GDX1包装机小盒商标纸单耗影响因素分析及改进研究
2017-12-27吴鹏坤于国锋王琛梁晓丽张文玉郑宏伟马长峰冯媛山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂郑州轻工业学院食品与生物工程学院山东中烟工业有限责任公司颐中集团实业有限公司山东中烟工业有限责任公司技术中心青岛市石化高级技工学校
文/吴鹏坤 于国锋 王琛 梁晓丽 张文玉 郑宏伟 马长峰 冯媛,山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂;郑州轻工业学院食品与生物工程学院;山东中烟工业有限责任公司颐中集团实业有限公司;山东中烟工业有限责任公司技术中心;青岛市石化高级技工学校
GDX1包装机小盒商标纸单耗影响因素分析及改进研究
文/吴鹏坤1于国锋2王琛3梁晓丽 张文玉 郑宏伟 马长峰4冯媛5,1山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂;2郑州轻工业学院食品与生物工程学院;3山东中烟工业有限责任公司颐中集团实业有限公司;4山东中烟工业有限责任公司技术中心;5青岛市石化高级技工学校
2015年青岛卷烟厂GDX1包装机小盒商标纸单耗为502.3张/万支,造成的年度浪费约为150万元。为降低材料消耗,节约成本费用,降低GDX1包装机小盒商标纸单耗非常必要。通过数据分析、流程分析,识别出关键工序,通过回归分析与响应曲面试验的方法确定关键参数最优值,并对其合理性进行现场试验验证,改进效果显著,改进收益119.3万元。
GDX1包装机;小盒商标纸;单耗;改进
GDX1是由意大利GD公司设计生产的卷烟软盒包装设备,其最大生产速度400包/分钟,烟支排列为7-6-7。
1 问题现状调查
2015 年GDX1设备小盒商标纸单耗数据为502.3张/万支,经核算,年度浪费为150万元。根据造成GDX1设备小盒商标纸消耗的流程,通过对影响单耗潜在原因FMEA分析,确定造成消耗的关键流程3项。
2 问题分析
2.1 吸风嘴孔径大小不合理试验验证
小盒商标纸吸风嘴孔径对吸拾压力有重要影响,从而影响到小盒商标纸输送。现阶段使用的小盒商标纸吸风嘴孔径为Φ6mm,设计制作两个水平吸风嘴孔径(Φ6mm,Φ7mm),进行试验,对试验数据进行分析:
分析显示:小盒商标纸孔径是显著原因,孔径Φ7mm效果好于孔径Φ6mm。
2.2 商标纸涂胶底板宽度、厚度试验验证
分别取涂胶器底板宽度目前宽度30mm和试验水平18mm,涂胶器底板厚度取目前厚度3mm和高水平6mm,记录小盒商标纸单耗,做双因子方差分析,分析得知,涂胶器底板宽度、厚度作用显著,其交互作用显著。
2.3 烙铁温度设置
小盒烙铁温度不仅影响透明纸收缩、整形,还影响着小盒商标纸平整和损耗。其中包括四轮烟包侧封烙铁温度和输送通道烙铁温度的设置。
2.3.1 四轮烟包侧封烙铁温度设置不合理试验验证
在商标纸防伪标志不损伤的情况下,小组设置三个水平的弧形加热烙铁温度1,2,3(110℃,115℃,120℃),记录小盒商标纸单耗,试验分析显示:弧形加热烙铁温度是显著原因,温度3显著好于温度1、温度2。
2.3.2 输送通道烙铁温度设置不当试验验证
设置四个水平烙铁温度(110℃,115℃,120℃,125℃),进行试验,记录小盒商标纸单耗,试验数据分析显示:输送通道侧封烙铁不是显著因素。
3 改进优化
3.1 吸风嘴孔径试验与改进
选取6mm、6.5mm、7mm共三个水平进行试验,数据分析显示,小盒商标纸单耗与吸风嘴孔径趋势明显,存在相关性。回归方程为:小盒商标纸单耗 = 587.5 - 26.17 孔径 + 1.987 孔径**2。通过求导数解一元二次方程:得x=6.57mm。按以上最优值现场设置,模型有效。
3.2 商标纸涂胶底板宽度、厚度试验与改进
对涂胶接触面宽度、厚度及其交互作用进行全因子试验设计,数据分析显示响应变量有明显的弯曲趋势,需要构建响应曲面设计。在上面实验基础上增加4个“星号点”,做响应曲面设计,整体模型有效,但交互作用不显著,去掉交互作用后对模型进行改进。
改进后的模型总体有效。回归方程:Y=499+0.230556*涂胶底板宽度-0.133333*涂胶底板厚度-0.00393519*涂胶底板宽度*涂胶底板宽度,响应变量剔除为望小的,分析发现存在最小值。求得最优解:涂胶器宽度=18.0mm,涂胶器厚度=6.0mm。
3.3 烟包侧封烙铁温度试验与改进
选取四轮烟包侧封烙铁温度110℃、115℃、120℃共三个水平进行试验,回归方程为:小盒商标纸单耗=502.8-0.9375 烙铁温度+0.1675 烙铁温度**2。最优值:x=125℃。改进后,因侧封烙铁温度设置不合理造成的小盒商标纸消耗显著减少,改进效果显著。
4 结论
改进后,小盒商标纸单耗由502.3张/万支降低到500.02张/万支。过程中备件改进花费1.2万元,因消耗减少带来的经济总收益119.3万元。
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