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工业锅炉综合除氧节能技术改造与管理

2018-01-02李明伟张黎林

设备管理与维修 2017年5期
关键词:制丝除氧器工业锅炉

李明伟,张黎林

(河南中烟黄金叶生产制造中心,河南郑州 450000)

工业锅炉综合除氧节能技术改造与管理

李明伟,张黎林

(河南中烟黄金叶生产制造中心,河南郑州 450000)

锅炉是卷烟企业的重要动力设备,而氧腐蚀是锅炉系统最常见、较严重的故障,通过对工业锅炉进行综合除氧节能技术改造,不仅解决了故障问题,也大幅度提高了热效能。

烟草企业;工业锅炉;技术改造

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.07

0 前言

某卷烟厂动力车间4台锅炉是德国生产的HD01-20000燃油燃气蒸汽锅炉,为卷烟厂制丝生产、空调系统和生活供暖供给饱和蒸汽等热能。锅炉给水为软化水,采用热力除氧法对给水进行除氧。热力除氧水温度达到104℃时,除氧水含氧量符合锅炉用水质标准,除氧器始终处于沸腾状态,大量蒸汽随析出氧排放至室外,导致大量的能源被浪费掉,锅炉热力除氧用蒸汽约占锅炉蒸汽的15%,蒸汽浪费高达6%。

1 问题分析

1.1 氧腐蚀的危害

氧腐蚀是锅炉系统最常见也是较严重的腐蚀形态,一般是溃疡型和小孔型的局部腐蚀,一旦形成小孔型腐蚀,则孔内外形成电位差,构成微型腐蚀电池,孔内腐蚀将会越来越严重,若不加以控制,就有穿孔的危险,而且腐蚀产物(铁的氧化物)会随给水进入锅内,沉积或附着在锅炉管壁和受热面上,形成难溶且传热差的铁垢,既浪费燃料,也严重危害锅炉的安全与经济运行。根据国家《工业锅炉水质》标准(GB 1576—2008)规定,蒸发量在>6 t/h的锅炉给水必须除氧,企业可以根据因水、因炉、因地制宜的原则,自行选择有效、经济和简便的除氧方式。

1.2 除氧方式与分析

(1)蒸汽热力除氧运行费用高。热力除氧器的运行温度控制在≥104℃时,才能保证除氧效果的合格,消耗蒸汽约为锅炉蒸汽的15﹪。为了使除氧器内的气体能够顺利地排到大气中,除氧器内须保持着比大气压稍高的压力,一般为0.01 M~0.02 MPa,水温约在104℃时才能达到最佳除氧效果。

(2)热力除氧波动,常常会导致锅炉和管道的局部发生氧腐蚀,属于电化学腐蚀的一种,锅水中的溶解氧具有去极化作用,会使腐蚀加剧。因腐蚀而产生的铁的氧化物可能附着在炉管表面形成铁垢,埋下更严重的安全隐患:若发生热传递不及时,不仅会导致过热现象,还能使炉管发生蠕变甚至发生爆管事故。

2 实施改进

结合卷烟厂锅炉供水系统及余热回收系统的特点,综合热力除氧、药物除氧、抽真空除氧、海绵铁除氧等各种除氧方式的优缺点,拟采用“余热+热力+药物”综合除氧技术,克服单一除氧方式之不足,发挥各种除氧方式之优点,结合锅炉热工系统乏汽等热能回收利用,通过系统思考和综合利用,达到除氧及节能之目的(图1)。

图1 改造后的加药除氧装置

(1)控制除氧器水不沸腾(建议控制在<100℃)的前提下,优先回收余热加热锅炉给水(锅炉尾烟余热、凝结水余热、制丝乏汽余热、抽真空蒸汽余热、制丝车间燃烧炉烟气余热等),在提高余热利用率的同时,利用余热加热,析出部分水中溶解氧,如果水温仍<100℃,采用底部蒸汽加热将水温提高至接近100℃(不沸腾状态),再进一步析出水中溶解氧,100~104℃区间水中含有的溶解余氧,采用环保无毒药物除氧剂再除余氧,做到最大限度地利用余热加热锅炉给水,将蒸汽消耗量降到最低,避免除氧器沸腾状态下,大量蒸汽随析出氧排放至室外的能源浪费。为确保除氧效果,采取多种除氧方式相结合,实现既合理及充分利用余热,辅助药物除氧方式,又达到最佳除氧和节能的效果。

(2)加药除氧装置。加药除氧装置是由加药箱、3个加药泵和控制箱等组成。加药泵可以在手动和自动2种模式下运行,当在手动模式下时,选择对应的启动停止按钮就可以分别启动停止1号加药泵、2号加药泵和3号加药泵。当选择在自动模式下时,1号加药泵、2号加药泵和3号加药泵分别与 1,2,3号除氧泵连锁可同步启停运行。

(3)余热利用项目。已完成的配套综合除氧节能技术的余热利用项目(加热锅炉给水时,锅炉给水温度越高,水中含氧量越低),包括锅炉烟气余热利用、锅炉排污余热利用、蒸汽凝结水回收利用、凝结水闪蒸汽余热利用等已完成,不在赘述。

(4)未来规划。计划或可挖潜利用的余热项目有:制丝车间3台热风炉排烟温度都>200℃,甚至>300℃;制丝车间抽真空回潮蒸汽余热回收利用(目前余热通过冷却塔降温排至室外,不仅造成了浪费,还会造成局部热岛效应);梗丝末端蒸汽乏汽排至排潮间,最终排至室外。如果这些乏汽项目通过加以综合利用,加热锅炉给水,将锅炉给水加热至接近90℃,甚至更高,锅炉热力除氧就可以彻底不用新鲜蒸汽加热,锅炉节能至少>10%,甚至接近15%。

3 取得效果

改造后,根据能源统计,平均每天降低蒸汽使用量>6 t,吨蒸汽成本320元,全年按300 d运行,则全年可节省运行成本58万元。

在现有“余热+热力+药物”综合除氧节能技术应用的基础上,近期节能目标达到锅炉节能6%以上,随着各种配套余热回收项目的实施和完善(如制丝乏汽余热、抽真空蒸汽余热、制丝燃烧炉烟气余热等逐步实施应用),远期目标将>10%。

S43

B

〔编辑 王永洲〕

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