稠油井机械找漏堵水技术研究与应用
2018-01-02刘冬雷
刘冬雷
摘 要:目前曙光油田开发至中后期,稠油、超稠油区块,随着吞吐轮数的增加,油井套管破漏、变形、热力补偿器漏失造成油井高含水的问题日益突出。在原有找漏堵水技术的基础上,针对油井的不同井况、不同出水位置,研究并形成较为完善的油井找漏堵水配套技术,大大提高了找漏效率及堵水的成功率,有效缓解了出水矛盾,恢复了油井产能。
关键词:稠油;找漏;堵水;曙光油田
引言
曙光油田地质条件复杂,具有多断裂、多断块、多套含油层系、多种油藏类型、多种油品性质、油水关系复杂的特点。目前油田开发至中后期,稀油区块已经进入“双高”的开发后期,层间、层内矛盾突出,高渗透层水淹严重而高含水的井成逐年上升的趋势。稠油、超稠油区块,随着吞吐轮数的增加,油井套管破漏、变形、热力补偿器漏失造成油井高含水的问题日益突出。漏失井一旦出水,含水就会迅速升高,导致油井产量下降、油藏储量损失、设备损耗加大、使得采油成本增加,明确漏点个数及具体位置,并采取合适机械封堵措施,是解决套管漏失、出水,提高原油采收率的主要方式。如何精准找到套管漏点并进行封堵,如何提高堵水成功率,使闲置的油藏储量得到有效动用,是我们迫切需要研究的课题。
1存在问题分析
1.1油井出水原因分析
研究认识油水分布规律和出水类型是治理油井出水的前提。按照不同的出水原因和不同的出水水源,超稠油油井出水可分为顶水下窜、底水上窜、边水入侵、管外窜槽、解释油层出水等类型,油井出水主要受油藏因素和工程因素。
1.2机械找堵水现状及存在的问题
油井找漏堵水技术是一项较为成熟的技术,是治理出水的重要手段,但在现场应用中仍存在着工艺及配套工具不完善等局限性,主要体现在以下两方面:
(1)随着机械堵水技术不断发展,目前已形成常规机械堵水,找堵水一次管柱、超稠油可掺洗式机械堵水、套变井机械堵水等系列堵水配套技术,有效缓解出水矛盾。但针对部分井况复杂及出水层位认识不清的油井,现有技术仍存在一定的局限性。
(2)目前因套坏进行大修、侧钻下入Φ127mm套管恢复生产油井增多,多轮吞吐后悬挂器及附近套管易破漏造成顶水下窜,导致油井高含水。通常采用Y111-102封隔器和Y221-102封隔器组合,封堵漏点与油层顶界环空。但超稠油井堵水后,油套环空被封隔器隔离,无法进行掺稀油降粘生产,只能下空心桿进行电加热生产,造成采油成本的升高,且不能进行洗井、测试等常规辅助生产措施,在生产管理等方面存在较多的困难。
2 主要研究内容
在原有找漏堵水技术的基础上,针对油井的不同井况、不同出水位置,经过自主研发和持续改进,形成较为完善的油井找漏堵水配套技术,大大提高了找漏精度、效率及堵水的成功率,有效缓解了出水矛盾,恢复了油井产能。
2.1 研制套变井找漏管柱
针对曙光油田兴隆台超稠油的不断开发,油井频繁注汽,多轮蒸汽吞吐后套坏比较严重,容易在水层附近发生套管破漏出水,造成油井大量出水,并向油层倒灌,使油井无法正常生产。油井由于套管的变形缩径后,常规井下工具无法通过,使得大量高含水油井无法实施机械堵水工艺措施,严重影响该类油井的采收率。研究外径小、不带卡瓦的小直径堵水封隔器,通过套变位置到达出水位置以下对漏点进行封堵,实现套变出水井的机械堵水,延长套管变形出水井的生产寿命,提高套变油井生产时率和开发效果。
为了满足套变井机械堵水管柱的需要,使用的封隔器必须满足具有较小的外径(能通过138mm变形)同时对Φ177.8mm套管进行封堵。针对以上情况,配套的耐温150℃的套变井Y341液压封隔器,该封隔器外径仅为Φ133 mm满足现场通过套变缩径大于138mm要求。
2.2研究和改进机械堵水管柱
组合套管井悬挂器位置出水通常使用的是常规机械堵水的治理办法。即采用Y111-102封隔器和Y221-102封隔器组合,封堵漏点与油层顶界环空。该类堵水工艺管柱堵水后,油套环空被封隔器隔离,无法进行掺稀油降粘生产,因超稠油原油粘度高,只能下空心杆进行电加热生产,造成采油成本的升高,且不能进行洗井、测试等常规辅助生产措施,在生产管理等方面存在较多的困难。针对这一问题,研制了一系列配套工具,形成双层管柱结构,创新使用大小封隔器组合封堵漏点,建立新的循环通道,解决了超稠油小井眼常规机械堵水后无法掺稀油、洗井等生产难题。
3 现场应用情况
两年来,油井找漏技术现场实施66井次,油井堵水技术现场实施82井次,累计产油5.07万吨,油藏储量得到了有效动用。与措施前对比增油4.15万吨,降低无效产水10.6万方,取得良好措施效果。
典型井例:杜80-36-52:该井措施前含水高,水性为顶水。因油层上部套管在860m处存在最小直径为φ147mm的缩径变形,故采用套变井找漏管柱实施找漏,确定漏点在880-882m后,连续实施套变井机械堵水措施,均取得显著效果,平均含水下降20%。
4 结论
(1)该技术解决了找漏、堵水诸多难题,实现了精准找漏、精确封堵,节约了作业成本,有效缓解了油井出水的矛盾,恢复了油井的产能。
(2)该技术通过自主研发和持续改进,实现了机械找漏、堵水工艺的进一步完善与发展,且投入小,见效快,对油井稳油控水、实现油田持续稳产开发意义深远。
参考文献:
[1]李海波,孙国辉.提高机械堵水的堵水成功率[J].中国石油和化工标准与质量,2012,33(15):219-219.
[2]张义萍.机械找堵水技术在锦州油田的应用与改进[J].内蒙古石油化工,2013,39 (14):99-100.