,14:00—15:00,15:00—16:00将机组置于不同负荷及控制模式,并对相关数据进行统计、计算,见表2。由表2可知:工况稳定时,机组温控与2次转速控制(贴近温控)模式下的最大气耗差为0.000 547 7 m3/(kW·h)(负荷差为-9.50 MW);未进入温控模式时,2个不同负荷下(负荷差为 -0.05 MW)发电气耗差为0.000 020 1 m3/(kW·h)。

表2 试验2数据

表3 试验3数据

表4 2种控制模式数据对比

1.2.3 试验3

2017年8月11日,对#2机组(抽汽供热)进行工况调整。分别在12:47—13:24,13:53—14:30,14:30—15:30,16:20—17:20将机组置于不同负荷及控制模式,并对相关数据进行统计、计算,见表3。由表3可知:工况稳定时,机组温控与3次转速控制(贴近温控)模式下的最大气耗差为0.000 639 4 m3/(kW·h)(负荷差为-6.95 MW);未进入温控模式时,3个不同负荷下的最大发电气耗差为0.000 229 6 m3/(kW·h)(负荷差为-4.26 MW)。

1.3 试验分析

1.3.1 温控与非温控模式的对比分析

将以上试验的负荷差与气耗差及参与差值计算的对应负荷、气耗列成表4,由表4可知,温控模式气耗较低,而不同次试验间的气耗差异无明显规律(受环境、热值、真空度等影响)。长期运行表明,因工况不同,进入温控模式的负荷点有所不同,进入温控模式后,负荷可缓慢上升的幅度也有所不同。以上数次试验中,2种控制模式的最大负荷差为16.93 MW(该差值比经验值略大),最大气耗差为0.000 639 4 m3/(kW·h)。

1.3.2 非温控模式之间的对比分析

将试验2,3中转速控制(贴近温控)模式下发电气耗及负荷进行对比,见表5。由表5可知,机组同一启停日期内,在非温控模式下高负荷运行时,负荷越贴近温控模式负荷,气耗越低。

表5 转速控制(贴近温控)模式数据对比

2 经济性分析

2.1 2种控制模式下的生产及检修费用对比

根据试验数据与运行经验,对机组长期处于温控或转速控制(贴近温控)模式下的实际运行小时数(AOH)及两者的差值进行计算,对AOH差引起的检修费用差和厂用电差以及长期处于2种不同控制模式引起的气耗差进行计算分析。

按机组历年月均发电量1亿kW·h计,在忽略启停机过程(不影响此次分析)的情况下,根据试验中温控模式的最高负荷399.25 MW计算,每月需运行250.5 h;按试验中转速控制(贴近温控)模式的最低负荷382.32 MW计算,每月需运行261.6 h。负荷差为16.93 MW,每月机组AOH差为11.1 h。

(1)检修费用差。燃机检修周期一般根据机组AOH计算,当机组AOH达12 000 h时进行C修(费用约500万元),达24 000 h时进行T修(费用约1 000万元),达48 000 h时进行M修(费用约3 000万元),1个大修周期内共需检修费用5 000万元,折合每小时检修费用0.104万元。根据2种不同模式下机组每月产生AOH差为11.1 h计算,检修费用差为1.15万元。

(2)厂用电费用差。负荷393.04 MW时每小时厂用电量为7.833 MW·h,停机时每小时厂用电量为2.257 MW·h,每小时差5.576 MW·h。根据2种不同模式下机组每月产生AOH差为11.1 h计算,厂用电量每月相差61.9 MW·h。按上网电价0.52元/(kW·h)计算,厂用电费用差为3.22万元。

(3)气耗费用差。按试验中2种模式最大气耗差0.000 639 4 m3/(kW·h)、月发电量1亿kW·h计算,月消耗天然气量的差值为63 940 m3。按气价2.31元/m3计算,气耗费用差为14.77万元。

以上各项指标差值总和为:1.15+3.22+14.77=19.14(万元)。

2.2 2种控制模式下的电网考核费用

长期运行表明,在非温控模式下,机组一次调频性能合格,免于考核。在温控模式下运行,根据《华东区域发电厂并网运行管理》的规定,涉及一次调频性能考核有正确动作率和性能2项。

(1)一次调频正确动作率考核。根据规定,对于一次调频月正确动作率小于80%的机组,每月考核电量为

Q1=(80%-λ)Ptα,

式中:Q1为一次调频正确动作率考核电量;λ为机组一次调频月正确动作率;P为机组额定容量,MW;t为考核时间,1 h;α为一次调频考核系数,取值1。

#2机组额定容量为480 MW,在全程温控模式下运行时,负荷无调整裕量,一次调频月正确动作率接近0%。因此,Q1=(80%-0%)×480×1×1=384 (MW·h)。

(2)一次调频性能考核。根据规定,以每月机组一次调频效果的算术平均值D作为机组一次调频性能指标,对月平均D值小于60%的机组进行考核,每月考核电量为

式中:Q2为一次调频性能考核电量;Qi为第i次一次调频理论计算积分电量;Qs为第i次一次调频实际计算积分电量。

机组全程在温控模式下运行时,Qs接近0,因此被考核量为

统计计算2017年5—7月一次调频动作次数与#2机组运行小时,得出运行时一次调频平均动作频率为4.9 次/h,每次动作的理论计算积分电量平均值为16 (kW·h)/次。按每月进温控运行250.5 h计算,Q2=0.1×250.5×4.9×60%×16=1 178 (kW·h)。

由此可得,总考核电量为:Q1+Q2=385.178 MW·h,按上网电价0.52 元/(kW·h)计,为20.03万元。

2.3 效益对比

综合以上计算,#2机组转速控制(贴近温控)模式下运行的经济效益略优于满负荷温控模式,效益差额为0.89万元。

3 结论

在夏季工况下,通过分析计算可得以下结论:#2机组在转速控制(贴近温控)模式下运行的经济性略优于温控模式;在转速控制(贴近温控)模式下,机组负荷越接近温控负荷,发电气耗表现越优。

机组一次调频是保障电网安全的重要手段。华东电网已逐步形成特高压大受端电网,而特高压直流闭锁故障时有发生,给电网安全带来较大风险,几次故障显示,全网机组一次调频性能不能很好地满足新的要求,频率跌幅超出预期。因此,电网对机组一次调频性能的要求必将越来越高,考核力度必然会越来越大。在现行的电网“两个细则”制度下,牺牲一次调频性能、将燃机置于满负荷温控模式以取得更优发电气耗的方法,在电网安全与机组综合经济效益方面皆不可取。发电企业应密切关注电网要求和“两个细则”制度的新动向,特别应关注电网关于一次调频性能考核的计算方法和系数的调整,在保障一次调频性能的前提下,适当调整机组运行工况,以取得最佳效益。

[1]潘蕾.重型燃气轮机发电系统一次调频控制策略及电网调度的仿真研究[J].汽轮机技术,2003,45(6):368-371.

[2]宣晓华.特高压受端电网直流闭锁故障下机组一次调频性能分析[J].中国电力,2016,49(11):140-144.

TK 477

A

1674-1951(2017)12-0021-03

2017-09-07;

2017-11-03

(本文责编:刘芳)

陈昭(1986—),男,浙江浦江人,工程师,从事火力发电机组的调试、维护及专业技术管理工作(E-mail:260649102@qq.com)。

猜你喜欢

温控调频机组
双馈式可变速抽水蓄能机组运行控制
基于小型化的功放单元和温控箱结构及散热设计
热连轧机组粗轧机精度控制
考虑频率二次跌落抑制的风火联合一次调频控制
660MW亚临界机组清洁疏水系统节能改造
异地调频主备发射自动切换的思考与实践
高速公路调频同步广播的应用
光学微球腔温控封装平台设计方法
一种一阶延迟惯性环节温控系统优化设计方法
调频引信中噪声调幅干扰的自适应抑制